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采出液

采出液的相关文献在1991年到2023年内共计674篇,主要集中在石油、天然气工业、废物处理与综合利用、化学工业 等领域,其中期刊论文243篇、会议论文39篇、专利文献420402篇;相关期刊88种,包括科学技术与工程、中国科技纵横、石油石化节能等; 相关会议28种,包括第二届油气田地面工程技术交流大会、中国石油第六届化学驱提高采收率年会、中国工程热物理学会2014年年会等;采出液的相关文献由1857位作者贡献,包括吴迪、付亚荣、李冬青等。

采出液—发文量

期刊论文>

论文:243 占比:0.06%

会议论文>

论文:39 占比:0.01%

专利文献>

论文:420402 占比:99.93%

总计:420684篇

采出液—发文趋势图

采出液

-研究学者

  • 吴迪
  • 付亚荣
  • 李冬青
  • 张健
  • 沈明欢
  • 于丽
  • 孟祥春
  • 王振宇
  • 蒋旭
  • 赵凤玲
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

作者

    • 孙春龙; 王羕; 胡俊卿; 邢黎; 李骥楠; 裴冠中; 王凤颖; 宋阳
    • 摘要: 针对各油田在用的三相分离器体积大、投资高、操作复杂的弊端,研发新型气-液-固三相分离器,缩小分离器的结构尺寸,并实现降低分离器体积以及提升分离效率的目的。通过流场分析可知:分离器最佳溢流分流比为0.6,底流分流比为0.35,最佳处理量为4.83 m^(3)/h,且该分离器在低黏度流体条件下具有较高的分离效率;通过室内实验对流场分析的结果进行验证,分离器在溢流分流比0.6、处理量1.1 m^(3)/h时达到最佳分离效率,可实现较好的脱气除砂效果。该新型气-液-固三相分离器结构简单、分离性能优越,可减少油田地面集输工艺流程及设备,降低采出液的处理成本,达到降本增效的目的。
    • 熊驷骏; 万云洋; 穆红梅; 李文宏; 费佳佳; 徐飞艳; 陈践发
    • 摘要: 近年来基于培养和非培养方法研究油藏微生物的报道已经不少,但鲜有基因组总DNA提取技术与微生物检出性的报道。文章通过对长庆油田Q2YG138140油井采出液进行现场分类分级处理,将原样本即时分为油相及水相(分成4种孔径(10.00,1.00,0.22,0.10μm)膜滤)作为研究对象,结合自主原油基因组总DNA提取技术对该油井采出液样本进行菌群分析。结果表明:油相样本共检出11门、25纲、43目、66科和78属,水相样本共检出17门、35纲、64目、105科和150属。该自主提取方法对油藏常见多种菌门及菌属基因组DNA的提取均具有较好的适用性。油相中,检出11属为“其它”,相对丰度10.02%;水相中,检出26属为“其它”,相对丰度17.34%,6属为未分类,相对丰度0.40%,该方法针对未知微生物和生物量相对较低的极端环境微生物仍均具有一定的检出能力。4种滤膜(10.00,1.00,0.22,0.10μm)分别检出10门、8门、10门和13门,59属、65属、79属和82属。0.10μm滤膜检出的菌群多样性明显多,进一步表明该自主提取方法适用于油水微生物的多样性分析。
    • 童理
    • 摘要: 采用海上某稠油油田原油和模拟采出水配制稠油乳状液,即模拟稠油采出液,室内开展了模拟稠油采出液的静电聚结脱水处理。结果表明:稠油乳状液初始含水率对静电聚结脱水率有一定的影响,在相同的实验条件下,初始含水率越高,静电聚结脱水率相对越低;当稠油乳状液初始含水率为40%时,静电聚结脱水处理的最佳工艺条件为:处理温度120°C、处理时间50 min、处理电压3000 V、加入500 mg·L^(-1)的破乳剂SP102,在此工艺条件下,稠油乳状液的脱水率可以达到99%以上,达到了良好的脱水处理效果。静电聚结脱水处理技术能够有效提高海上稠油油田采出液的脱水处理效率。
    • 于惠娟; 刘海丽; 刘东杰; 刘慧英; 房旭
    • 摘要: 油田进入高含水开发期时采出液性质愈加复杂,单独采用常规或新合成的破乳剂均难以达到满意的破乳效果,采出液处理难度和成本增加.超声波脱水技术具有能耗低、清洁高效等特点,特别是为黏度较高的稠油脱水提供了经济、有效的途径.为降低采出液处理系统能耗及成本,提高油田开发效益,采用超声波技术对原油采出液进行了脱水处理,重点研究超声强度、作用半径、作用时间及温度等对破乳效果的影响,并与现场药剂破乳效果进行了对比.实验条件下,以稠油采出液为处理对象,最佳超声振幅为40μm,作用半径为40 mm,作用时间为80s.振幅过大及作用时间过长会导致过乳化,不利于破乳;作用半径超过40 mm后脱水率迅速下降;温度升高,脱水效果提升.需根据油品性质,选取最优作用时间、作用强度等参数.采用显微镜对超声波破乳处理前后的原油进行微观表征,与单一破乳剂作用相比,超声波-破乳剂耦合强化破乳可提高脱水率约15~20个百分点,该技术对中质油的处理效果更为明显.
    • 姜丽丽
    • 摘要: 近年来,石油科技工作者加强了三元复合驱驱油机理和提高驱油效果措施研究,认为乳化作用是提高复合驱增油效果的主要机理之一.依据矿场技术需求,以大庆油田A区弱碱三元复合驱矿场试验油井采出液和开采曲线为研究对象,开展了乳化作用对弱碱三元复合驱增油效果影响研究.结果表明:弱碱三元复合体系中表面活性剂可与原油发生乳化作用,生成油水乳状液,乳状液在岩心多孔介质中运移所产生的"贾敏效应"导致渗流阻力增加,提高注入压力,扩大波及体积效果变好,乳化作用还会引起采出液剩余压力即流压减小;采出液含水率对乳化类型影响较大,W/O型乳状液向O/W型乳状液转型的临界含水率在60%左右;采出液油水相中都溶解了部分表面活性剂,原油中表面活性剂能够增强乳化作用和提高乳状液稳定性.对矿场生产数据分析表明,储层内油水乳化作用愈强,乳状液稳定性愈好,弱碱三元复合驱增油降水效果愈好.
    • 李晖
    • 摘要: 对氮气泡沫驱采出液与常规采出液按不同比例混合,进行对比破乳实验,发现随着油样中氮气泡沫驱采出液比例的提高,不同时间下脱水率均会下降.其中氮气泡沫驱采出液的脱水率最低,其2 h脱水率最低仅为46.16%.按不同比例向常规采出液中加入起泡剂,进行破乳实验,当氮气泡沫驱起泡剂质量浓度低于100 mg/L时,起泡剂对原油破乳的影响很小;当起泡剂质量浓度高于100 mg/L时,原油脱水率急剧下降,在破乳剂加量120 mg/L条件下,起泡剂质量浓度200 mg/L时较空白组脱水率下降了64.30%.通过破乳剂筛选实验发现,优选出的AR型油溶性破乳剂对氮气泡沫驱采出液的破乳效果优于现场样,2 h脱水率为91%,脱出水中含油质量浓度为398 mg/L,脱水率较现场在用破乳剂提高12%,16 h净化油含水率降至0.42%.通过改用AR型破乳剂,优化现场工艺,外输原油含水率降至0.5%以下,达到现场原油脱水要求.
    • 吴迪; 林森; 欧阳向南; 蔡徇; 张会平; 刘文杰; 李颖慧
    • 摘要: 对大庆油田2座接收和处理石油磺酸盐表面活性剂弱碱体系三元复合驱采出液的转油站和转油放水站的采出液集输和处理工艺参数、外输液的成分和相分离特性等进行了长期跟踪监测.驱油剂产出高峰期,2座站三元复合驱外输液游离水表面活性剂含量最大值为299mg/L,pH值最高为9.5,聚合物含量最大值为1147mg/L;新中302转油站和北Ⅲ-6转油放水站三元复合驱外输液综合含水率分别为94.1%~98.3%和43.2%~93.5%,外输液5min静置沉降水相乳化油量平均值分别为4621mg/L和1946mg/L;外输液中的油包水型低含水率乳化油在60°C的环境下经过24h静置沉降后的残余水含量平均值分别为2.63%和0.15%.采用相关性分析方法对转油站和转油放水站外输液相分离特性与成分和油水分离剂加药浓度等参数之间的相关性进行了分析,指出了驱油剂产出高峰期转油站和转油放水站外输三元复合驱采出液油水分离特性的主要影响因素.
    • 董秋璇
    • 摘要: 研究了不同温度下高浓度聚驱采出液的粘温规律,总结了温度对采出液降粘率的影响,同时找出影响含聚采出液油水分离的根本原因.实验研究表明:高温能使采出液粘度下降.实验最高温度为60°C,平均粘度降下降了44.8%;高浓度聚驱采出液水层含油量随着聚合物浓度逐量递增.因此,聚丙烯酰胺和悬浮物的协同作用是促使高浓度聚驱采出液破乳困难的本质缘由.
    • 董秋璇
    • 摘要: 研究了不同温度下高浓度聚驱采出液的粘温规律,总结了温度对采出液降粘率的影响,同时找出影响含聚采出液油水分离的根本原因。实验研究表明:高温能使采出液粘度下降。实验最高温度为60°C,平均粘度降下降了44.8%;高浓度聚驱采出液水层含油量随着聚合物浓度逐量递增。因此,聚丙烯酰胺和悬浮物的协同作用是促使高浓度聚驱采出液破乳困难的本质缘由。
    • 郭民主
    • 摘要: 陆上某油田联合站采出液中含水率较高,且其原油黏度、胶质和沥青质的含量均较高,形成的乳状液稳定性较强,造成油水分离困难,现用的原油破乳剂已无法满足该联合站采出液油水分离的需要.因此,通过大量室内实验,优选出了性能相对较好的3种非离子型破乳剂P-3、P-8和P-9,并继续通过两两复配实验,筛选出性能最佳的复配破乳剂FP-2,其组成为P-3∶P-8=1∶1,当其加量为120 mg·L-1时,对目标油田联合站采出液的脱水率可以达到95%以上,具有良好的脱水效果.该复配破乳剂FP-2在实验温度为50°C、实验时间为2 h时即可达到良好的脱水效果,具有快速破乳的特点,且在相同的实验条件下,其脱水效果明显优于现场用破乳剂XC-201,可以替代现场用破乳剂应用于目标油田联合站采出液的油水分离中.
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