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低产低效井

低产低效井的相关文献在2006年到2022年内共计97篇,主要集中在石油、天然气工业、农业经济、工业经济 等领域,其中期刊论文84篇、会议论文9篇、专利文献49187篇;相关期刊41种,包括科学与财富、中国石油和化工标准与质量、石油地质与工程等; 相关会议8种,包括软科学论坛——企业信息与工程技术应用研讨会、第十届宁夏青年科学家论坛石化专题论坛、第七届宁夏青年科学家论坛等;低产低效井的相关文献由266位作者贡献,包括赵淼、韩亮、刘晓锋等。

低产低效井—发文量

期刊论文>

论文:84 占比:0.17%

会议论文>

论文:9 占比:0.02%

专利文献>

论文:49187 占比:99.81%

总计:49280篇

低产低效井—发文趋势图

低产低效井

-研究学者

  • 赵淼
  • 韩亮
  • 刘晓锋
  • 孔健
  • 张俊廷
  • 张倩
  • 张宝权
  • 李进
  • 洪鸿
  • 王公昌
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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    • 丁晓洁; 张彬奇; 孙晓飞
    • 摘要: 渤海某油田油藏类型为底水油藏,主力油层主要位于上第三系地层的明化镇组、馆陶组地层,主要采用水平井方式进行开发。目前油田已进入高含水开发阶段,全油田综合含水已达90%。随着油田产量的不断递减和综合含水的不断上升,低产低效井不断增多,已成为制约油田开发整体效益提高的重要因素。因此,把低产低效井的改造治理作为油田开发调整的重点工作是非常必要的。本文以地质油藏为基础,对油田低产低效井的成因进行分类,制定了有效的处理措施,并指出油田开发低产低效井综合治理的方向,对进一步提高储量动用程度和油田采收率有着重要意义。
    • 王喆; 张培先; 陈贞龙; 郭涛; 王文进
    • 摘要: 延川南煤层气田目前面临的主要问题是存在大量的低产低效井,产能没有得到充分释放。国内专家和学者对低产低效井增产的技术进行了大量研究,尝试了冲击波、氮气泡沫压裂等技术,但是成本高增产效果有限,在这些技术的研究基础上,设计出一种新的增产技术——氮气扰动技术,该技术目前正处于试验阶段。该技术在延川南煤层气田经过20多口井的试验,发现大多数低产低效井经过氮气扰动试验后大幅度增产,但停止试验后又恢复低产或停产,说明氮气扰动是一种增产辅助手段,可根据经济效益反复应用。氮气扰动技术适用于曾经水力压裂、裂缝通道较完整、初期产量较高、抽采周期短、递减率较高的低产低效井或停产井。氮气扰动是煤层气低产低效井增产改造的创新性技术,值得在延川南煤层气田进一步探索和应用推广。
    • 杨雷; 巩卫军; 王成顺; 张德鑫; 张波
    • 摘要: 姬塬油田Z1长8、Z2长9油藏作为超低渗油藏,其渗透率较低,储层物性差,导致常规注水开发压力传递慢,有效驱替系统难以建立,并且由于该油藏储层非均质性强、存在裂缝等优势渗流通道,整体表现出水驱弱势方向注水不见效,优势方向见效即见水的水驱矛盾,单井产量持续降低。常规单一增加缝长来提高超低渗油藏产量效果不明显,常规压裂工艺改造难以实现该类油藏的有效开发。本文通过研究混合水体积压裂技术“大液量、高排量、低砂比”增加缝内净压力,建立复杂裂缝网络,有效扩大储层改造体积,从而提高措施增油能力,为有效提高单井产量提供了新思路、新方法。
    • 邹啁
    • 摘要: 本文针对海上某采油平台I04H井、I25H井低产低效的生产现状,通过与邻井的对比分析以及油层堵塞原因分析,制订了酸化方案的整体思路,两口井均采用螯合酸化解堵体系进行笼统解堵,解堵效果并未达到预期。本文通过对酸化施工过程中出现问题的总结,以及对解堵前后生产数据的对比分析,得出经验教训,为今后对低产低效井的治理工作提供参考与借鉴。
    • 张金发; 李亭; 管英柱; 郝智娟; 王小玮
    • 摘要: 针对致密砂岩气田开发至中后期,单井产量、压力下降快,产水严重,低产低效井数量逐年增加问题,基于致密砂岩气藏地质特征,分析了低产低效井成因并进行归类,总结了各类低产低效井的治理对策,提出了低产低效井治理建议。研究认为,致密砂岩气藏普遍物性差,连片性差,气井易见水;致密砂岩气藏低产低效井按成因可进一步归类为排水措施井和老井挖潜井;排水采气是治理见水型低产低效井的主体工艺,查层补孔、侧钻水平井、重复压裂等老井挖潜工艺是实现低产低效井提质增效的主要途径;致密砂岩气藏低产低效井治理应集中于完善与升级排水采气工艺;结合数字化管理与自动化设备开展主动性排水采气;完善出水气井治理方式,加强控水根治出水问题;攻关形成更有效的低成本老井挖潜工艺;利用数字化气田开展多维矩阵式气井管理。
    • 谢岳; 张俊廷; 甘立琴; 韩雪芳; 王公昌
    • 摘要: 随着河流相稠油油田开发进入中后期,受原油黏度大、储层非均质性强、油水系统复杂等制约,低产低效井井数占比逐年增加.为了改善海上油田开发效果和实现降本增效,以N油田09砂体为例,开展海上河流相稠油油田低产低效井综合治理措施分析.结果表明,09砂体低产低效井成因可细分为储层物性差、采出程度高和工艺出砂三种类型:影响低产低效井综合治理措施的因素除了成因外,还有剩余油分布、井型、油柱高度、水平段长度等因素;在综合各因素的基础上,针对09砂体每一类低产低效井提出了相应的治理措施.其研究成果应用于N油田低产低效井的综合治理,增加产能400 m3/d,提高采收率约0.2%,取得了较好的开发效果.
    • 孟祥明
    • 摘要: 随着油田高含水期开发时间的延续,为了弥补油田产量的递减,部分薄差油层相继投入了开发,因此导致了部分低产低效井的出现,这些低产低效井若仍然采取全天制的运行方式生产,必然会损失掉大量的电能、增加油田的生产成本.为了改善这种状况,通过将机采井间抽状态与全天生产状态进行现场试验对比分析,监测节态与原态的能耗数据,以现场试验数据对低产低效井开展间抽工作后的含水、泵效、产液量等方面进行了探讨,通过动态跟踪生产数据发现,间抽后平均单井日耗电大幅下降,降幅可达70%,同时采取间抽措施的井检泵周期也得到了延长,不仅减少了作业次数和关井时间,降低了作业成本,还达到了提高出油效率,降本增效的目的,年可创造经济效益140余万元,取得了较好的经济效益.
    • 葛晓波; 刘斌; 雷有承
    • 摘要: 长庆油田公司在勘探开发过程中在鄂尔多斯盆地布设了一部分边远气探井、评价井,受资源条件限制,开发难度越来越大.随着开发时间的延续,低效生产井越来越多,部分井可以追溯到上世纪六七十年代,因距离气田管网系统较远,长期以来难以接入系统管网,气井分布特别分散,时间跨度大,部分井口压力很高,设备腐蚀老化严重,气井安全风险和管控风险越来越大.为了降低安全风险长庆油田公司通过公开招标形式优选中石油内部四家队伍,主要采用撬装CNG、LNG设备对井筒进行降压,消除边远低产低效井井口安全隐患.
    • 芮京
    • 摘要: 本文从间开井选井、间开制度的确定与优化、智能间开的应用、间开井的工艺配套及保障措施等方面,摸索规律,总结经验,形成了一套合理有效的低产低效井间开生产应用体系.
    • 蒋成银; 张云; 王志刚; 曹光荣; 刘华; 王敏; 张鹏
    • 摘要: 随着气井生产时间的延长,储层压力逐渐降低,气井产量下降,井筒携液能力降低,甚至积液关停,严重影响气井的有效开发.目前现有排水采气工艺均需要气井具有一定自喷能力,存在一定的局限性.针对一些自喷能力弱的低产低效气井,本文提出了一种新型安装在气井井口的井口气混输增压及气举一体化装置,对油管进行气液混输抽吸增压,降低井口压力,同时可将气体回注,增大生产压差,带出大量积液达到增产目的.现场试验表明:井口气混输增压及气举一体化装置技术可靠,现场工艺可行,运行稳定,能对低产低效井进行有效的排水采气,提高天然气产量,实现挖潜增效,同时为苏里格气田增产稳定提供一定的技术保障.
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