化学混凝
化学混凝的相关文献在1987年到2022年内共计147篇,主要集中在废物处理与综合利用、化学工业、环境污染及其防治
等领域,其中期刊论文126篇、会议论文9篇、专利文献194464篇;相关期刊93种,包括大连交通大学学报、能源与环境、广东化工等;
相关会议9种,包括2015中国化工学会学术年会、第六届海峡两岸水质安全控制技术及管理研讨会、辽宁省环境科学学会2009年学术年会等;化学混凝的相关文献由351位作者贡献,包括刘莹、夏四清、尹先清等。
化学混凝—发文量
专利文献>
论文:194464篇
占比:99.93%
总计:194599篇
化学混凝
-研究学者
- 刘莹
- 夏四清
- 尹先清
- 张太亮
- 李琳
- 杨健
- 杨殿海
- 计建洪
- 许芝
- 费庆志
- 伍家忠
- 何娉婷
- 侯世全
- 全红平
- 刘全校
- 刘志海
- 刘梅英
- 卢伟
- 吴根义
- 孙国成
- 孙小杰
- 安裕敏
- 安郁琴
- 宋来洲
- 宗燕兵
- 封莉
- 尚秀芳
- 崔益华
- 崔鑫龙
- 张立秋
- 张素风
- 朱泽民
- 李亚峰
- 杨嬗
- 杨明
- 柏海龙
- 段文猛
- 水春雨
- 王兆崴
- 王晓云
- 王爱军
- 王玲
- 王继斌
- 田绍鲁
- 聂丽君
- 胡啸云
- 苍大强
- 苏永渤
- 董现锋
- 薛建军
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王玉霞;
李瑞华;
刘玉灿
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摘要:
对化学混凝法去除饮用水中砷的研究进展进行了系统的综述,详细介绍了常用混凝剂在饮用水除砷中的应用和研究现状,系统总结了天然水中的共存物质对化学混凝法除砷的影响规律及其作用机理,提出了现阶段化学混凝法除砷研究存在的问题及未来的发展方向。常用混凝剂对As(Ⅴ)的去除效率一般较高,而对As(Ⅲ)的去除效率相对较低,且对砷的去除易受原水水质的影响。因此,开发能高效去除As(Ⅲ),且能解决传统混凝的污泥处置问题,使环境和经济效益最大化的新型混凝药剂,将是今后研究的重点方向。
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田颖;
樊俊珍;
聂晓峰
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摘要:
废乳化液是轧钢过程中排放的高浓度含油废水,处理的关键是破乳。文章通过试验研究选择合适的破乳方法,对电氧化破乳和化学混凝破乳的试验条件进行选择。结果表明,最适宜的破乳方法是电氧化,电氧化破乳最佳电流范围为2.0~3.8 A,最佳电压范围为140~200 V;化学混凝破乳最佳混凝剂为聚合氯化铝,当加入量为1.5 g/L、pH值调整至7~9时,废乳化液中COD降低至8000 mg/L以下,油含量降低至1000 mg/L以下,悬浮物降低至1500 mg/L以下。
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唐一鸣;
刘丹;
李启彬;
冯梅;
易晓莹
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摘要:
通过探究混凝法处理页岩气钻井废水处理效果,可为水净化处理实际应用提供科技支撑。以川西地区某平台聚合物泥浆页岩气钻井废水为研究对象,比选了4种不同混凝剂,确定投加混凝剂硫酸铝[Al2(SO4)3]和助凝剂聚丙烯酰胺(PAM)对钻井液废水进行处理,采用单因素和正交实验筛选出最佳工艺条件,通过计算化学需氧量(CODCr)的去除率、色度变化、紫外-可见吸收光谱、三维荧光光谱,研究了Al2(SO4)3和PAM复合混凝钻井液废水的特性与污染物去除原理。结果表明,硫酸铝混凝法处理页岩气钻井废水的最佳混凝条件为Al2(SO4)3投加量1.0 g/L,PAM投加量50 mg/L,pH值8左右,搅拌时间为3 min,此时钻井液废水CODCr、色度和UV254去除率分别可达到为81.92%、99.40%和81.02%。紫外-可见光谱显示,混凝能明显降低钻井废水的有机物浓度;三维荧光光谱表明,混凝能去除钻井废水中结构较为稳定的羧甲基纤维素(CMC),极大程度地降低钻井废水中有机污染物的量。处理后废水中的各项污染指标均有较大降幅,且经混凝处理后钻井液废水的分子结构趋于简单,为后续的进一步处理减轻了负荷。需要进一步探究去除过程中烃类物质的荧光吸收峰在一段时间内增强的原因,以及混凝法与其他净水方法协同处理废水技术。
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于洪淼;
王超;
王晓静;
杨凤林;
张树深
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摘要:
设计厌氧消化-化学混凝-SNAD联合工艺对海产品加工中的高浓泡药间废水进行处理.厌氧消化对废水中COD去除率最高可达94.37%,平均可达89.77%,有机氮与聚合磷转化为NH+4-N、PO3-4-P,浓度分别达总氮、总磷浓度的85%~90%;20 g·L-1的聚合氯化铝可实现总磷浓度1000 mg·L-1废水的总磷去除率99.83%,出水磷浓度为1.70 mg·L-1.SNAD系统中控制温度为32~35°C,以空气流量10~15 mL·min-1间歇曝气(t on/t of=10 min/5 min)控制DO为0.1 mg·L-1左右,pH为7.5~8.0,HRT为24 h,运行稳定时最高可处理总氮浓度为655 mg·L-1的废水,总氮、COD去除率分别为72.71%、56.70%.高通量测序结果表明反应器内形成了SNAD系统,AOB、AnAOB和DNB含量分别为2.72%、2.09%、1.46%.
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孙震宇;
朱亚飞;
周继军
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摘要:
山西潞安煤基油公司气化炉因煤质变更掺烧兰炭后,外排水中的氟化物质量浓度(以F-计)为45~65 mg/L.采用化学沉淀法+化学混凝法去除排水中的氟化物,使外排水中的氟化物质量浓度低于10 mg/L.投加的试剂溶解于水后其质量浓度分别为熟石灰200 mg/L、聚合硫酸铝20 mg/L、偏铝酸钠60 mg/L、阴离子聚丙烯酰胺1 mg/L.另外,该方法对水中的阴离子Cl-和金属离子如Fe2+、Fe3+、Cu2+、Mg2+等也有较好的去除效果,出水浊度较低,回用水池的主要水质参数均低于直冷系统循环冷却水指标,取得了较好的环境效益和经济效益.
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Zhang Li;
Wang An
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摘要:
为研究IC厌氧反应器对制药企业中西药混合废水的处理效果,采用化学混凝法和氧化法提高西药废水的可生化性.实验表明:PAC可将西药废水的可生化性提高到0.32,与PAM复合处理时,出水可生化性提高到0.35;Fenton试剂氧化处理时CODcr去除率达到72.64%,但出水可生化性降低.IC反应器处理混合废水时的抗冲击负荷能力较强,当容积负荷达到10kgCODcr·m-3·d-1时,CODcr去除效率可达到71%左右.
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郑雯;
陈丹;
宋文静;
朱延美
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摘要:
本研究采用化学混凝-芬顿氧化联合法处理某膏药生产处理废水.混凝试验结果表明:当采用聚合硫酸铁,且投加量为1000 mg/L,混凝时间3 h,pH值8.0时,废水COD去除率为37.0%,水处理处理效果较好.芬顿氧化试验表明:H2 O2和Fe2+投加量分别为80 mg/L和60 mg/L,反应时间为80min,pH值为3.0时COD去除率达89.1%.化学混凝芬顿氧化联合试验表明:该废水的COD去除率可达90.1%,出水较为清澈.
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邓良斌;
颜武华
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摘要:
采用反渗透膜—化学混凝沉淀联用技术对某企业含氟废水进行处理试验,通过膜分离的浓缩倍数、原水pH值等因素探讨,发现原水pH越接近中性,反渗透处理效果越好;在反渗透处理至一定浓缩倍数下,渗透液可实现达标排放.对反渗透膜处理后的浓缩液(氟离子浓度1219mg/L)进行混凝沉淀,采用每100mL浓缩液中添加3.5mL 20%CaC12、4mL 1%高效羟铝絮凝剂、0.4mL 0.1% PAM;并用Ca(OH)2与CaC12混合投加,调节浓缩液至pH=9的工艺,浓缩液中氟离子去除效果明显,处理后废水可以达到二级排放标准的要求.
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楊博名;
高志明;
黃俊仁;
賴文亮
- 《第六届海峡两岸水质安全控制技术及管理研讨会》
| 2010年
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摘要:
半导体厂晶背研磨(back-side grinding,BG)废水富有高浊度及细粒径特性,主要由纯水与细微无机颗粒所组成,其浊度范围介於1,325~3,220NTU,pH值6.8~7.2,平均粒径小於1.0μm,导电度为14~18μS/cm,因此若将其处理并回收再利用,应具有相当程度的经济效益。本研究以BG研磨废水,以一连串物化处理程序降低废水浊度,改变其原有高浊度细粒径之水质特性,进而减缓废水处理之负荷。经批次试验结果显示,当BG研磨废水pH值为7.2时,以2.2mg/L多元氯化铝(polyaluminum chloride,PAC)为混凝剂,0.5mg/L阳性高分子聚合物(polymer),浊度之去除率可维持95%以上,且颗粒之平均粒径提高至17.8μm,pH值为6.2,TDS浓度为158mg/L,表示利用化学混凝可破坏胶体粒子之稳定性,并增加胶羽凝聚机会,达到快速沉降之效果。另接续以滤速0.6mh-1传统石英砂滤床过滤残留悬浮性胶羽,去除水中悬浮固体物,可将废水浊度降至13NTU,浊度总去除率提高为98%,平均粒径降为6.8μm,TDS维持於154mg/L,显示藉化学混凝与砂滤处理後,BG研磨废水可保有低浊度高粒径之水质特性。薄膜分离测试,当使用孔径为0.04μm,压力控制为0.5kg/cm2之螺旋缠绕式(spiral wound)超过滤膜(UF),浊度之总去除率达99%,清水通量(flux)可维持90L/m2h。另对照组采直接过滤BG研磨原水,浊度之去除效率亦可达99%以上,清水通量降低至80L/m2h,显示BG研磨废水藉由各物化处理程序可获得较大之通量,可正面提升薄膜处理之效能,避免微细颗粒快速阻塞超过滤膜之表面孔隙。另滤液水质浊度均小於1.0NTU,平均粒径大小为1.5μm,残留铝剂量低於0.2mg/L,故针对後续逆渗透(RO)膜之操作应无太大之影响,显示此法可处理高浊度之晶背研磨废水,并以期水回收再利用技术可行之成效。
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宋来洲;
王继斌;
郑秋艳
- 《第三届全国水处理化学品行业年会》
| 2007年
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摘要:
采用PAC与PAM混凝、Fenton氧化、PAC混凝-微滤膜过滤和NaClO氧化组合技术处理煤气洗涤废水,其用量分别为75 mg/L+62.5 mg/L、50mL/L、90 mg/L和12 mL/L.实验结果表明,该组合处理工艺效果优良,废水中挥发酚、氨氮、氰化物和悬浮物的去除率皆超过99%。处理后的水质优良,废水中挥发酚、氟化物、氨氨和氰化物浓度分别为0.06 mg/L、0.38 mg/L、1.54 mg/L、0.02 mg/L,悬浮物浓度低于5 mg/L,CODCr为30.74 mg/L,浊度低于0.5NTU,废水的颜色和异味完全被去除,该废水水质已达到再生回用要求。该研究表明,采用化学混凝、化学氧化和微滤膜组合技术实现了煤气洗涤废水的处理和回用,将为煤气洗涤废水的工程化处置,提供较好的借鉴。
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(Missing)
- 《2006凤凰全国印染行业环保工作年会》
| 2006年
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摘要:
采用清污分流处理,以活性污泥氧化为主、化学混凝为辅、结合生化处理的处理工艺流程,建成10000吨污水处理,此过程COD去除率可达95%,色度去除率98%以上,各类污染物排放指标和排放总量、单位产品水耗和综合耗能、单位产值主要污染物排放量、废物综合利用率等各项环境指标均达到国内同行业领先水平.
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Zhaolin Meng;
孟召林;
Qinghan Meng;
孟庆函;
Keting Shen;
沈科挺;
Bing Cao;
曹兵
- 《2015中国化工学会学术年会》
| 2015年
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摘要:
根据三次采油技术的应用,每年产生近10亿吨的采油废水需要处理,现有的一般处理工艺已不能满足对水质的要求,提出采用超滤处理聚驱采油废水.探讨聚驱采油废水,选用混凝-超滤工艺处理聚驱采油废水,1.通过分析超滤膜的性能,设定超滤过程中的运行参数;2.混凝-超滤工艺中絮凝剂种类及用量等因素对混凝超滤组合工艺处理聚驱采油废水效果的影响,确定最佳操作条件;3.分析超滤工艺对水质的去除效果,研究超滤膜污染特性,确定膜清洗方案;4.进行多次工艺运行,分析膜清洗方案的可行性.结果表明:(1)混凝剂选用Ca(OH)2用量为400mg/L、聚合硫酸铁用量为150mg/L、不调节pH值、设定搅拌条件、沉降0.5h,提取上清液,超滤条件压力0.12MPa、蠕动泵转速100rpm、温度室温、60min为一个反冲洗周期.(2)针对实际聚驱采油废水混凝超滤工艺处理效果良好.(3)对膜污染前后做SEM表征、EDX等分析,结果显示污染膜表面有凝胶层存在,佐证膜污染是浓差极化现象和滤饼层的形成,还有少部分的膜孔堵塞引起的膜污染.从各元素所占质量比上可以看出引起膜污染的主要污染物是有机物污染,无机结垢也存在,进一步肯定膜清洗过程中加入酸洗的必要性.(4)超滤膜的清洗方案可以恢复膜通量和保证膜寿命,由于聚驱采油废水的复杂性,物理清洗和单一化学药剂清洗均不能很好的恢复膜渗透通量,清洗工艺选择组合化学清洗方法,清洗药剂为0.05mol/L HCL溶液+600ppm氯碱溶液.
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Zhaolin Meng;
孟召林;
Qinghan Meng;
孟庆函;
Keting Shen;
沈科挺;
Bing Cao;
曹兵
- 《2015中国化工学会学术年会》
| 2015年
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摘要:
根据三次采油技术的应用,每年产生近10亿吨的采油废水需要处理,现有的一般处理工艺已不能满足对水质的要求,提出采用超滤处理聚驱采油废水.探讨聚驱采油废水,选用混凝-超滤工艺处理聚驱采油废水,1.通过分析超滤膜的性能,设定超滤过程中的运行参数;2.混凝-超滤工艺中絮凝剂种类及用量等因素对混凝超滤组合工艺处理聚驱采油废水效果的影响,确定最佳操作条件;3.分析超滤工艺对水质的去除效果,研究超滤膜污染特性,确定膜清洗方案;4.进行多次工艺运行,分析膜清洗方案的可行性.结果表明:(1)混凝剂选用Ca(OH)2用量为400mg/L、聚合硫酸铁用量为150mg/L、不调节pH值、设定搅拌条件、沉降0.5h,提取上清液,超滤条件压力0.12MPa、蠕动泵转速100rpm、温度室温、60min为一个反冲洗周期.(2)针对实际聚驱采油废水混凝超滤工艺处理效果良好.(3)对膜污染前后做SEM表征、EDX等分析,结果显示污染膜表面有凝胶层存在,佐证膜污染是浓差极化现象和滤饼层的形成,还有少部分的膜孔堵塞引起的膜污染.从各元素所占质量比上可以看出引起膜污染的主要污染物是有机物污染,无机结垢也存在,进一步肯定膜清洗过程中加入酸洗的必要性.(4)超滤膜的清洗方案可以恢复膜通量和保证膜寿命,由于聚驱采油废水的复杂性,物理清洗和单一化学药剂清洗均不能很好的恢复膜渗透通量,清洗工艺选择组合化学清洗方法,清洗药剂为0.05mol/L HCL溶液+600ppm氯碱溶液.
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Zhaolin Meng;
孟召林;
Qinghan Meng;
孟庆函;
Keting Shen;
沈科挺;
Bing Cao;
曹兵
- 《2015中国化工学会学术年会》
| 2015年
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摘要:
根据三次采油技术的应用,每年产生近10亿吨的采油废水需要处理,现有的一般处理工艺已不能满足对水质的要求,提出采用超滤处理聚驱采油废水.探讨聚驱采油废水,选用混凝-超滤工艺处理聚驱采油废水,1.通过分析超滤膜的性能,设定超滤过程中的运行参数;2.混凝-超滤工艺中絮凝剂种类及用量等因素对混凝超滤组合工艺处理聚驱采油废水效果的影响,确定最佳操作条件;3.分析超滤工艺对水质的去除效果,研究超滤膜污染特性,确定膜清洗方案;4.进行多次工艺运行,分析膜清洗方案的可行性.结果表明:(1)混凝剂选用Ca(OH)2用量为400mg/L、聚合硫酸铁用量为150mg/L、不调节pH值、设定搅拌条件、沉降0.5h,提取上清液,超滤条件压力0.12MPa、蠕动泵转速100rpm、温度室温、60min为一个反冲洗周期.(2)针对实际聚驱采油废水混凝超滤工艺处理效果良好.(3)对膜污染前后做SEM表征、EDX等分析,结果显示污染膜表面有凝胶层存在,佐证膜污染是浓差极化现象和滤饼层的形成,还有少部分的膜孔堵塞引起的膜污染.从各元素所占质量比上可以看出引起膜污染的主要污染物是有机物污染,无机结垢也存在,进一步肯定膜清洗过程中加入酸洗的必要性.(4)超滤膜的清洗方案可以恢复膜通量和保证膜寿命,由于聚驱采油废水的复杂性,物理清洗和单一化学药剂清洗均不能很好的恢复膜渗透通量,清洗工艺选择组合化学清洗方法,清洗药剂为0.05mol/L HCL溶液+600ppm氯碱溶液.