冷却强度
冷却强度的相关文献在1984年到2022年内共计196篇,主要集中在冶金工业、金属学与金属工艺、公路运输
等领域,其中期刊论文132篇、会议论文26篇、专利文献325221篇;相关期刊77种,包括科技致富向导、河北冶金、宽厚板等;
相关会议26种,包括河南省有色金属学会2017年度学术年会、第十六届全国大高炉炼铁学术年会、2015年中南·泛珠三角地区炼钢连铸学术交流会等;冷却强度的相关文献由477位作者贡献,包括冯绍强、刘复兴、刘常鹏等。
冷却强度—发文量
专利文献>
论文:325221篇
占比:99.95%
总计:325379篇
冷却强度
-研究学者
- 冯绍强
- 刘复兴
- 刘常鹏
- 刘金炎
- 夏金魁
- 张天赋
- 张宇
- 彭学仕
- 徐大勇
- 曹龙琼
- 李卫东
- 李良
- 王东山
- 王乐酉
- 王凯
- 王蔼茹
- 罗友元
- 薛冠霞
- 谢国威
- 贾振
- 郭世杰
- 长海博文
- 马光宇
- 黄斌
- 于大海
- 付锐
- 余斌
- 侯军兴
- 侯景耀
- 冯宪章
- 冯庆
- 冯波
- 冯滌
- 冯立建
- 刘中林
- 刘元意
- 刘建伟
- 史成斌
- 叶长宏
- 向华
- 吴伟
- 吴迪
- 周坚刚
- 周士凯
- 周月明
- 孟令超
- 尹法杰
- 崔建忠
- 康强
- 张成
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王声齐;
姜丽梅;
韩闯闯;
程迪;
周丹
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摘要:
利用金相、扫描电镜和能谱分析等实验手段分析了低碳钢翘皮缺陷产生的原因,并提出了控制措施。结果显示,翘皮缺陷部位有明显脱碳现象,且组织内部存在大量弥散点状的氧化物质点,认为翘皮缺陷为铸坯表面裂纹经轧制所致。通过调整铸机设备精度、优化冷却强度,调整浸入式水口插入深度,低碳钢带钢表面翘皮缺陷显著改善,翘皮发生率由36%降至2.8%。
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翟俊;
李欢;
陈法涛;
李晓军
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摘要:
针对太钢430不锈钢铸坯边部凹陷严重的问题,采用Gleeble 3800、高温原位分析仪、黏度分析仪等技术手段,系统研究430铸坯边部凹陷缺陷的产生机理和保护渣性能对边部凹陷的影响规律。研究结果表明,430铸坯边部凹陷缺陷的主要原因与保护渣的控制传热有关。保护渣碱度过小,结晶能力弱,坯壳在结晶器内冷却强度大,凝固收缩带来较大的角部扭动力而产生边部凹陷,此时铸坯边部凹陷主要发生在结晶器内;保护渣碱度过大,结晶能力强,铸坯冷却强度不够,出结晶器的坯壳厚度薄,在钢水静压力的作用下铸坯宽度产生延展效应,导致后续产生较大的凝固收缩而形成边部凹陷,此时铸坯边部凹陷主要发生在二冷阶段。保护渣碱度控制为1.00,保护渣的结晶能力适宜,既避免了结晶器内强冷带来的铸坯凹陷,又保证了出结晶器坯壳足够的厚度和强度,最终使铸坯边部凹陷深度由1.26 mm降低至0.30 mm,显著改变了铸坯表面质量。
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谢孔明;
高维平
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摘要:
本钢7号高炉炉缸水温差和热流强度异常升高,通过在入炉料中配加钒钛矿护炉、优化高炉操作制度控制产能、加强铁口维护、提高冷却强度﹑使用加长风口和局部堵风口作业等措施,炉缸水温差和热流强度逐步降低到安全范围内,保持了炉况稳定顺行,减缓了炉缸侵蚀。
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胡云龙;
张开宝
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摘要:
本文分析了双辊连续铸轧过程中铸轧区长度对铸轧冷却强度的影响,并通过试验验证了不同铸轧区长度生产8011空调箔铸轧坯料晶粒组织的影响。结果表明:较大的铸轧区长度更有利于晶粒的改善,与较大的铸轧区相比,较小的铸轧区采取降低铸轧速度和降低冷却水温等提升冷却强度的办法仍不能达到相同的晶粒细化效果。
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赵杨
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摘要:
针对河钢唐钢不锈钢公司生产的中高碳钢连铸坯中心偏析严重而易开裂的现象,基于连铸机设备现状,利用金相显微镜、红外碳硫仪等手段,分析了开裂的产生原因.通过控制中间包钢水过热度,优化二冷冷却强度和冷却均匀性,加强动态轻压下稳定性投入等措施,中高碳钢种连铸坯中心偏析得到有效改善,中心偏析等级≤C1.5的成品率达到了88.57%.
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薛青春;
刘先同;
张衍波;
张海波;
赵国旺
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摘要:
针对日钢1号板坯连铸机浇铸低碳含B钢过程出现的角裂缺陷问题,采用低倍酸洗、金相显微镜和扫描电镜能谱分析仪等手段,结合生产工艺,对角裂缺陷的产生原因进行详细分析.通过工艺对比试验,调整钢水成分、控制N含量、降低二冷强度、提高振频、减小振幅等方式,有效降低了角裂缺陷发生量,1号连铸角裂缺陷率由原来的10.2%降低至7.2%.经过理论计算,铸坯角裂缺陷与铸机机型构造有关,为后续生产含B钢工艺参数设定提供了建议.
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刘涛;
黄文华
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摘要:
简述了侧吹炉的结构,并分析了侧吹炉的应用发展趋势.铜水套作为侧吹炉的核心部件,其结构设计的优劣直接影响着侧吹炉炉体的安全.基于铜水套传热机理的分析,建立了铜水套数值分析模型.利用FLUENT软件对侧吹炉铜水套冷却水温差、铜水套温度场及铜水套冷却强度进行了仿真研究,为侧吹炉铜水套的设计提供了理论基础.
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焦克新;
张建良;
刘征建;
杨天钧
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摘要:
高炉长寿化是大型高炉发展的必然趋势,实现高炉长寿的关键在于弄清高炉侵蚀的根本原因.从高炉炉缸侵蚀机理、高炉炉缸象脚型侵蚀原因、高炉炉缸圆周方向侵蚀不均匀性、高炉冷却强度与冷却效率以及高炉炉缸维护技术等5个方面探讨了高炉长寿存在的共性问题,指出高炉炉缸炭砖损毁的本质是碳不饱和铁水对炭砖的溶蚀.具体结果表明,首先,高炉炉缸象脚型侵蚀最严重部位位于高炉炉缸死料柱的根部位置;其次,阐明了直接导致高炉存在不均匀侵蚀的主要原因在于冷却系统的冷却水量和送风系统的风量在高炉周向方向分配不均匀;然后,阐明了冷却系统的作用本质是降低耐火材料热面温度,并提出了高炉冷却强度指数及高炉冷却效率指数;最后,分析了采用无钛矿护炉和钛矿护炉两种模式的高炉炉缸维护技术.
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蔡薇1;
吴语2;
李安运3;
王刚4;
杨胜利5
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摘要:
研究了石墨型、金属型、金属型+水冷却对Cu-15Ni-15Mn合金铸态组织的影响,探讨了枝晶的形态、枝晶尺寸与合金硬度的关系。结果表明,冷却强度对Cu-15Ni-15Mn合金的晶枝尺寸及性能有明显的影响。随冷却强度的增加,一次枝晶、二次枝晶的尺寸及枝晶臂距离减小。金属型及金属型+水冷却的铸造合金一次枝晶尺寸分别为20.82和8.09μm,比石墨型分别减小了43.7%和78.1%。冷却强度的增加,有利于合金硬度的增加。金属型和金属型+水冷却合金的硬度(HV)分别为96和103,比石墨型铸锭的硬度分别提高了10%和19.8%。
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杨钟杰
- 《2016消防科技与工程学术会议》
| 2016年
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摘要:
近年来油罐的建设日益向大型化发展,油罐火灾及事故规模呈不断上升趋势,油罐消防安全问题日益突出,因而有必要对油罐区消防系统有效性进行深入研究.本文以油罐区固定消防系统为研究对象,对消防冷却水系统的现状及存在的问题展开分析和讨论.针对不同规范要求对着火罐冷却强度及其量纲进行量化分析,对于1000m3及其以上公称容积的油罐建议在设计施工过程时尽量采用2.0~2.5L/min·m2的标准,并对水喷雾洒水喷头的选用进行比较,建议冷却时最好采用水幕喷头.
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李智;
张宏飞;
王必璠;
高磊;
金长峰;
范建权
- 《中国内燃机学会第六届青年学术年会》
| 2015年
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摘要:
现代发动机冷却系统的设计理念提倡发动机的精确冷却,准确判断气缸盖水套内的冷却状况是实现气缸盖精确冷却设计的基础.本文针对某车用柴油机气缸盖热负荷过高的问题,采用CFD仿真对该柴油机气缸盖水套内的冷却状况进行了分析与评估,指出该气缸盖水套设计上存在热关键区域冷却效率过低、冷却强度不足的问题.在此基础上,基于精确冷却的设计理念,结合CFD仿真与PIV测试手段,对气缸盖水套开展了系统的优化设计与测试验证工作,最终通过引导更多的冷却水流经气缸盖的热关键区域、合理地设计气缸盖内的水流分布,大幅提高了热关键区域的冷却效率与冷却强度,且消除了气缸盖外围区域的流动死区,实现了气缸盖水套的优化设计目标.
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李伟华
- 《第十六届全国大高炉炼铁学术年会》
| 2015年
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摘要:
通过对新钢10号高炉炉缸侧壁温度上升的原因进行分析,针对导致炉缸侧壁温度上升的主要原因.采用加强铁口合格率、强化冷却强度、炉内煤气流均匀合理分布、降低冶炼强度等技术后,冷却壁漏水现象明显改善.不仅高炉的各项经济指标提高了,同时也给高炉的长寿带来了保障.
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唐有群
- 《2018年全国铝镁合金熔铸技术交流会》
| 2018年
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摘要:
通过分析最大成分过冷度△Tcmax和成分过冷范围x0与合金元素的本性、浓度及铸造工艺参数 之间的关系,阐述了固溶体合金凝固时,随着△Tcmax和x0的增大,晶体成长方式由胞状晶向枝状晶过渡,探讨铝合金扁锭枞树组织可能形成的条件以及调整铸造工艺条件来实现铸锭稳定生产的方法.