制酸装置
制酸装置的相关文献在1990年到2022年内共计251篇,主要集中在化学工业、废物处理与综合利用、冶金工业
等领域,其中期刊论文115篇、会议论文42篇、专利文献10048055篇;相关期刊42种,包括石油和化工设备、石油炼制与化工、中国有色冶金等;
相关会议20种,包括第36届中国硫与硫酸技术年会暨2016年废硫酸/含硫废液再生制酸技术研讨会、第三十五届中国硫与硫酸技术年会(2015)、中建·天元杯2014年第三十四届中国硫与硫酸工业技术年会等;制酸装置的相关文献由457位作者贡献,包括汪家铭、张青、管宁辉等。
制酸装置—发文量
专利文献>
论文:10048055篇
占比:100.00%
总计:10048212篇
制酸装置
-研究学者
- 汪家铭
- 张青
- 管宁辉
- 孙正东
- 丁云朋
- 俞向东
- 刘伟庆
- 刘涛
- 刘长东
- 叶斌
- 叶际宣
- 张宁
- 曾伟
- 王华
- 董宁宁
- 郑敏
- 丁玲
- 不公告发明人
- 于洋
- 任昌元
- 何忠
- 何春文
- 何萧
- 候凯
- 冯田田
- 刘建光
- 刘甜
- 刘虎祯
- 卫文昌
- 叶迅
- 周坤明
- 周金柱
- 商宝海
- 夏小勇
- 孙堃
- 孙守铎
- 尹洪新
- 尹继国
- 岑水玉
- 岳凤洲
- 张一麟
- 张五兴
- 张元庆
- 张媛
- 张宝财
- 张建
- 张开祺
- 张斌
- 张燕红
- 张石飞
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林锦富;
张衍训
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摘要:
详细论述了紫金铜业有限公司1 200 kt/a冶炼烟气制酸系统的改造方案,包括烟气净化、转化、吸收、尾气脱硫的改造内容。运行实践证明,转化率达99.9%以上,系统自动化程度提高,尾气排放由平均230 mg/m^(3)下降至43 mg/m^(3),节能降耗效果显著,运行平稳,经济可行。
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齐正平
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摘要:
介绍了焦化厂制酸装置建筑物防腐蚀的设计意义、防腐蚀设计要点、防腐蚀结构形式选择等,阐述了防腐蚀施工控制要点和注意事项.从净化工序、吸收工序地面和排水沟、地下坑槽等防腐蚀部位需要的耐久性、耐候性、易施工性、经济性方面考虑,选择块材做防腐蚀面层的结构,利用耐酸砖优良的耐酸性能,阻止酸性介质对地面混凝土、地下结构的腐蚀,防止泄漏后对土壤、地下水造成污染,延长和保护建筑物寿命,保护环境.
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郝继东
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摘要:
本文以某制酸工厂硫铁矿污水处理系统升级改造为工程实例,对硫铁矿污水处理自动控制系统进行具体探究,本文首先分析阐述了该工厂硫铁矿污水排放情况及我国制定的硫酸工业污染物排放标准,随后制定了系统改造方案,确定了系统设备选型,最后对改造后的硫铁矿污水处理自动控制系统运行情况进行评估,评估结果显示,该工厂排出污水各项指标符合我国相关规定要求,产生的每吨硫酸在原有成本基础上需要增加 4.39 元。
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杨艳春
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摘要:
有机胺脱硫是一种循环经济的脱硫工艺路线.目前国内普遍采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺,面临着石灰石资源枯竭,原材料价格连续上涨的经营压力和副产品综合利用率不高、二次污染的环保风险.有机胺脱硫工艺,可以有效弥补上述短板.由于有机胺脱硫的工艺特性,其安全稳定运行与上游火力发电机组,下游制酸装置相关.以火电厂、有机胺脱硫装置、制酸及下游化工厂接口关系及及传递的介质属性为出发点,根据工艺流程的特性,提出了三者之间协调运转的原则性方案.
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李兆宏;
王旭光;
刘建萍;
张均杰
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摘要:
烟台国润铜业有限公司将原粗铜生产工艺改造为富氧侧吹熔炼+多枪顶吹连续吹炼+火法阳极精炼连续炼铜工艺后,产生的总烟气量变化不大,烟气中二氧化硫浓度大幅度增加,含水量增加6%左右,需要对原烟气制酸系统进行配套改造.该系统改造前为一套净化设备,一套干吸、转化设备;改造后采用一套净化设备,二套干吸、转化设备.改造试生产过程中对遇到的由于烟气成分变化带来的一系列问题予以解决和防范,系统运行稳定后,SO2转化率稳定保持在99.9%以上,吸收率保持在99.99%以上,硫酸电单耗(含电收尘器及高温风机)为65 kW·h/t.该技改实践表明制酸产能增加超过40%的,新上一套干吸、转化工序工艺技术上可行、经济上合理.
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郭静
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摘要:
制酸装置燃烧的过程气是从脱硫再生装置而来,但从脱硫再生装置来的过程气中含有一定量的NH3和HCN,在燃烧时就会产生一定量的NO_(x),NO_(x)的主要组成是NO和NO_(2),如果混人后续制酸单元,会影响产品质量,所以必须除去。NO_(x)的除去在SCR反应器里进行,具体反应如下.
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摘要:
日前,中国化工学会无机酸碱盐专业委员会专家应邀对索普硫黄制酸装置的负荷和尾气处理技术进行了技术论证。索普新硫酸装置采用两转一吸"3+1"吸收工艺,催化剂使用美国孟莫克公司的锐系催化剂,尾气处理采用双氧水氧化吸收工艺。
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丁华
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摘要:
Principle,process flow and equipment specification are introduced for semi-drying sulphuric acid plant based on combi-ning H2S with spend acid.The water balance,heat balance,corrosive nature and economical efficiency are discussed.Spend acid from al-kylation is decomposed separately by acidic gas from stripping tower and a part of H2S gas from solvent regeneration,generated SO2 gas after cleaned is fanned into drying tower inlet.Water-sulphure rate is reduced and SO2strength increased at the same time so that it can reduce equipment size,save capital invest and cut down operating cost,which yields good economic returns and environment benefits. Steam is 48.1 t/h as by-product and equals to 2.41 t per ton acid product.Off-gas flowrate with SO2 strength 48 mg/m3is 2 192 m3 and weak acid flow which concentration 9.6% is 48 kg per ton acid.Manufacturing cast per ton acid is 115 yuan based the acidic gas price on 1 yuan/m3.%介绍了废酸与硫化氢联合的半干法制酸装置的原理、流程及设备规格,讨论了水平衡、热平衡、腐蚀性及经济性.以汽提酸性气和部分溶剂再生酸性气为燃料单独裂解烷基化废酸,产生的SO2炉气净化后并入干燥塔进口,既降低了水硫比又提高了气浓,使得设备规格减小、装置投资减少、操作费用降低,具有较好的经济效益和环境效益.装置副产蒸汽48.1 t/h,折合吨酸2.41 t.吨酸排放ρ(SO2) 48 mg/m3尾气2192 m3、w(H2SO4)9.6%的稀酸48 kg.在酸性气原料为1元/m3的价格下,吨酸工厂制造成本是115元.
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任景浩
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摘要:
含硫废水制酸装置在当今工业生产领域中的应用十分广泛.浓硫酸作为一种催化剂或直接反应材料,在生产过程中会产生大量的硫酸废液.而通过对含硫废水进行优化利用,不仅能够减少资源浪费、污染,还能够提高经济效益.基于此,本文重点探究含硫废水制酸装置工业运行优化方法,旨在提高生产装置的效能.
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张青
- 《第36届中国硫与硫酸技术年会暨2016年废硫酸/含硫废液再生制酸技术研讨会》
| 2016年
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摘要:
上海宝钢化工有限公司是与宝钢钢铁主业相配套发展的资源利用型企业,现有3套煤气精制脱硫脱氰装置,一期脱硫装置从日本新日铁公司成套引进,于1985年建成投产,采用TAKAHAX PROCESS脱硫和HIROHAX PROCESS废液处理工艺,含硫废液经燃烧后采用一转一吸工艺生产硫酸.采用干法工艺的含硫废液制酸装置主要由含硫废液焚烧、净化处理、转化、干燥吸收等工序组成。
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杨德鑫;
苟彦军
- 《第36届中国硫与硫酸技术年会暨2016年废硫酸/含硫废液再生制酸技术研讨会》
| 2016年
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摘要:
冶炼烟气制酸装置采用绝热蒸发稀酸洗涤净化、预转化+两次转化两次吸收工艺流程,在转化工段利用火管余热锅炉和省煤器回收中温位热,生产5.6MPa中压饱和蒸汽,在干吸工段利用HRS技术回收低温位热生产1.0MPa低压饱和蒸汽.冶炼烟气制酸技术依然处于不断的发展之中,随着新技术的不断出现,冶炼烟气制酸将朝着设备尺寸更小,能耗更低,余热回收利用水平更高的方向前进,并将进一步降低硫酸生产成本,使冶炼烟气制酸装置将成为真正的绿色“能源工厂”。
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