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LF炉

LF炉的相关文献在1987年到2022年内共计744篇,主要集中在冶金工业、自动化技术、计算机技术、金属学与金属工艺 等领域,其中期刊论文341篇、会议论文40篇、专利文献186074篇;相关期刊157种,包括鞍钢技术、河北冶金、河南冶金等; 相关会议28种,包括2011中南·泛珠三角十一省(区)炼钢连铸学术年会、中国计量协会冶金分会2011年会暨全国第十六届自动化应用技术学术交流会、中国(西安)炼钢-连铸设备技术交流会等;LF炉的相关文献由1853位作者贡献,包括刘明、邓通武、王西江等。

LF炉—发文量

期刊论文>

论文:341 占比:0.18%

会议论文>

论文:40 占比:0.02%

专利文献>

论文:186074 占比:99.80%

总计:186455篇

LF炉—发文趋势图

LF炉

-研究学者

  • 刘明
  • 邓通武
  • 王西江
  • 雷秀华
  • 赵志强
  • 郭跃华
  • 张东
  • 佟冰
  • 姜周华
  • 李玮
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 杨荣赛
    • 摘要: 当今时代,汽车工业呈现出高速发展的状态,工业生产需求对钢质量要求也在不断提升。文章探究LF炉在生产过程中对于钢种渣量的控制,然后明确生产工艺中精炼温度的控制,最后阐述LF炉优化精炼造渣工艺,并对钢中夹杂减少的效果展开分析。
    • 易振; 柴琳; 刘惠康; 杨磊
    • 摘要: LF炉是钢铁冶炼中的重要设备,其主要作用是对钢水中合金成分进行调整,然而目前实际生产中大多仍使用人工经验来对合金成分进行调整,而且已有的合金加料模型效果并不令人满意。为了使添加的合金更加准确、成本进一步降低,设计了一种基于天鹰优化器(AO)来优化Elman神经网络(ENN)的合金收得率预报模型。首先根据相关性分析出对合金元素收得率影响较大的因子,然后利用AO优化后的ENN建立合金元素收得率预报模型,最后通过预测的合金元素收得率来计算所需加入的合金量。利用实际生产中的真实数据来进行仿真试验,仿真结果表明,建立的AO-ENN模型相较于BP模型和Elman模型,误差更小,精度更高,对实际生产中的合金加入问题有较好的指导意义。
    • 姜学锋; 彭飞; 张艳龙; 钟晓丹
    • 摘要: 介绍了某钢厂在进行热态LF炉渣回收再利用的实践及经验。通过理论计算结合现场试验结果研究了LF炉热态渣回收再利用对冶炼的影响。研究表明,LF炉热态渣在LF炉造渣时循环使用,可快速形成低熔点渣系,改善渣的流动性。在满足造渣和脱硫效果基础上,LF炉热态渣回收再利用工艺,每炉减少石灰消耗500 kg,减少铝球24 kg,平均炉产增加0.5 t钢。LF热态渣回收再利用减少CaO消耗,间接减少CO;的排放;减少了钢渣的外排,达到降耗减排的作用。
    • 张培强; 李艺; 宗有成; 王行雨; 孔辉
    • 摘要: LF钢包精炼炉具备脱硫、微调合金成分、调节温度、去除非金属夹杂物等功能,可以提高产品的质量。本文针对某厂精炼能力不足和对产能的需求,综合考虑了LF炉的技术参数、钢种冶炼工艺和精炼周期等,设计并新建了一座100 t LF钢包精炼炉。在某厂采用的LD‑LF‑CC工艺生产过程中,LF炉作为转炉与连铸的中间环节起到了缓冲调节的作用,并在生产过程中实现了多炉连浇,提高了某厂的精炼能力与生产能力,降低了生产成本,提高了经济效益。
    • 李维华
    • 摘要: 文章研究了一种炉外精炼造渣工艺,包括以下步骤:步骤一,通过行车吊运将半成品钢水运至钢包精炼炉内,调节温度调节器,进行加热;步骤二,通过造渣剂加入装置向钢包精炼炉中加入造渣剂,进行造渣,形成熔渣和纯净钢水,在这个过程中,利用熔渣厚度检测仪对熔渣厚度进行实时检测,利用第一检测装置对纯净钢水含量进行实时检测,通过调节第一控制阀、第二控制阀或第三控制阀来改变钢包精炼炉内的造渣剂、半成品钢水、硫含量或氧含量总量,从而使经过造渣工艺后的钢水均匀致密,化学成分均匀,钢锭表面光滑度有所提高。
    • 刘彰; 秦立刚; 王荣斌
    • 摘要: 针对某钢铁企业新增的两台新型LF炉,对其产生的电能质量问题与传统LF炉对比分析,配套设计针对性的TCR型SVC解决治理方案,进行仿真、验证以及可靠性分析。
    • 许生福; 吕德山
    • 摘要: 通过分析LF炉水冷炉盖升降系统导向滚轮受力情况,对导向滚轮固定方式进行了优化,实践证明,改进后的固定方式更利于导向滚轮长期稳定运行,减少了设备故障停机维护时间.
    • 刘雪飞
    • 摘要: 钢水硫含量是LF精炼过程终点控制任务的重点和难点,为提高其终点控制精度、降低精炼过程的处理成本,本文对LF钢水硫含量的在线预报问题进行研究,并提出了一种新的钢水硫含量终点预报模型.并以唐钢炼钢厂的数据为依托,进行仿真实验,对该模型逐步进行完善,尽早应用到炼钢项目中.
    • 杨荣赛
    • 摘要: 钢铁冶炼过程中,经常会出现低硫钢回流的情况,该问题会导致脱硫效果受到限制。为改善该种情况,在利用LF炉冶炼铁水时,需要明确喷煤脱硫的排除和上浮措施,通过对炉内温度调节,做好铁水的脱硫工作,促使镁脱硫产物被稀释并吸附,降低出钢硫含量。文章先讨论了超低硫钢在生产时所采用的工艺流程以及需要规范的参数,然后对LF炉中低硫钢的回硫展开详细分析,最后阐述LF炉内铁水深脱硫实践。
    • 高宗保; 吴海滨; 葛军成; 孔伟; 刘凯迪
    • 摘要: 温度控制在LF炉精炼过程中具有重要地位,它是控制钢水成分质量、连铸质量及稳定工艺的关键。研发了一种非接触式的钢水温度监测系统,该系统通过双光路近红外面阵CCD探测器实时获取LF炉内钢水高清热像,再利用计算机对该图像信息进行技术处理,从而准确地识别出钢水,并根据测温模型计算出实时的温度数据。该测温系统还可作为工业电视使用,便于炼钢工人及时了解炉内状况。不同于以往的接触式测温方法,新系统可以在不影响钢水冶炼进度的情形下完成对LF炉内钢水温度的实时监测,操作便捷、安全,是一项十分值得推广的技术,对其它测温应用领域也具有一定的指导作用。
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