动态轻压下
动态轻压下的相关文献在2003年到2022年内共计208篇,主要集中在冶金工业、金属学与金属工艺、自动化技术、计算机技术
等领域,其中期刊论文113篇、会议论文38篇、专利文献118568篇;相关期刊66种,包括内蒙古科技大学学报、包钢科技、河北冶金等;
相关会议23种,包括2011年第九届全国连铸学术年会、全国冶金自动化信息网2011年会、中国(西安)炼钢-连铸设备技术交流会等;动态轻压下的相关文献由457位作者贡献,包括朱苗勇、祭程、陈永等。
动态轻压下—发文量
专利文献>
论文:118568篇
占比:99.87%
总计:118719篇
动态轻压下
-研究学者
- 朱苗勇
- 祭程
- 陈永
- 张家泉
- 樊精彪
- 刘斌
- 李金波
- 杨素波
- 田陆
- 范佳
- 郭朝晖
- 吴国荣
- 唐恒国
- 彭兆丰
- 李贵阳
- 王国新
- 程乃良
- 许斌
- 赵殿清
- 兰岳光
- 方康玲
- 李峰
- 王玉昌
- 赵琦
- 刘敬军
- 吝章国
- 钟保军
- 陈立新
- 李桂军
- 杨建桃
- 汪洪峰
- 田新中
- 胡志刚
- 卢克斌
- 张晓力
- 徐国栋
- 成永久
- 施建强
- 曾建华
- 李海龙
- 杨拉道
- 王新华
- 王明合
- 罗森
- 胡黎宁
- 赵磊
- 韩占光
- 倪修华
- 刘勇
- 刘如九
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程晓;
张卫攀;
刘红艳
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摘要:
基于低碳和Nb、V、Ti等多合金元素复合的成分体系设计思路,采用铁水预处理-100 t转炉-LF精炼-RH精炼-260 mm板坯连铸-堆垛缓冷工艺生产高级别管线钢X80。通过各冶炼工序的合理控制,有效优化了硫、磷、氮、氢和氧等杂质元素,显著降低了显微夹杂物、大型夹杂物含量,并经过夹杂物变性处理促进了残余夹杂物的去除;通过采用钢水过热度、拉速以及二冷水量等相匹配的连铸工艺,并使用电磁搅拌和动态轻压下联合工艺,铸坯低倍评级达到了中心偏析C1.0和中心疏松1.0水平,所生产的管线钢X80能够具有高强度、高韧性、良好的焊接性等优良性能。
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赵文涛;
朱晓雷;
宁生龙;
李超;
马宁;
田永久;
李志刚
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摘要:
分析了高碳钢表面开裂原因,认为是内部元素偏析导致。通过采取提高铸机辊缝控制精度、缩小铸机拉速波动范围和优化动态轻压下工艺参数等措施后,高碳钢铸坯中心偏析情况得到有效改善,B0.5级以内的比例由72%提高到92%,高碳高锰钢碳偏析度由1.34降至1.10以下,锰偏析度由1.27降至1.08以下。
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杨文博;
赵雨;
王长波;
蒋宪勋;
黎静;
郑中
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摘要:
为了提高管线用L360M钢卷落锤撕裂试验(以下简称DWTT)断口剪切面积,深入研究了化学成分、显微组织和力学性能对DWTT断口剪切面积的影响,研究发现较高的钢水纯净度、合理的成分设计、较高的冷却速率及均匀细化的显微组织是提高DWTT断口剪切面积的关键,微合金强化对形变奥氏体再结晶起到抑制作用,钙处理提高钢水洁净度,连铸机动态轻压下改善铸坯中心偏析、中心疏松、中间裂纹,提高板坯的组织均匀性,提高冷却速率,从而提高强度、韧性、成形性,结果表明,通过上述生产工艺的研究开发,使管线用L360M钢卷DWTT断口剪切面积百分比均值达到99.2%,优于标准要求≥85%。。
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任培云
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摘要:
南钢全连铸工程中新建大方坯连铸机选择使用的是奥钢联动态轻压下技术,在此设备投入实际生产后,选择使用典型钢种在此技术下开展试验研究。在对轻压下工艺制度优化与调整下,使铸坯中心偏析、缩孔以及疏松等问题均得到了改善。根据试验结果可知,铸坯表面的无清理率为100%,而中心疏松、偏析均不超过1.0级,中心缩孔不超过0.5级,中心碳偏析指数不超过1.05,且不存在其他的内部质量缺陷,为高速铁路用钢轨的生产提供了质量达标的铸坯。
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王琦;
任根柱;
巩彦坤
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摘要:
介绍了动态轻压下技术在邯郸钢铁有限公司大方坯连铸机上的应用情况,并分别对未使用轻压下和使用轻压下的铸坯的中心疏松和中心碳偏析情况进行了对比分析.结果表明:采用轻压下技术后,铸坯的中心疏松级别由原来的2.0~2.5级降低为0.5~1.0级,V型偏析和中心缩孔有所改善,铸坯的中心平均碳偏析指数由由1.17~1.26降低为1.07~1.13.
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路博勋;
毛文文;
郭银涛;
侯明山;
余作朋;
李梦龙
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摘要:
在高铝双相钢的连铸生产过程中,渣钢反应将导致连铸保护渣成分和性能发生显著变化,从而影响生产稳定性及铸坯质量.本文在广泛调研的基础上结合产线特点,通过洁净度控制、连铸保护渣优化以及动态轻压下等工艺技术手段,实现了高铝双相钢11炉稳定连浇.铸坯质量良好,中包全氧可控制在9 ppm以下,完全满足下游工序对高洁净度、无缺陷铸坯的质量要求.
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赵杨
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摘要:
针对河钢唐钢不锈钢公司生产的中高碳钢连铸坯中心偏析严重而易开裂的现象,基于连铸机设备现状,利用金相显微镜、红外碳硫仪等手段,分析了开裂的产生原因.通过控制中间包钢水过热度,优化二冷冷却强度和冷却均匀性,加强动态轻压下稳定性投入等措施,中高碳钢种连铸坯中心偏析得到有效改善,中心偏析等级≤C1.5的成品率达到了88.57%.
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张海波
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摘要:
介绍了国内外常规板坯连铸凝固末端轻压下技术的发展历程和应用现状,探讨凝固末端轻压下技术的原理以及使用效果,指出提高轻压下技术应用效果的关键环节在于过程热状态的精确跟踪和关键轻压下工艺参数的合理性。分析了该技术对铸坯质量的影响以及铸坯传热变形特点,给出了凝固末端轻压下技术工艺参数控制的优化结果。
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张伟;
丘铭军;
李向辉;
王亚强;
田慧林
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摘要:
该文提出一种高效实现传统板坯连铸机动态轻压下液压伺服设备改造的方案,可实现连铸机"边生产、边改造",减少了改造成本,极大地缩短了改造停机时间.方案经模拟试验,试验结论证明方案控制精度高,运行稳定、可靠.利用该方案成功运用于工程实践,显著提升了企业的产品核心竞争力,为企业与社会带来了巨大的经济效益.
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王国新;
成永久;
李峰;
兰岳光;
樊精彪;
赵殿清
- 《2011年第九届全国连铸学术年会》
| 2011年
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摘要:
铁路的高速、重载化要求钢轨连铸坯具有良好的内部质量,动态轻压下技术是减轻铸坯的中心偏析与疏松缺陷、提升铸坯内部质量的有效途径。针对重轨钢U71Mn、U75V等代表性钢种,在包钢5号连铸机上进行了动态轻压下试验研究,结果表明:合理的动态轻压下工艺可以显著提高重轨钢铸坯的质量,改善重轨钢铸坯的碳元素平均偏差指数,减小钢轨的内伤挑出率,并使包钢普通钢轨的成分偏差达到了高速轨的要求,钢轨性能测试表明,重轨综合力学性能优异,达到了时速350km高速轨的技术要求。
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许晓东;
蒋海涛;
甄新刚;
蒯多圣
- 《2011年第九届全国连铸学术年会》
| 2011年
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摘要:
首钢首秦公司3#连铸机是世界上首台能够生产400mm特厚板坯的直弧形连铸机,该铸机配备了结晶器专家系统、结晶器液压振动装置、二冷配水3D自动调节、3D喷淋、动态轻压下等多项先进技术,生产实践表明,3D喷淋、动态轻压下可以有效减轻400mm特厚板坯的角横裂纹、中心偏析,该铸机具备生产高品质特厚板坯的能力。
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原禄春;
刘珂;
张家泉
- 《2011年第九届全国连铸学术年会》
| 2011年
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摘要:
首钢京唐钢铁联合有限责任公司2150mm板坯连铸机是一台主要引进国外新技术、新装备大型高效化板坯连铸机。在生产过程中,通过对动态轻压下模型、二冷配水模型等关键技术的优化,铸机生产被动局面得到缓解,铸坯质量不断改善。2010年,实现铸机年产量175万吨,单机无漏钢浇钢153万吨;铸坯质量显著提高,铸机高技术高附加值产品比例明显提高,X52~X80管线钢、高强结构用钢、汽车用板等已批量生产。
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- 攀钢集团研究院有限公司
- 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
- 攀枝花新钢钒股份有限公司
- 东北大学
- 公开公告日期:2010-04-21
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摘要:
本发明公开了一种钢铁生产中的大方坯连铸轻压下工艺,特别是涉及一种大方坯连铸动态轻压下压下区间的控制方法,所述压下区间根据沿拉坯方向的铸坯各断面的中心固相率确定,所述压下区间的上限对应铸坯断面中心固相率小于或等于各溶质元素的fs,iopt的最大值fs,Maxopt,所述fs,iopt为溶质元素i的最小所对应的铸坯断面处的中心固相率,所述为铸坯各断面处实施轻压下后两相区中溶质元素i的平均溶质偏析指数,进一步的,所述压下区间的下限对应铸坯断面中心固相率大于或等于各溶质元素的fs,iopt的最小值fs,Minopt。本发明确定的压下区间能有效改善中心偏析并同时兼顾空穴、疏松、裂纹改善、应用效果稳定,适用于大方坯连铸生产。