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ZRM3841立磨生产调试中的问题及解决

摘要

淄博鲁中水泥有限公司5000t/d生产线的2台ZRM3841生料立磨(两磨一窑)于2009年6月安装,11月开始调试,在此过程中,通过调整和优化控制参数、改进结构设计,两个月后立磨即达标达产.本文对立磨在调试中出现的问题及解决办法作一总结:针对立磨频繁跳停,可采用采取了喷水措施、增大入磨物料的粒度、增大喂料量等措施;针对磨辊后端油管漏油,可在钢管外焊接加强板,和两端的法兰连接在一起,安装后再用锁扣和钢板将接头体拉紧在磨辊上,起支撑和紧固作用;对于磨辊密封装置与中壳体门摩擦,首先将磨辊复位紧固,再在轴承座受力一侧的机架上焊接挡块,挡块和轴承座之间留有间隙,在该间隙内放入楔形挡块砸紧后点焊;磨辊发生磨损,可在整条输送线上方增加两台金属探测仪和除铁器;液压缸发生划伤,可将液压缸下耳一侧支架上对应干涉处的加强板割除、打磨,将液压缸下端和轴整体向偏移的相反方向移动3mm,并对轴进行了偏移方向上的固定。通过不断摸索,改进和完善设计上的缺陷,现在该磨运行平稳,水平、竖直两个振动值<2.0mm/s,产量稳定在250Uh左右,细度80μm筛余12%,出磨水分<0.5%,各项指标达到设计要求。

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