低产低效井
低产低效井的相关文献在2006年到2022年内共计97篇,主要集中在石油、天然气工业、农业经济、工业经济
等领域,其中期刊论文84篇、会议论文9篇、专利文献49187篇;相关期刊41种,包括科学与财富、中国石油和化工标准与质量、石油地质与工程等;
相关会议8种,包括软科学论坛——企业信息与工程技术应用研讨会、第十届宁夏青年科学家论坛石化专题论坛、第七届宁夏青年科学家论坛等;低产低效井的相关文献由266位作者贡献,包括赵淼、韩亮、刘晓锋等。
低产低效井—发文量
专利文献>
论文:49187篇
占比:99.81%
总计:49280篇
低产低效井
-研究学者
- 赵淼
- 韩亮
- 刘晓锋
- 孔健
- 张俊廷
- 张倩
- 张宝权
- 李进
- 洪鸿
- 王公昌
- 王永强
- 甘立琴
- 穆谦益
- 董旭
- 谢岳
- 贾志强
- 郝玉鸿
- 陈健
- 丁晓洁
- 丁翠萍
- 于刚
- 于韶华
- 付彦丽
- 付明星
- 代文鑫
- 任大忠
- 何奉朋
- 余钟
- 侯芳
- 俞治学
- 冉茂科
- 冯强汉
- 冯昆明
- 刘华
- 刘华川
- 刘战刚
- 刘斌
- 刘晓丽
- 刘晓娟
- 刘毅
- 刘涛12
- 刘玉喜
- 刘跃忠
- 刘鹏飞
- 卢学飞
- 卢毅
- 卢立刚
- 史小红
- 同松
- 吴东昊
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丁晓洁;
张彬奇;
孙晓飞
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摘要:
渤海某油田油藏类型为底水油藏,主力油层主要位于上第三系地层的明化镇组、馆陶组地层,主要采用水平井方式进行开发。目前油田已进入高含水开发阶段,全油田综合含水已达90%。随着油田产量的不断递减和综合含水的不断上升,低产低效井不断增多,已成为制约油田开发整体效益提高的重要因素。因此,把低产低效井的改造治理作为油田开发调整的重点工作是非常必要的。本文以地质油藏为基础,对油田低产低效井的成因进行分类,制定了有效的处理措施,并指出油田开发低产低效井综合治理的方向,对进一步提高储量动用程度和油田采收率有着重要意义。
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王喆;
张培先;
陈贞龙;
郭涛;
王文进
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摘要:
延川南煤层气田目前面临的主要问题是存在大量的低产低效井,产能没有得到充分释放。国内专家和学者对低产低效井增产的技术进行了大量研究,尝试了冲击波、氮气泡沫压裂等技术,但是成本高增产效果有限,在这些技术的研究基础上,设计出一种新的增产技术——氮气扰动技术,该技术目前正处于试验阶段。该技术在延川南煤层气田经过20多口井的试验,发现大多数低产低效井经过氮气扰动试验后大幅度增产,但停止试验后又恢复低产或停产,说明氮气扰动是一种增产辅助手段,可根据经济效益反复应用。氮气扰动技术适用于曾经水力压裂、裂缝通道较完整、初期产量较高、抽采周期短、递减率较高的低产低效井或停产井。氮气扰动是煤层气低产低效井增产改造的创新性技术,值得在延川南煤层气田进一步探索和应用推广。
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杨雷;
巩卫军;
王成顺;
张德鑫;
张波
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摘要:
姬塬油田Z1长8、Z2长9油藏作为超低渗油藏,其渗透率较低,储层物性差,导致常规注水开发压力传递慢,有效驱替系统难以建立,并且由于该油藏储层非均质性强、存在裂缝等优势渗流通道,整体表现出水驱弱势方向注水不见效,优势方向见效即见水的水驱矛盾,单井产量持续降低。常规单一增加缝长来提高超低渗油藏产量效果不明显,常规压裂工艺改造难以实现该类油藏的有效开发。本文通过研究混合水体积压裂技术“大液量、高排量、低砂比”增加缝内净压力,建立复杂裂缝网络,有效扩大储层改造体积,从而提高措施增油能力,为有效提高单井产量提供了新思路、新方法。
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邹啁
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摘要:
本文针对海上某采油平台I04H井、I25H井低产低效的生产现状,通过与邻井的对比分析以及油层堵塞原因分析,制订了酸化方案的整体思路,两口井均采用螯合酸化解堵体系进行笼统解堵,解堵效果并未达到预期。本文通过对酸化施工过程中出现问题的总结,以及对解堵前后生产数据的对比分析,得出经验教训,为今后对低产低效井的治理工作提供参考与借鉴。
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张金发;
李亭;
管英柱;
郝智娟;
王小玮
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摘要:
针对致密砂岩气田开发至中后期,单井产量、压力下降快,产水严重,低产低效井数量逐年增加问题,基于致密砂岩气藏地质特征,分析了低产低效井成因并进行归类,总结了各类低产低效井的治理对策,提出了低产低效井治理建议。研究认为,致密砂岩气藏普遍物性差,连片性差,气井易见水;致密砂岩气藏低产低效井按成因可进一步归类为排水措施井和老井挖潜井;排水采气是治理见水型低产低效井的主体工艺,查层补孔、侧钻水平井、重复压裂等老井挖潜工艺是实现低产低效井提质增效的主要途径;致密砂岩气藏低产低效井治理应集中于完善与升级排水采气工艺;结合数字化管理与自动化设备开展主动性排水采气;完善出水气井治理方式,加强控水根治出水问题;攻关形成更有效的低成本老井挖潜工艺;利用数字化气田开展多维矩阵式气井管理。
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谢岳;
张俊廷;
甘立琴;
韩雪芳;
王公昌
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摘要:
随着河流相稠油油田开发进入中后期,受原油黏度大、储层非均质性强、油水系统复杂等制约,低产低效井井数占比逐年增加.为了改善海上油田开发效果和实现降本增效,以N油田09砂体为例,开展海上河流相稠油油田低产低效井综合治理措施分析.结果表明,09砂体低产低效井成因可细分为储层物性差、采出程度高和工艺出砂三种类型:影响低产低效井综合治理措施的因素除了成因外,还有剩余油分布、井型、油柱高度、水平段长度等因素;在综合各因素的基础上,针对09砂体每一类低产低效井提出了相应的治理措施.其研究成果应用于N油田低产低效井的综合治理,增加产能400 m3/d,提高采收率约0.2%,取得了较好的开发效果.
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孟祥明
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摘要:
随着油田高含水期开发时间的延续,为了弥补油田产量的递减,部分薄差油层相继投入了开发,因此导致了部分低产低效井的出现,这些低产低效井若仍然采取全天制的运行方式生产,必然会损失掉大量的电能、增加油田的生产成本.为了改善这种状况,通过将机采井间抽状态与全天生产状态进行现场试验对比分析,监测节态与原态的能耗数据,以现场试验数据对低产低效井开展间抽工作后的含水、泵效、产液量等方面进行了探讨,通过动态跟踪生产数据发现,间抽后平均单井日耗电大幅下降,降幅可达70%,同时采取间抽措施的井检泵周期也得到了延长,不仅减少了作业次数和关井时间,降低了作业成本,还达到了提高出油效率,降本增效的目的,年可创造经济效益140余万元,取得了较好的经济效益.
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葛晓波;
刘斌;
雷有承
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摘要:
长庆油田公司在勘探开发过程中在鄂尔多斯盆地布设了一部分边远气探井、评价井,受资源条件限制,开发难度越来越大.随着开发时间的延续,低效生产井越来越多,部分井可以追溯到上世纪六七十年代,因距离气田管网系统较远,长期以来难以接入系统管网,气井分布特别分散,时间跨度大,部分井口压力很高,设备腐蚀老化严重,气井安全风险和管控风险越来越大.为了降低安全风险长庆油田公司通过公开招标形式优选中石油内部四家队伍,主要采用撬装CNG、LNG设备对井筒进行降压,消除边远低产低效井井口安全隐患.
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蒋成银;
张云;
王志刚;
曹光荣;
刘华;
王敏;
张鹏
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摘要:
随着气井生产时间的延长,储层压力逐渐降低,气井产量下降,井筒携液能力降低,甚至积液关停,严重影响气井的有效开发.目前现有排水采气工艺均需要气井具有一定自喷能力,存在一定的局限性.针对一些自喷能力弱的低产低效气井,本文提出了一种新型安装在气井井口的井口气混输增压及气举一体化装置,对油管进行气液混输抽吸增压,降低井口压力,同时可将气体回注,增大生产压差,带出大量积液达到增产目的.现场试验表明:井口气混输增压及气举一体化装置技术可靠,现场工艺可行,运行稳定,能对低产低效井进行有效的排水采气,提高天然气产量,实现挖潜增效,同时为苏里格气田增产稳定提供一定的技术保障.
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刘毅;
冯强汉;
魏克颖;
阳生国;
魏美吉;
陈龙;
雷迅
- 《第七届全国天然气藏高效开发技术研讨会》
| 2016年
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摘要:
苏里格气田具有明显的"低渗、低压、低产"特征,开发中后期低产低效井逐年增多,气井管理难度加大.本文结合苏里格气藏储层地质认识、生产动态特征和现场试验成果,针对性的提出差异化管理对策:①根据区块地质特征的差异性,提出"苏中控压稳产、苏西控水开发"的开发思路;②优化低产井间歇生产制度,提高低产井外围储量动用程度;③建立气井"三维矩阵"管理模式,量化措施实施参数,提高气井措施有效率;④应用智能化气井管理平台,推行气井全生命周期管理,提高气井管理效率.推行气井差异化管理后,苏里格气田开井时率、措施有效率明显上升,为气田稳产提供了依据,也为同类气田高效开发提供了借鉴.
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张永德;
宋家喜;
同松;
俞治学;
冯昆明
- 《第十届宁夏青年科学家论坛石化专题论坛》
| 2014年
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摘要:
耿83长4+5、长6油藏是采油九厂的主力油藏,储层岩性呈不等厚至层,剖面非均质性强,该区域的主要特征是平均单井产量低,受注入水与地层水不配伍性影响,永淹井及高含水井占比大,仅靠单纯的高砂比常规压裂、常规酸化改造效果不明显,为探索适合于该区域低产低效井治理新思路,在综合研究耿83长4+5、长6油藏特性及生产规律的基础上,试验实施了以堵水压裂、暂堵压裂、暂堵酸化为主体工艺的措施改造,立足探索耿83长4+5、长6油藏增产工艺新思路,主要对耿83长4+5、长6油藏低产低效井增产的3项主体工艺进行研究探讨,进一步评价工艺适应性及选井条件.
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杨龙;
侯芳;
王改娥;
王军;
郭锦利
- 《第七届宁夏青年科学家论坛》
| 2011年
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摘要:
主要是根据油水井静、动态资料,依据低产井形成原因对其进行分类,以“合理的技术政策”为指导,以“低产低效井治理”为主要目的,对化子坪区长2油藏的低产低效井进行了深入研究,针对平面矛盾较突出、有挖掘潜力的油井实施精细注水调整及各类油井措施,有效提高低产井的单井产量,改善区域开发效果,促使油藏开发进入良性循环。
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王永强;
洪鸿;
郝玉鸿;
穆谦益
- 《第九届中国西部科技进步与经济社会发展专家论坛》
| 2007年
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摘要:
榆林气田自1999年投入开发以来,产能建设大幅提高,生产规模成倍增长。随着气田开发规模的扩大,气井数量成倍增加,低产低效井的数量随之增加,对低产低效期间加强研究意义重大。以理论知识为指导,利用开发生产资料对榆林气田低产低效气井的地质特征,开发现状,管理制度,下步开发措施等方面予以分析与研究,提出具体建议或措施,寻找榆林气田低产低效井合理的开发方式及生产模式。
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- 《第十二届宁夏青年科学家论坛石化专题论坛》
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摘要:
绥靖油田侏罗系延9油藏2个主力区块(X14、Y57)目前已进入高含水开发阶段,油井随着开采时间的延长,部分井由于近井污染地层堵塞、油层物性差,初期改造规膜小,地层能量不足、含水上升等原因导致产量逐步下降,步入低产低效井行列.做好低产低效井成因分析,有针对性的开展低产低效井治理技术研究,有效的治理低产低效井,对最终能够提高油田开发水平有着重要的意义.治理低产低效井,注水是重点,及时补充地层能量、改善吸水状况,能有效的治理低产低效井。延9油藏底水发育的低产低效井,应坚持控缝高压裂措施思路,可有效提高单井产能,措施后含水上升幅度得到控制,更加有利于油藏长期稳定开发。对初期改造程度偏小的,且隔夹层发育的低产低效井,在地层能量充足条件下,加大二次改造强度(初期改造强度的1.5倍),可有效提高产能。延9油藏边部受沉积微相的影响油层物性差,原层无开发潜力的井。通过查层补孔,在Y19延8层取得较好的复产效果。
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- 《第十二届宁夏青年科学家论坛石化专题论坛》
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摘要:
随着开发时间延长,姬塬油田受储层物性、客观地质特点和开发方式的影响,部分井开始低产低效,且该类井比例呈逐年增加趋势,严重制约油藏的开发效果.本文在油藏动态分析的基础上,以油藏为单元开展低产低效井综合治理研究,提高单井产能、为增储建产提供方向,最终达到提高油田开发效果的目的.根据分油藏油井低产低效形成原因,按照“三个优先”的原则,通过“七种手段”,最大限度发挥低产低效井每个小层能力,努力提高单井产能。三个优先:优先水井增注,补充地层能量、优先注水调整;促使油井见效;优先原层改造,确保井网完善。七种手段:注水调整、水井增注、油井解堵、压裂引效、完善井网及层系、油井堵水、水井调剖。姬源油田低产低效井治理从单井人手,以油藏为单元,开展储层再认识,不同储层采取适应性工艺措施,以达到挖掘油井潜力,提高单井产能、油藏综合治理的目的,同时为增储建产提供方向。
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李靖;
王逸群;
李莎;
黄娜;
李莉
- 《第十四届宁夏青年科学家论坛石化专题论坛》
| 2018年
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摘要:
随着油田进入开发中后期,单井产量大幅递减,低产低效现状导致存在“多井低产、能耗高、吨油成本高、用工紧张”等难题.本文通过对超低渗透油藏分液量、分泵效、分层系的液面恢复规律及出液规律的研究,进一步完善了间开制度的确定方法,提高了间开管理的适应性,为降本增效工作开展提供了技术支撑.
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