冶炼强度
冶炼强度的相关文献在1989年到2022年内共计218篇,主要集中在冶金工业、工业经济、电工技术
等领域,其中期刊论文149篇、会议论文63篇、专利文献136059篇;相关期刊59种,包括包钢科技、江西冶金、炼铁等;
相关会议39种,包括2017年全国高炉炼铁学术年会 、第十六届全国大高炉炼铁学术年会、2012年全国中小高炉炼铁学术年会等;冶炼强度的相关文献由344位作者贡献,包括孙宝银、侯兴、赵满祥等。
冶炼强度—发文量
专利文献>
论文:136059篇
占比:99.84%
总计:136271篇
冶炼强度
-研究学者
- 孙宝银
- 侯兴
- 赵满祥
- 项钟庸
- 付式
- 朱利
- 李耀国
- 贾军民
- 黄晓东
- 黄炜
- Zhao Manxiang
- 丁汝才
- 刘元意
- 刘卫国
- 刘均会
- 朱俊虹
- 朱胜利
- 李志毅
- 王义冬
- 王颖生
- 董国强
- 贾国利
- 赵洪雨
- 赵瑞丰
- 韩庆
- Chen Chuan
- Cheng Shusen
- Jia Guoli
- Jia Junmin
- Zhao Ruifeng
- 仲卫国
- 刘元和
- 刘宏兴
- 印建安
- 吕中奇
- 吴卫彦
- 孟巍
- 宋剑
- 客海滨
- 尹海斌
- 左茂方
- 张传政
- 张志斌
- 张思斌
- 曾华锋
- 李伟广
- 李克生
- 李华
- 李文斌
- 李明全
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袁精华
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摘要:
近些年侧吹炉工艺的发展对闪速炉构成了较大的竞争压力,闪速炉亟需从低反应塔热负荷、低投料量的冶炼炉发展成为反应塔热强度在2000 MJ/m3 h以上、投料量在230 t/h以上的高强度冶炼设备.本文从设计角度对强化闪速炉冶炼能力进行了优化改进,具体包括以下几方面:适当增加反应塔净高,以适应高投料量的需要;反应塔筒体采用锯齿形水套+耐火砖结构,以适应烟气的剧烈冲刷;增加沉淀池内宽和净高,保证烟气流速设计在6m/s以下,减缓高温烟气的冲刷及烟尘发生率;沉淀池气流区采用锯齿形铜水套+耐火砖结构;上升烟道背风面也应设置水平水套;炉顶采用嵌入耐火砖的卧式锯齿形水套结构,防止耐火砖脱落.另外,为确保高强度冶炼状态下的炉体安全,还应考虑炉底温度监控及冷却原件漏水监控.优化改进后的闪速炉可以达到预期的冶炼强度,而且运行平稳、安全可靠.
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张光强
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摘要:
梅钢五号高炉(有效容积为4070 m^(3))自2012年开炉以来,使用的上部布料制度一直为平台加漏斗模式,且取得了良好的效果。2018年下半年以来由于冶炼强度的提高和原燃料质量的恶化,五号高炉炉况不断恶化。2019年年初梅钢五号高炉炉况急剧恶化,入炉风量骤减,高炉铁水日产量损失过半。通过使用中心加焦模式布料、优化送风制度、加强原燃料管理和稳定高炉热制度等方法,梅钢五号高炉成功将炉况恢复。
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吴哲;
罗德庆;
程洪全;
王荣刚;
宋小来
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摘要:
首钢股份3号高炉炉缸侧壁第七层监测点TE31289温度最高达到492°C,简要分析了温度升高的原因,重点阐述了主要的护炉措施.在保证安全生产的前提下,通过采取加强炉缸状态监控、改善出铁制度、控制冶炼强度、压浆及强化炉缸冷却、调整装料制度、缩小风口面积,以及钛矿护炉等措施,监测点TE31289温度由492°C依次降低到360°C、315°C、89°C,最后稳定在100°C左右,确保了高炉安全、稳定生产.
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客海滨;
尤新东;
尹海斌;
董国强;
袁雪涛
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摘要:
烧结矿限产期间,高炉生产被迫吃落地烧结矿;且随着市场波动,在焦炭质量明显下滑等一系列不利条件下,唐钢3号高炉通过采取强化原燃料管理、 合理的上下部制度、 精细精准化日常管理等措施,产量稳步上升,燃料比大幅下降,强化了冶炼强度.
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李国栋
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摘要:
在激烈的市场竞争条件下,大量使用低价块矿和低价燃料成为高炉降低成本重要手段,随之带来的负面影响就是炉况稳定性下降.为了解决这个问题,天钢炼铁厂通过加强原燃料质量监控、适当提高高炉炉渣碱度、选择合适的送风制度、优化冶炼强度和装料制度、稳定气流等手段,提高了1#高炉对原燃料的适应性,达到保持炉况稳定的目的.
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杨耀明
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摘要:
针对湘钢1号、4号高炉在大修投产2年后均出现的炉缸侧壁温度偏高现象,采取上部强化中心气流,下部缩小风口面积、提高风速和鼓风动能,减轻铁水环流对炉缸碳砖的冲刷,提高炉缸冷却强度和钒钛护炉等措施,将炉缸侧壁温度控制在正常范围内,在确保炉缸安全生产的前提下,获得了较好的经济技术指标.
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张秋林;
刘德安;
罗新生
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摘要:
改善原燃料质量,通过对高炉送风制度、炉顶布料制度的调整,炉内煤气流的分布更趋合理,高炉煤气利用率也得到进一步提高.高炉煤气流的合理分布对炉料的传热、强化冶炼进程起决定性的作用,直接影响高炉冶炼的强化程度和经济效果.
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赵洪雨;
刘卫国
- 《2017年全国高炉炼铁学术年会》
| 2017年
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摘要:
山钢股份莱芜分公司炼铁厂实施精益管理,降低能源动力成本,提高焦炭利用率,提高块矿比例并适当配加低品位块矿和摸索合理的冶炼强度等措施,实现高炉稳定顺行,生铁成本显著降低.炼铁成本是一个系统工程,从原材物料采购到运输入厂,从烧结配料到高炉炉料结构,从炉料筛分到高炉操作过程控制,各个环节环环相扣,这就要求所有的基础工作必须扎实有效。在矿石种类和焦炭种类的选择中,各钢企的技术部门应该有相应的原燃料品种性价比数据库,根据季节特点择优选取。低成本冶炼是目前钢企生存和发展的必由之路,也是企业运营管理中提高竞争力的必要条件之一。选用高性价比块矿,进行生矿逐步替代球团酸性料,降低炉料结构成本。进行炉顶设备改造,优化工艺技术操作制度,实现顶压使用新突破。
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Gong Weimin;
龚卫民;
Jia Guoli;
贾国利;
Zhang Haibin;
张海滨;
Zhao Manxiang;
赵满祥;
Xu Minghao;
徐明浩
- 《2017年全国高炉炼铁学术年会》
| 2017年
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摘要:
通过采取减风、减氧、降低顶压等措施,同时配合提高风速和鼓风动能,提高炉温水平等方式确保煤气分布的合理与炉缸的活跃,首钢股份公司高炉在技术经济优化的同时将高炉利用系数降低0.2t/(m3·d)左右,成功进行了低强度冶炼.在首钢股份公司高炉现有原燃料条件下,通过提高炉温和风速控制水平,同时匹配好上下部操作制度,在一定范围内控制高炉冶炼强度能够达到改善煤气利用,降低燃料消耗,优化高炉指标的目的;股份公司高炉理论燃烧温度下限应为2000°C,低于此值将出现铁温不足,未燃煤粉增多等情况;炉温受冶炼强度、炉渣碱度、理燃等多重因素影响,在降低冶炼强度的同时要提高铁水水平以保持炉缸充足热储备。此外,在高炉冶炼状态变化因素较多时,应将铁水温度作为衡量高炉热储备的关键参数:从调整相对比例来看,在现有基础上小幅度调整风量对煤气利用率的影响大于调整矿批,高炉长周期大幅度降低风量水平时要及时根据煤气变化匹配合理顶压和矿批,保持煤气流合理、通畅。
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回全平
- 《2017年全国高炉炼铁学术年会》
| 2017年
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摘要:
型钢炼铁厂1#1880m3高炉在炉役后期炉缸侧壁温度升高,安全风险增大.为维持生产,高炉采取含钛球团护炉与控制冶炼强度和炉温水平相结合的措施,炉缸工况得到有效控制,保证了炉役后期生产的安全,为2017年下半年高炉大修的最后生产提供有利条件.
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赵洪雨;
刘卫国
- 《2017年北部湾冶金高峰论坛》
| 2017年
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摘要:
山钢股份莱芜分公司炼铁厂实施精益管理,降低能源动力成本,提高焦炭利用率,提高块矿比例并适当配加低品位块矿和摸索合理的冶炼强度等措施,实现高炉稳定顺行,生铁成本显著降低.
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Chen Chuan;
陈川;
Cheng Shusen;
程树森
- 《2017年全国高炉长寿、开炉停炉封炉及生产指标分析专题研讨会》
| 2017年
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摘要:
近期许多高炉炉缸出现了严重侵蚀,极大地威胁着高炉的正常生产.实现炉缸长寿必须降低炭砖热面温度,从而在炭砖表面形成"自保护渣铁壳".本文应用传热学理论计算了炉缸冷却壁材质、炭砖导热系数以及高炉冶炼强度对炭砖热面温度的影响.结果表明:冶炼强度越大,炭砖热面温度越高,在炉缸砌筑过程中选用导热系数高的冷却壁材质和炭砖有利于降低炭砖热面温度.随着炭砖剩余厚度的减薄,冷却壁材质的导热系数对炭砖热面温度的影响越来越明显,炭砖是炉缸侧壁传热过程中的限制性环节,提高炭砖的导热系数,可以明显改善高炉冷却系统的冷却能力,从而降低热面温度.在高炉实际操作过程中,必须根据炉缸砌筑结构、砌筑材质等选择合理的冶炼强度,预防或减缓炉缸侵蚀.
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