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棉/毛混纺纱线前处理工作液及前处理工艺

摘要

本发明涉及一种棉/毛混纺纱线前处理工作液及棉/毛混纺纱线前处理工艺。工作液由H2O2、精炼剂、活化剂、漂白增效剂及水组成。优选阴离子表面活性剂和非离子表面活性剂的混合物作为精炼剂,四乙酰乙二胺或壬酰基苯磺酸钠为活化剂,过硼酸盐、过碳酸盐为漂白增效剂。本发明还提供了一种使用该工作液对棉/毛混纺纱线进行前处理的工艺。本发明可实现棉/毛混纺纱线的低温一浴前处理,缩短了工艺流程,减少了纤维损伤,同时有利于节约能源。

著录项

  • 公开/公告号CN102199870A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2011-09-28

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 张家港市金陵纺织有限公司;

    申请/专利号CN201110085229.6

  • 申请日2011-04-06

  • 分类号D06L3/02(20060101);

  • 代理机构11353 北京市惠诚律师事务所;

  • 代理人雷志刚;潘士霖

  • 地址 215631 江苏省苏州市张家港市后塍镇

  • 入库时间 2023-12-18 03:21:45

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2013-07-03

    授权

    授权

  • 2011-11-23

    实质审查的生效 IPC(主分类):D06L3/02 申请日:20110406

    实质审查的生效

  • 2011-09-28

    公开

    公开

说明书

技术领域

本发明涉及一种纺织品前处理工作液及工艺,尤其是一种棉/毛混纺纱线前处理工作液以及一种棉/毛混纺纱线前处理工艺。

背景技术

棉/毛混纺纱线兼有羊毛的丰满手感、优良的回弹性和棉的吸湿性、穿着舒适性,是很有市场前景的新型纺织材料。棉属于纤维素纤维、羊毛属于蛋白质纤维,两者在纤维形态结构及化学性能方面存在很大的差异,因此对棉/毛混纺纱线的前处理,必须兼顾混纺纱线中两种纤维的性能,采用比较温和的条件,以减少前处理对纤维的损伤。

为减少前处理对纤维的损伤,张瑞萍等采用如下方法进行棉/毛混纺纱线漂白前处理:首先采用生物酶对棉/毛纱线进行煮练,然后采用双氧水低温漂白(棉/毛混纺纱线的漂染加工,印染,2010(11):18-21)。与传统碱煮工艺相比,生物酶煮练可有效减少羊毛纤维的损伤;采用尿素活化双氧水,可降低漂白温度;但该工艺棉籽壳无法彻底去除,而且煮练、漂白分步进行,工艺路线长,纱线损伤依然严重。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是提供一种棉/毛混纺纱线前处理工作液以及一种棉/毛混纺纱线前处理工艺,以进一步减少棉/毛混纺纱线前处理过程对纤维的损伤。

本发明为解决其技术问题所采用的技术方案是:一种棉/毛混纺纱线前处理工作液,由精炼剂、双氧水、活化剂、漂白增效剂及水组成。

作为优选,工作液各组分含量为:30%H2O21-10g·L-1、精炼剂1-6g·L-1、活化剂1-8g·L-1、漂白增效剂1-6g·L-1、余量为水。

作为优选,精炼剂为阴离子表面活性剂和非离子表面活性剂的混合物。阴离子和非离子表面活性剂配合使用,可充分发挥两者的渗透、乳化、分散、增溶、洗涤等作用,有效除去棉纤维上的棉蜡、棉脂、棉籽壳以及羊毛纤维上的油脂,提高纱线的润湿性能和毛效。

作为优选,精炼剂中阴离子表面活性剂和非离子表面活性剂质量比为2∶1-3∶1。

作为优选,阴离子表面活性剂为十二烷基苯磺酸钠、十二烷基硫酸钠、α-烯基磺酸钠中的一种或几种。

作为优选,非离子表面活性剂为脂肪醇聚氧乙烯醚(AEO),常用的有AEO-3、AEO-7、AEO-9。

作为优选,活化剂为四乙酰乙二胺或壬酰基苯磺酸钠。四乙酰乙二胺具有比尿素更强的双氧水活化能力,与双氧水能生成氧化漂白能力更强的过醋酸,而且在活化剂的作用下,双氧水在较低的温度下(40℃左右)就开始有效分解,破坏纤维上的色素,使有效漂白时间延长,从而提高漂白效率。

作为优选,漂白增效剂为过硼酸盐、过碳酸盐中的一种或几种。过硼酸盐、过碳酸盐是一类温和的氧化剂,其水溶液不稳定,在活化剂的作用下,35℃就开始分解释放出活性氧。漂白增效剂的加入,一方面增加了溶液中的活性氧浓度,另一方面提高了溶液的碱性,有利于棉籽壳的去除和纱线白度的提高。

本发明还提供一种棉/毛混纺纱线前处理工艺,具体步骤为:

(1)将已知重量的筒子纱装入染色机内,按浴比(纺织品与染液质量之比)1∶10-1∶20配制工作液,加入碱剂,调节工作液pH值8-9;

(2)缓慢升温至70-85℃,保温45-75min,期间通过改变染液循环方式,内流2-5min,外流2-5min,内流外流交替进行,保证工作液循环畅通,并使纱线始终浸没在工作液中;

(3)保温结束后,先用55-65℃热水洗,再用冷水洗,然后取出脱水、烘干。

作为优选,碱剂为硅酸钠、偏硅酸钠、碳酸钠中的一种或几种。添加适量的弱碱可提高工作液的碱性,有利于纱线白度和毛效的提高;此外,这些碱剂均具有一定pH值缓冲能力,可保证整个处理过程中工作液pH值的恒定,有利于减少毛纤维的损伤。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:由于引入活化双氧水漂白体系,并配以高效精炼剂,有效除去棉纤维上的棉蜡、棉脂、棉籽壳以及羊毛纤维上的油脂;降低了双氧水的分解温度,提高了漂白效率;实现了棉/毛混纺纱线的低温一浴前处理,大大缩短了工艺流程,减少了对棉/毛纤维的损伤。

具体实施方式

下面结合具体实施例进一步阐述本发明。应理解,这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。此外应理解,在阅读了本发明讲授的内容之后,本领域技术人员可以对本发明作各种改动或修改,这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。

实施例1为文献(棉/毛混纺纱线的漂染加工,印染,2010(11):18-21)中所述的生物酶煮练-双氧水低温漂白工艺,用于与实施例2~5作对比。

实施例1

果胶酶煮练工艺处方:

双氧水低温漂白工艺处方:

(1)将准备好的5Kg 32s80/20棉/毛混纺筒子纱放入染色机主缸内,按照浴比1∶10配制果胶酶煮练工作液,升温至55℃,保温30min;保温结束后,先用60℃热水洗,再用冷水洗;

(2)按照浴比1∶10配制双氧水低温漂白工作液,升温至60℃,保温60min;保温结束后,先用60℃热水洗,再用冷水洗,然后脱水、烘干。

实施例2

工作液组分及含量为:

余量为水

精炼剂由十二烷基苯磺酸钠与AEO-9按质量比2∶1配制;活化剂为四乙酰乙二胺;漂白增效剂选用过碳酸钠。

(1)将准备好的5Kg32s80/20棉/毛混纺筒子纱放入染色机主缸内,按照浴比1∶10配制工作液,配制工作液时各组分的添加顺序为精炼剂、活化剂、H2O2、漂白增效剂;待各组分完全溶解后,用偏硅酸钠调节主缸内工作液pH值8-9;

(2)缓慢升温至70℃,保温75min,期间通过改变染液循环方式,内流2min,外流5min,内流外流交替进行,保证工作液循环畅通,并使纱线始终浸没在工作液中;

(3)保温结束后,先用60℃热水洗,再用冷水洗,然后取出脱水、烘干。

实施例3

工作液组分及含量为:

余量为水

精炼剂由十二烷基硫酸钠与AEO-3按质量比2∶1配制;活化剂为壬酰基苯磺酸钠;漂白增效剂选用过硼酸钠。

(1)将准备好的5Kg32s80/20棉/毛混纺筒子纱放入染色机主缸内,按照浴比1∶20配制工作液,配制工作液时各组分的添加顺序为精炼剂、活化剂、H2O2、漂白增效剂;待各组分完全溶解后,用硅酸钠调节主缸内工作液pH值8-9;

(2)缓慢升温至75℃,保温60min,期间通过改变染液循环方式,内流5min,外流2min,内流外流交替进行,保证工作液循环畅通,并使纱线始终浸没在工作液中;

(3)保温结束后,先用65℃热水洗,再用冷水洗,然后取出脱水、烘干。

实施例4

工作液组分及含量为:

余量为水

精炼剂由α-烯基磺酸钠与AEO-7按质量比3∶1配制;活化剂为四乙酰乙二胺;漂白增效剂选用过硼酸钠。

(1)将准备好的5Kg32s80/20棉/毛混纺筒子纱放入染色机主缸内,按照浴比1∶15配制工作液,配制工作液时各组分的添加顺序为精炼剂、活化剂、H2O2、漂白增效剂;待各组分完全溶解后,用碳酸钠调节主缸内工作液pH值8-9;

(2)缓慢升温至85℃,保温45min,期间,期间通过改变染液循环方式,内流4min,外流3min,内流外流交替进行,保证工作液循环畅通,并使纱线始终浸没在工作液中;

(3)保温结束后,先用55℃热水洗,再用冷水洗,然后取出脱水、烘干。

实施例5

工作液组分及含量为:30%H2O21g·L-1、精炼剂6g·L-1、活化剂1g·L-1、漂白增效剂6g·L-1、余量为水。

精炼剂由十二烷基苯磺酸钠与AEO-9按质量比3∶1配制;活化剂为四乙酰乙二胺;漂白增效剂选用过碳酸钠。

(1)将准备好的5Kg32s80/20棉/毛混纺筒子纱放入染色机主缸内,按照浴比1∶15配制工作液,配制工作液时各组分的添加顺序为精炼剂、活化剂、H2O2、漂白增效剂;待各组分完全溶解后,用偏硅酸钠调节主缸内工作液pH值8-9;

(2)缓慢升温至80℃,保温60min,期间,期间通过改变染液循环方式,内流3min,外流4min,内流外流交替进行,保证工作液循环畅通,并使纱线始终浸没在工作液中;

(3)保温结束后,先用60℃热水洗,再用冷水洗,然后取出脱水、烘干。

实施例6

工作液组分及含量为:30%H2O210g·L-1、精炼剂1g·L-1、活化剂8g·L-1、漂白增效剂1g·L-1、余量为水。

精炼剂由十二烷基苯磺酸钠与AEO-9按质量比3∶1配制;活化剂为四乙酰乙二胺;漂白增效剂选用过碳酸钠。

(4)将准备好的5Kg32s80/20棉/毛混纺筒子纱放入染色机主缸内,按照浴比1∶15配制工作液,配制工作液时各组分的添加顺序为精炼剂、活化剂、H2O2、漂白增效剂;待各组分完全溶解后,用偏硅酸钠调节主缸内工作液pH值8-9;

(5)缓慢升温至80℃,保温60min,期间,期间通过改变染液循环方式,内流2min,外流2min,内流外流交替进行,保证工作液循环畅通,并使纱线始终浸没在工作液中;

保温结束后,先用60℃热水洗,再用冷水洗,然后取出脱水、烘干。

实施例7

将实施例1~6中的纱线进行白度、强力、羊毛含量对比测试,结果如表1所示。

纱线白度测试:将纱线织成同样规格的布片,选用SBDY-1型数显白度仪在样品不同部位测试白度5次,取平均值。

纱线强力测试:按GB/T3916-1997的测试方法,在YG(B)021DX型电子单纱强力机上测试。

羊毛含量测试:参照SN/T 1507-2005测试方法。准确称取m1(精确至0.0002g)已烘至恒重的棉/毛混纺纱线,然后将试样放入三角烧瓶中,每个试样加入浓度为1mol/L的次氯酸钠100mL,摇动烧瓶,浸湿试样,于30℃保温30min,并时时摇动。待羊毛充分溶解后,用已知质量为m2(精确至0.0002g)的玻璃砂芯坩埚过滤,然后用少量同温同浓度的次氯酸钠洗涤3次,最后用水清洗3次后,连同玻璃砂芯坩埚一起烘至恒重后,取出,放置于干燥器中冷却30min后,称重m3(精确至0.0002g),根据下式羊毛来计算羊毛的含量。

毛效测试:按照FZ/T 01071-1999的测试方法进行。

表1本发明的前处理效果与常规工艺效果的比较

注:原纱羊毛含量为20.4%,强力为224.3CN。

从表1结果可知:本发明的低温一浴前处理工艺能达到生物酶煮练-双氧水低温漂白工艺效果,白度更高,强力损失明显降低,且羊毛损伤较小。将煮练-漂白合二为一,缩短了工艺流程,有利于节约能源。

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