注气量
注气量的相关文献在1993年到2022年内共计99篇,主要集中在石油、天然气工业、临床医学、矿业工程
等领域,其中期刊论文86篇、会议论文2篇、专利文献35668篇;相关期刊57种,包括内江师范学院学报、石油天然气学报、中国石油大学学报(自然科学版)等;
相关会议2种,包括中国石油学会第八届青年学术年会、第十届石油钻井院所长会议等;注气量的相关文献由274位作者贡献,包括天工、孟英峰、曹玉峰等。
注气量—发文量
专利文献>
论文:35668篇
占比:99.75%
总计:35756篇
注气量
-研究学者
- 天工
- 孟英峰
- 曹玉峰
- 李皋
- 杨利萍
- 田凯
- 郭小哲
- 马清杰
- 任向海
- 任波
- 冯一波
- 刘磊
- 刘维霞
- 劳胜华
- 卜亚辉
- 叶长文
- 吴义志
- 吴文明
- 周开吉
- 孙宁宁
- 孙宝江
- 宋志超
- 干建华
- 庞东豪
- 张帅
- 张建军
- 张旭
- 张红
- 徐英
- 曹畅
- 曾文广
- 朱忠喜
- 李军
- 李勇政
- 李婷婷
- 李文静
- 李洪兴
- 李钢
- 杨勇
- 杨姝
- 杨矞琦
- 柳贡慧
- 梁海波
- 焦保雷
- 熊瑞颖
- 玄建
- 王岩
- 王延民
- 王建
- 王建海
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张鹏;
蒲春生;
王伟;
方志刚
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摘要:
间歇气举方式采油能够有效降低注入气液比并提高举升效率。为此,基于生产-注气双控制间歇气举采油模型,分别从间歇气举适应性判断方法、设计方法、配套软硬件设备及现场制度优化4个方面开展了研究和矿场试验。通过设计优化关键参数,运用智能装置和控制软件,明显提高了低产低压气举井的举升效率。研究结果表明:智能间歇气举在配套硬件日动作频次为40次以上,每次实时数据采集15 s,断点率小于1%,执行控制响应时间5 s条件下,现场远程数据传输及控制良好;生产-注入双控制间歇气举方式对低产井在增油量和节气量等方面的提效作用明显。研究结论对提升管理水平和气举井的整体效益开发具有示范作用。
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摘要:
2022年8月24日,四川首座储气库群——牟家坪、老翁场储气库累计注气量突破1亿m^(3),为今冬明春天然气保供蓄积“能量”。储气库如一块巨大的“天然气能量电池”。通过科学回注,天然气可在地下形成储气仓库,在用气低峰时(例如夏季)向地下回注“富余”天然气,对“电池”进行“充电”;在用气高峰时(例如冬季)通过天然气管网将仓库里的天然气输送出去,及时“放电”.
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廖广志;
何东博;
王高峰;
王连刚;
王正茂;
苏春梅;
秦强;
白军辉;
胡占群;
黄志佳;
王锦芳;
王胜舟
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摘要:
基于国内外CO_(2)驱油矿场实践启示,探讨终极埋存情景下二氧化碳捕集、驱油利用与埋存(CCUS-EOR)开发方式的采收率问题。碳中和背景下,向地质体注入CO_(2)应追求永久埋存,CCUS-EOR成为一种终极开发方式,应追求采收率最大化,为此提出了CO_(2)驱油极限采收率概念,明确其与终极采收率、经济合理采收率概念的内涵区别,指出实现极限采收率已具备成熟配套的CCUS-EOR全流程技术基础。根据吉林油田黑79北小井距CO_(2)驱先导试验等国内外CO_(2)驱油项目生产实际数据,回归得到了混相气驱采收率与累计注入量的经验关系式;结合气驱增产倍数概念,建立了任意混相程度下CO_(2)驱提高采收率幅度计算的油藏工程方法。累计注气量为1.5倍烃类孔隙体积时,采出程度与极限采收率的相对偏差小于5%,绝对差值小于2.0个百分点。基于扩大波及体积技术的大孔隙体积倍数注入是逼近CCUS-EOR极限采收率的必要条件,需从大孔隙体积注入方案设计、提高混相程度和持续扩大波及体积3个方面入手实现。
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摘要:
截至2022年7月11日,国内首座地下商业储气库——大港油田大张坨储气库安全运行7914天,累计注入天然气量突破100.08亿立方米。近年来,我国天然气消费持续快速增长,储气库作为保障天然气能源市场安全、平稳运行的“压舱石”,在天然气全产业链中起到不可或缺的作用。大张坨储气库隶属大港油田,2000年建成投产,历经22个注采周期,高效完成了天然气冬季调峰保供、应急供气任务,为北京及周边地区源源不断输送清洁能源。
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郭小哲;
田凯;
曹玉峰;
高旺来
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摘要:
针对鲁克沁深层稠油油藏减氧空气吞吐的注气量确定科学依据不充分的问题,运用油水两相渗流理论、油藏数值模拟方法、填砂管物理模型实验等手段,得到水驱油时的优势水流通道判别依据及其孔隙体积的计算方法,确定了能够发挥最好抑水效果的优势水流通道中注气孔隙体积倍数,拟合了注气时用以求取高渗层进气比例的低渗层吸气基数公式,设计了注气量优化计算公式,通过数值模拟进行了可靠性验证,并将研究结果应用于不同储层参数井的注气量优化建议。结果表明:优势水流通道含水饱和度界限为0.48,优势水流通道系数为0.1,最优的注入气孔隙体积倍数为0.2 PV,低渗层吸气基数随着渗透率级差的增大而变小,优化方法得到的45×10^(4) m^(3)注气量经数值模拟检验是可靠的。设计方法紧紧围绕减氧空气适当并充分地分布于优势水流通道孔隙中才会最优地发挥抑水增油效果这一核心,对接了机理规律认识与现场实际需求,研究结果对明确减氧空气吞吐注气量的科学优化方案设计具有理论意义和现场应用价值。
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郭小哲;
曹玉峰;
田凯
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摘要:
鲁克沁油田减氧空气吞吐注气时一般采用笼统注气,没有相关优化注气量的明确方法,导致增油效果在不同类型单井之间有较大差异.为此,通过物模实验确定优势通道注气量,进行数值模拟并提出优势通道注气系数α、优势通道进气系数β的概念,结合优势通道体积优化注气量.通过模拟不同注气量吞吐时的换油率大小来验证优化结果是否正确,得到对实际现场应用的注气量有理论指导作用的优化计算公式.实验表明,最优注气量为0.20 PV,优势通道注气系数为0.8,表明有80%的气进入到优势通道中,优势通道进气系数为0.348,说明距生产井约1/3的井距范围为受效区域.经过注气量优化公式计算和数模验证,最优注气量为4.5×105 m3是合适充分的.优化方法结合减氧空气吞吐的增油机理与现场实际需求,对减氧空气吞吐注气量的相关设计具有一定的理论意义和现场应用价值.
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赵美成
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摘要:
为了治理采空区自燃火灾,利用CO2进行煤矿井下自燃火灾防治的研究,结合某矿150201综放工作面后部采空区自燃火灾的实际情况,对大流量气态CO2防灭火系统相关设备性能参数和技术工艺进行了详细阐述,对工作面适宜风量配备、采空区注气量、注气强度、注气方式及注气压力进行了计算.结果表明:大流量气态CO2防灭火系统产气量大,完全可以满足煤矿井下采空区防灭火工作要求;CO2灌注工艺参数与N2灌注工艺参数相似,在CO2管路释放口设在采空区的氧化带内的前提下,不会出现CO2从工作面涌出现象;液态CO2是化工厂的副产品,成本较低,有利于在煤矿井下防火工作中推广应用.
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徐耀辉;
郭鹏;
侴白舸;
吕明福
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摘要:
采用凝胶渗透色谱仪和熔体强度仪研究了高熔体强度聚丙烯HMS20Z和通用聚丙烯PPH-T03的分子结构及熔体强度.结果表明:HMS20Z的相对分子质量分布较PPH-T03宽,宽相对分子质量分布有助于提高其熔体强度.在注塑发泡实验中,具有更高熔体强度的HMS20Z较PPH-T03可以承受更高的物理发泡剂N2注气量,且在相同的工艺条件下,得到的制品具有更高的减重比和更均匀细腻的泡孔结构.随着N2注气量的增加,注塑发泡制品的减重比提高,抗冲击性能下降.相同减重比时,HMS20Z制品的泡孔更细腻,因此抗冲击性能下降幅度更小.
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郭小哲;
田凯;
曹玉峰;
高旺来
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摘要:
针对鲁克沁深层稠油油藏减氧空气吞吐的注气量确定科学依据不充分的问题,运用油水两相渗流理论、油藏数值模拟方法、填砂管物理模型实验等手段,得到水驱油时的优势水流通道判别依据及其孔隙体积的计算方法,确定了能够发挥最好抑水效果的优势水流通道中注气孔隙体积倍数,拟合了注气时用以求取高渗层进气比例的低渗层吸气基数公式,设计了注气量优化计算公式,通过数值模拟进行了可靠性验证,并将研究结果应用于不同储层参数井的注气量优化建议.结果表明:优势水流通道含水饱和度界限为0.48,优势水流通道系数为0.1,最优的注入气孔隙体积倍数为0.2 PV,低渗层吸气基数随着渗透率级差的增大而变小,优化方法得到的45×104 m3注气量经数值模拟检验是可靠的.设计方法紧紧围绕减氧空气适当并充分地分布于优势水流通道孔隙中才会最优地发挥抑水增油效果这一核心,对接了机理规律认识与现场实际需求,研究结果对明确减氧空气吞吐注气量的科学优化方案设计具有理论意义和现场应用价值.
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王岩;
郭瑞安;
辛颖
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摘要:
欠平衡钻井(UBD)最突出的优点是钻进过程中能降低对地层损害,在钻井阶段很难保持井底的欠压差,而且压差也不可在稳定状态下,需要分析瞬态效应对井底压力的影响因素。本文主要说明欠平衡钻井瞬态效应的影响因素对井底压力的影响因素,主要包括:环空的气液比设计影响、临界注气量的影响、同心套管环形容积的影响、密度的影响、粘度和分离器压力影响的因素。
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唐明山;
苏爱武
- 《中国石油学会第八届青年学术年会》
| 2013年
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摘要:
本文通过对吉林某气田泉一段与泉三段气藏地质综合评价,认为本区具备建设的可行性.同时,通过试井测试,利用节点分析等方法,确定出吉林某地区泉一段与泉三段气井的直井和水平井产气能力.通过研究与评价工作,得出如下结论认识:泉一段气层设计的运行压力区间为9-19MPa,在此区间内,预测泉一段直井采气能力为6×104-20×104m3/d之间,水平井采气能力为12×104-35×104m3/d之间;泉三段气层设计的运行压力区间为8-12MPa,在此区间内,预测泉三段直井采气能力为11×104-20×104m3/d;气井的注气能力较强,在气库运行时,预测单井日注气量为11×104-20×104m3/d;吉林某气田泉一段、泉三段气藏顶面构造落实,盖层的封闭条件好,具备建库的可行性。
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