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天钢1号高炉停炉及开炉快速达产实践

摘要

根据公司生产要求,天钢1号高炉采用空料线半回收煤气法,在2013年9月27日经过12小时顺利停炉.2014年3月5日点火开炉后生产恢复较快,13小时后渣铁正常回收,不到24小时全开风口工作,34小时恢复喷煤.3月12日顺利达产.本次停、开炉,有关领导和工作人员高度重视,准备工作做得充分,在操作上调整及时,有效地确保了高炉炉况顺行,为炉况的恢复打下了有力的基础。此次停炉喷煤2.5小时,富氧5小时,比中修分别多1.5小时,3小时,保证了停炉热量,打水雾化好,爆震开始时间与中修比较延长3小时,爆震次数减少1次,且爆震幅度较小,负荷调整及时,在视下料情况扩大矿批的同时,及时调校负荷,为炉温尽快放到正常水平及尽早喷煤降焦打下基础。开炉出铁后尽量创造条件使各铁口及早出铁,有利于炉缸活跃,此次3#铁口连续出9炉铁,对炉况的恢复造成一定影响,也是造成炉温大幅波动的原因之一。物理热达到1500后,可以加快提负荷速度.本次开炉负荷提的偏慢。导致炉温偏高时间较长,影响出铁和恢复炉况。

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