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金精矿

金精矿的相关文献在1986年到2022年内共计796篇,主要集中在矿业工程、冶金工业、化学 等领域,其中期刊论文384篇、会议论文25篇、专利文献60851篇;相关期刊105种,包括现代矿业、黄金科学技术、黄金等; 相关会议22种,包括 2018年河南有色金属学会学术年会、2016年湖北地质科技论坛、中国有色金属学会第十届青年学术论坛暨中国有色金属学会首届(2016)冶金反应工程学术年会等;金精矿的相关文献由1561位作者贡献,包括徐永祥、吕寿明、郭建东等。

金精矿—发文量

期刊论文>

论文:384 占比:0.63%

会议论文>

论文:25 占比:0.04%

专利文献>

论文:60851 占比:99.33%

总计:61260篇

金精矿—发文趋势图

金精矿

-研究学者

  • 徐永祥
  • 吕寿明
  • 郭建东
  • 朱德兵
  • 刘占林
  • 薛光
  • 王建政
  • 李登新
  • 孙留根
  • 王志强
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 杨建伟
    • 摘要: 该矿山现有设计处理能力10000t/d浮选厂一座,原矿属硫化物金矿石,主要的金载体矿物为黄铁矿、毒砂,脉石矿物为绢云母、方解石、石英等。针对金精粉中毒砂含量较高,直接影响销售计价系数,对收益损失较大的问题,进行了对金精粉超细磨后浸出的研究,旨在可直接销售金成品,减少毒砂的影响,从而提高金的收益。此研究得到了良好的结果,得出了金精粉经超细磨后浸出,可得到良好的回收率及可观的经济收益,并可开展半工业及工业试验的结论。
    • 王耀杰; 温艳艳; 邵国强
    • 摘要: 为提高金精矿粉中金的氰化回收率,成分复杂的金精矿粉会采取先焙烧再氰化浸出的工艺处理;但将不同来源的金精矿粉混合焙烧再进行氰化后,得到的金氰化浸出回收率常与单项试验结果不吻合,并且该现象还能在试验中重现。针对此现象通过固定试验条件,将不同来源的金精矿粉按比例混合进行焙烧氰化试验,比对存在于氰渣中的金含量与单项试验氰渣中的金含量加权值的差异,观察不同来源的金精矿粉混合焙烧后对金回收率的影响。试验结果发现,不同来源的金精矿混合焙烧后对金的氰化浸出回收率会产生影响;使用焙烧氰化工艺处理金精矿的企业应利用该现象,先做好效果模拟试验,并根据试验结果,在实际生产中选取焙烧后能提高金氰化浸出回收率的组合进行搭配投料,可为企业创造额外的经济效益。
    • 马东梅; 卢军; 王艳; 高歌; 张修超
    • 摘要: 针对某金精矿,进行了详细的工艺矿物学研究,并在此基础上进行了生物氧化—氰化浸出试验验证,考查了金流失状态。结果表明:金精矿金品位38.71 g/t,含硫19.69%、砷22.01%,属于高砷高硫金精矿。金矿物嵌布状态以包裹金为主,粒度非常细小,以微粒金为主,占99.53%。采用生物氧化—氰化浸出工艺处理,金浸出率为84.04%;浸渣中流失的金除脉石矿物包裹外,多流失在砷酸盐混合物中,少流失在金属硫化物中;目的矿物浸出效果良好,金的流失特征符合工艺矿物学研究结果。
    • 刘立新; 黄彪林; 黄李金鸿; 姚小辉; 王泽凯; 刘观发; 黄万抚
    • 摘要: 采用单因素法和响应曲面法对活性炭-硫氰酸铵浸出金精矿生物氧化渣过程进行优化研究。结果表明,在硫氰酸铵浸金过程中加入活性炭能进一步提高金浸出率;金浸出率随硫氰酸铵浓度和pH值增加而升高、随着活性炭添加量增加先升高后降低;硫氰酸铵浓度和pH值的交互作用对金浸出率影响明显,各因素对金浸出的影响程度为:硫氰酸铵浓度>pH值>活性炭添加量;在硫氰酸铵浓度0.85 mol/L、pH=11.58、活性炭添加量3.37 g/L的适宜工艺条件下,金浸出率预测值为93.93%,平均实验值为94.00%,二者误差值仅0.07%,模型能够对金浸出率实现准确地分析和预测。
    • 赵晓康; 常超; 季玉兴; 金永朋; 田亚飞
    • 摘要: 通过对金精矿及浮选尾矿产品进行工艺矿物学研究,并对磨矿浮选流程和工艺参数进行优化,提高了磨矿产品细度,优化了浮选产品结构,增加了公司的经济效益。
    • 赵杰; 赵志强; 罗思岗; 胡杨甲; 王国强
    • 摘要: 对金品位3.54 g/t、砷品位0.65%的某含砷金矿进行了浮选提金降砷试验研究.采用金粗选-粗精矿金砷分离工艺,在金砷分离过程中选用环保型有机抑制剂BK526,有效降低金粗精矿中砷含量,获得了金品位98.40 g/t、金回收率89.83%、砷含量2.82%、砷回收率13.99%的金精矿和砷品位24.68%、砷回收率52.31%、金品位6.72 g/t的砷精矿.
    • 张兴巧
    • 摘要: 化学物相分析对于研究矿石构成情况、矿石质量等具有重要的意义.铅精矿、金精矿属于两种生产生活中应用较为广泛的矿石,前者为铝合金等材料的主要原料,后者经过处理可以入药,制成金精粉起到平肝、镇心等效果,同时可以参与到金属材料制造中,因此两种矿石实际应用价值极高,市场需求也较大.但在两种矿石应用过程中,铅含量过高势必会对矿石使用安全性产生影响,因此提高铅含量测定质量意义重大.传统的金精矿、铅精矿铅含量测定方法过于复杂、检测准确度并不够高等对测定工作产生不利影响.本文分析测定两种矿石中铅含量的EDTA滴定法的优化措施,简化检测程序,提高金精矿、铅精矿铅含量测定质量.
    • 冯大伟; 王玲
    • 摘要: 为高效回收尾矿资源中的金矿物,对含金尾矿进行了选冶联合试验研究.化学分析结果表明,固体废弃物中的金含量为0.86 g/t.工艺矿物学研究表明,矿样宜采用浮选—浮选金精矿预处理—浸出的选冶联合工艺来回收金.浮选条件试验、开路试验和闭路试验研究结果表明:粗选在Na2CO3用量为500 g/t、(NaPO3)6(六偏磷酸钠)用量为50 g/t、CuSO4用量为75 g/t、异戊基黄药+丁铵黑药用量为120 g/t、松醇油用量为40 g/t的条件下,通过"一次粗选—两次扫选—两次精选"的闭路工艺流程,可获得产率为14.23%、金品位为5.21 g/t、金回收率为86.21%的金精矿.在金精矿磨至-0.037 mm占70.12%的条件下,直接浸出率为41.60%,金的浸出效果不理想,主要原因是大部分金呈微细粒被黄铁矿包裹以及金矿物多为碲金矿、碲金银矿和含金碲银矿等所致;金精矿氧化焙烧—氰化浸出的合适条件为氧化焙烧温度为750°C、焙烧时间为60 min、焙砂细度为-0.037 mm占85%、矿浆浓度为33%、矿浆pH值为10.5、NaCN用量为10 kg/t、浸出时间为24 h,在此条件下金的氰化浸出率为73.76%,与金精矿直接氰化指标(金氰化浸出率为41.60%)相比,金的氰化浸出率提高了32.16%.
    • 王显亮
    • 摘要: 某矿现有生物氧化处理能力为100t/d,自有金精矿产能为50t/d左右,冶炼厂为保持最大运转效率,需要处理外购金精矿.某预采购含砷高硫金精矿含金56.87g/t、硫38.25%、砷6.56%,金主要以显微次显微状包裹于黄铁矿和毒砂中,为充分探究该金精矿生物氧化后的金回收效果,在实验室采用生物氧化-硫代硫酸盐浸出联合工艺提金,并对主要工艺条件进行优化,最终金浸出率达到93.36%,取得了良好的试验指标.
    • 李建柏; 杨建伟
    • 摘要: 为提高选矿回收率及金精矿品质,陇南某金矿引进新型捕收剂MC进行了选矿试验研究.试验结果表明:使用MC与丁铵黑药按质量1∶1配合作为捕收剂,在pH值为10的条件下,金精矿品位由原来的23.24 g/t提高到25.22 g/t,金精矿回收率由80.57%提高到85.21%,取得了良好的试验指标,为现场技术改造提供了数据支持.
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