井斜角
井斜角的相关文献在1989年到2022年内共计168篇,主要集中在石油、天然气工业、自动化技术、计算机技术、矿业工程
等领域,其中期刊论文151篇、会议论文3篇、专利文献51943篇;相关期刊79种,包括长江大学学报(自科版)农学卷、中国石油大学学报(自然科学版)、西部探矿工程等;
相关会议3种,包括中国地球物理学会第二十七届年会、中国石油学会石油工程专业委员会海洋工程工作部2011年工作年会暨技术交流会、2018中国油气开发技术大会等;井斜角的相关文献由453位作者贡献,包括狄勤丰、顾军、刘俊等。
井斜角—发文量
专利文献>
论文:51943篇
占比:99.70%
总计:52097篇
井斜角
-研究学者
- 狄勤丰
- 顾军
- 刘俊
- 王涛
- 邵婷婷
- 高德利
- 于华伟
- 倪小威
- 冯加明
- 刘勇
- 刘喆
- 刘裕
- 刘迪仁
- 刘骕骐
- 史玉才
- 吴宇
- 周洪林
- 唐雨
- 孙建孟
- 宋晓健
- 宋晓晖
- 尚剑宇
- 崔星
- 张军
- 张所生
- 张晓明
- 张爱兵
- 张立早
- 徐思慧
- 徐红国
- 徐观佑
- 徐靖
- 李天太
- 李文拓
- 李杰
- 李林蔚
- 李永慧
- 杨仲涵
- 杨海
- 毕雨萌
- 洪德成
- 浦仕杰
- 王孝山
- 王志龙
- 王敏
- 王昌军
- 王栋
- 王磊
- 穴强
- 管志川
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鲁小东;
赵义鹏;
彭蒋伟
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摘要:
为了优化柱塞气举排水采气工艺,提高柱塞的举液效率,使气井产气量提高,需要对柱塞气举工艺的影响因素进行研究;将影响柱塞气举的因素划分为三大因素,即动力因素、阻力因素、体积因素,通过建立柱塞气举的数学模型,运用控制变量法,求解井斜角、地层压力、气液比等参数对柱塞举升液量、产气量、柱塞循环时间的影响。结果表明:井斜角越大,周期举升液量和日产气量越大,循环时间变长;地层压力越大,周期举升液量和日产气量也会越大,循环时间变长;气液比变大,周期举升液量减少,日产气量增大,循环时间变短。为了使柱塞气举能够正常进行,气液比、地层压力必须高于一定值,井斜角、产液指数以及分离器压力需要低于最大值;各种因素发生变化,都会对柱塞气举效率产生影响,需要综合分析各因素对柱塞气举工艺的影响。对柱塞气举影响因素的分析都是在其中一个阶段进行,当气井工作一段时间后,井况发生变化,需要重新分析各因素对柱塞气举产生的影响。
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杨海;
冯选璋;
单代伟;
刘骕骐;
张立早;
罗顺
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摘要:
针对随钻测斜仪安装在近钻头位置处受到的复杂冲击振动、钻柱旋转等干扰问题,提出一种基于无迹卡尔曼滤波(UKF)与互补滤波算法的随钻井斜动态测量方法。首先,利用限幅和低通滤波器滤除冲击噪声带来的加速度阶跃激励干扰信号和角速度高频干扰信号;然后,使用UKF滤除惯性测量单元(IMU)中加速度计和陀螺仪信号的大部分有色噪声;最后,建立加速度和角速度信息间的互补滤波器,滤除角速度信号的零偏噪声。仿真试验、复杂振动测试平台模拟实验及现场数据验证结果表明:钻具转速在0~300 r/min内时,井斜角整体测量精度在±0.2°以内;测量不受钻具转速与振动影响,实现了精准的随钻测斜。
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刘卫星;
杨金显
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摘要:
针对井眼轨迹形态多变而测斜模式单一所导致的井眼轨迹拟合偏离真实钻进轨迹问题,文中提出了基于特征参数的井眼轨迹分段和模式识别方法。该方法基于充分的理论分析建立井斜角、方位角随井深的3次b样条函数,得到能够决定井眼轨迹某点邻近形状的曲线特征参数。根据该特征参数,结合各种模型的特征参数,构建井眼模式识别评价指标和分段指标,并选出最符合实钻的井眼轨迹模型。为了验证所提方法的有效性,设计了样机模拟实钻实验。研究结果表明,基于特征参数的井眼轨迹模式识别与分段方法能够有效提高井眼轨迹拟合的精度。
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王旭;
鲁光亮;
罗程程;
刘永辉
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摘要:
川西中浅层水平井不同程度产液,当气井积液时,需实施泡排等工艺技术排液后才能稳产,而判断积液最简单的方法是计算气井携液临界气量,气井携液临界气量计算常用液滴或液膜模型,此两种模型均基于液滴或液膜反转作为判断积液标志而建立,应用结果与实际符合率较低。针对以上问题,开展了水平井积液规律模拟实验及相关模型研究,结果表明,液滴或液膜反转时,井筒均未积液,以液滴或液膜反转判断积液建立的模型计算的积液时间比实际偏早,进而基于实验现象,分析气体带液能力,建立新的气井积液判断标准;倾斜段携液临界气量随井斜角度的变化先增加后减少,40°时携液临界气量最大;基于实验测试数据,考虑含油率、井斜角对携液临界气量的影响,建立了携液临界流量计算模型,应用于中浅层水平井油-气-水三相流井筒积液判断,符合率91.4%,在同类气井具推广应用价值。
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郑睿;
江乐;
杨晨;
李勇;
李炜;
周士杰
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摘要:
套管居中程度对固井质量影响很大,合理设计扶正器安放位置有利于提高套管居中度.为此,首先建立了套管居中度的数学模型,用于计算扶正器处和扶正器间套管的居中度,然后分析了井斜角、安放间距和套管内外液体密度差对套管居中度的影响规律.研究结果表明:随着井斜角的增大,套管居中度降低;扶正器间距的增加会增大井斜角对居中度的影响;随着扶正器外径的增大,套管居中度提高;随着套管内外液体密度差异的增大,套管居中度提高;井斜角越大,套管内外液体密度差产生的浮力对居中度的改善作用越明显.最后利用C#程序语言编制了扶正器安放设计与套管居中度分析软件.用该软件对磨溪-X井进行扶正器安放设计,三开4285~4614m井段共需安放24个刚性扶正器,居中度满足67%的要求;对塔里木油田固探-X井进行居中度分析,模拟数据与实测数据的平均误差为14.14%.研究结果对于大斜度井固井质量的提高具有重要意义.
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韩雪莹
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摘要:
井眼清洁视域下,大位移井钻探技术被提出较高要求,尤其是井斜角存在差异,会再次增加大位移钻井难度。为动态掌握岩屑运移情况,通过构建几何模型进行仿真分析,进而得出井斜角与岩屑运移速度间的关系,为大位移钻井技术创新式运用奠定理论基础。本文首先介绍岩屑层形成机制,然后构建大位移井几何模型,最后经仿真计算重点探究大位移井不同井斜角度下岩屑运移规律。
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韩雪莹
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摘要:
井眼清洁视域下,大位移井钻探技术被提出较高要求,尤其是井斜角存在差异,会再次增加大位移钻井难度.为动态掌握岩屑运移情况,通过构建几何模型进行仿真分析,进而得出井斜角与岩屑运移速度间的关系,为大位移钻井技术创新式运用奠定理论基础.本文首先介绍岩屑层形成机制,然后构建大位移井几何模型,最后经仿真计算重点探究大位移井不同井斜角度下岩屑运移规律.
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缪翔;
秦天宝;
石磊;
薛宪波;
曲跃
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摘要:
井眼清洁状况对成功高效钻井具有十分重要的影响.本文通过分析岩屑运移机理,探究不同倾角井段环空岩屑运移特点,分析了岩屑运移过程中主要的影响因素.结果表明,当井斜角较大时,钻柱的转动和偏心会对环空内岩屑的分布与岩屑床层的厚度产生较大的影响.
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黄文君;
王舸;
高德利
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摘要:
推靠式旋转导向系统可显著地提高钻速、改善井眼条件并大幅度提高井眼延伸长度,代表着现代导向钻井技术的发展方向.为了准确预测和评估推靠式旋转导向工具的造斜率,在常规导向钻具组合力学模型的基础上,考虑推靠块与井壁的相互作用、钻头与地层的相互作用、导向钻具结构等因素影响,建立了推靠式旋转导向工具钻进轨迹预测模型以及"极限造斜率"和"折算造斜率"的计算方法,从"杠杆效应""钟摆效应""推靠效应"的角度揭示了造斜率的影响机理,分析了推靠力、钻压、井斜角、钻头与地层各向异性等参数对造斜率的影响规律.研究结果表明:①导向钻具的造斜率是各种效应的综合结果,其中"推靠效应"起主导作用,杠杆效应和钟摆效应起到次要作用;②对于推靠式旋转导向钻具,随着钻压增大,杠杆效应所占比例增大,推靠效应所占比例减小,造斜率减小;③造斜率与钻具结构参数、推靠力、钻头性能、钻进参数等因素密切相关.结论认为,该研究成果可以为推靠式旋转导向工具造斜率预测以及钻具结构优化设计提供重要的理论基础.
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王贵清;
袁雪花;
苏沛强;
窦如胜;
徐明;
文得进
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摘要:
在勘探开发过程中发现,同一目的层井斜角不同时测量的电阻率不尽相同,使得在大斜度井、水平井中测量的视电阻率不能反映地层的真电阻率,因此,很难对储层流体性质进行准确评价.以实验数据为依托,分析了不同井斜角时电阻率变化的原因,对每块岩心测量同一深度点不同井斜角的电阻率,构建电阻率随井斜角变化的校正函数.用该校正函数对大斜度井、水平井目的层测量电阻率进行校正.校正后,电阻率与导眼井或参考井目的层电阻率数值基本一致.因此,利用解释图版对大斜度井、水平井进行解释时,必须采用该函数校正后的电阻率,才能保证解释的正确性.该校正函数提高了大斜度井、水平井的解释精度及试油符合率,具有较好的实际应用效果.
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刘真光
- 《2018中国油气开发技术大会》
| 2018年
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摘要:
在大位移井钻井过程中,大斜度井段、水平井段极易出现岩屑床,直接影响到安全、高效、低成本钻井.为实现水平井段的最大延伸,需要在低密度、低排量、低环空返速条件下,保持井眼清洁.在低环空返速条件下,钻井液的动塑比、低剪切黏度、静切力等流变参数,是保持井眼清洁最重要的可控因素.利用实验室研制的大位移井钻井液携岩模拟实验装置,实验分析了钻井液流变参数、井斜角等对井眼环空岩屑浓度的影响规律,综合分析了钻井液的循环携岩能力.实验结果表明:当井斜角在20°~90°范围内时,岩屑较难携带出井眼;在合理调整钻井液流变参数、钻井液密度的前提下,即使在低环空返速条件下,也能明显改善大斜度井段、水平井段的井眼清洁状况.
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孙仲伟
- 《中国石油学会石油工程专业委员会海洋工程工作部2011年工作年会暨技术交流会》
| 2011年
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摘要:
本文从辽河月东油田的试油试采工程实际出发,进行了稠油试油试采举升方式选择、适用于海上稠油有杆泵举升的井斜角和狗腿度的界限研究、不同井筒降黏方法的经济性、应用效果对比研究等研究内容.研究表明:月东油田在冷采阶段的可选举升工艺为螺杆泵和有杆泵,但两种举升方式均需要辅以井筒降黏措施。降黏方式可选择井筒电加热(空心抽油杆或拌热电缆),也可采用掺入热流体(带有降黏剂的活性水)。月东油田在热采阶段由于采用蒸汽吞吐,井筒温度高,有杆泵将成为其首选工艺措施。螺杆泵在该区块的开发使用时间将进一步缩短而提前进入有杆泵生产阶段,因此,有杆泵必将成为月东油田开发过程中的最主要举升工艺,为管理方便,甚至可以从冷采阶段开始,一直采用有杆泵采油。所确定的适用于海上稠油有杆泵举升的井斜角和狗腿度的界限、井筒降黏方法、油井防砂方法等,需经现场进行进一步的验证.