高温过热器
高温过热器的相关文献在1989年到2022年内共计335篇,主要集中在能源与动力工程、电工技术、金属学与金属工艺
等领域,其中期刊论文246篇、会议论文37篇、专利文献3004775篇;相关期刊133种,包括设备管理与维修、锅炉技术、特种设备安全技术等;
相关会议32种,包括中国电机工程学会电力行业第一届无损检测学术会议年会、2015年中国电机工程学会年会、中国电机工程学会金属材料专委会第一届学术年会等;高温过热器的相关文献由697位作者贡献,包括李晓峰、王向阳、王志栋等。
高温过热器—发文量
专利文献>
论文:3004775篇
占比:99.99%
总计:3005058篇
高温过热器
-研究学者
- 李晓峰
- 王向阳
- 王志栋
- 王洪选
- 董朝辉
- 许洪莉
- 于帅军
- 王林
- 郑坊平
- 高林
- 柯浩
- 陈勋
- 侯德安
- 侯玉婷
- 冯砚厅
- 卢彬
- 周丽琴
- 周俊波
- 周克毅
- 周志飞
- 孙平
- 安新宇
- 宫伟基
- 张云
- 张利文
- 张广浩
- 张红军
- 彭乐荣
- 李建军
- 李振梁
- 杨建菊
- 杨红权
- 王明坤
- 王曦
- 王胜纯
- 蔡新春
- 薛守洪
- 谢建文
- 赵章明
- 邵金平
- 郭亦文
- 郭开胜
- 闫林华
- 韩鹏展
- 高清林
- 鲁玉龙
- 丁士发
- 丁寅磊
- 严建华
- 任建新
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余建飞;
陈东平
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摘要:
通过宏观检查、化学成分分析、金相检验、力学性能分析、扫描电镜及能谱分析等手段,对高温过热器结焦爆管原因进行了分析。结果表明,爆管与长期超温运行、结焦结垢有关,过热导致金属材料老化、力学性能下降。针对研究结果提出了建议和防范对策,对防止同类型锅炉高温过热器爆管、保证锅炉安全运行具有一定的借鉴和指导意义。
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付弢;
辛长春;
王兴
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摘要:
以某600 MW超临界机组高温过热器失效为例,通过对爆口及其周边材料的宏观检查、材料拉伸试验、金相组织分析、氧化皮检测分析等,得出高温过热器氧化皮生成和脱落是引起机组高温过热器爆管的原因,但高温过热器氧化皮生成的主要原因是启动初期过热器存在减温水的使用情况。通过对小流量过热器减温水改造、壁温测点优化改造、启停壁温变化速率控制等综合措施,有效控制了高温过热器爆管现象。
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王林;
李常山
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摘要:
某百万机组高温过热器在试运过程中,部分T92/Super 304H异种钢焊接接头开裂导致管道渗漏。通过对设备安装环境、焊接工艺、热处理工艺等分析,确认渗漏部位为异种钢焊接接头的热影响区低合金侧。焊接参数较大、焊后热处理不充分,导致焊接接头热影响区硬度较高,在机组试运过程中,管排震动触发该区域发生应力腐蚀开裂。为此,对所有焊口进行全面检测,并对泄漏焊口及硬度超标焊口进行重新焊接及焊后热处理(755~760°C回火),其他焊口追加同参数的焊后热处理工艺,用以降低焊接接头热影响区的残余应力,处理后接头的射线检测及硬度检测结果均符合规范要求。
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袁怀中
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摘要:
自备电站高压蒸汽锅炉高温过热器热段多根蛇形管与出口联箱处焊缝出现裂纹,从锅炉本体异常振动、膨胀受阻、焊条材料用错、焊接工艺存在不当等多方面进行排查分析,最终找到裂纹产生原因并从根本上得以解决,提高了设备的可靠性,确保锅炉装置的长周期安全平稳运行。
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汤鹏杰;
梁斌
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摘要:
某公司120 t/h蒸汽锅炉T22高温过热器管服役半年即发生开裂泄漏,通过宏观检查、化学成分分析、拉伸试验、金相检测、能谱分析和断口分析确定开裂原因。分析结果表明,碱应力腐蚀是过热器管开裂失效的主要原因,同时提出了减轻碱应力腐蚀的建议。
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李鹏
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摘要:
观察分析了超临界循环流化床锅炉氧化皮脱落位置,对比了压缩空气吹扫及水冲洗两种方法的清理效果。对水冲洗方法加以改进,设计了氧化皮闭式水冲洗系统。实践证明,该系统48 h内可完成氧化皮的水冲洗清理,缩短了检修周期,提高了机组启动安全性。
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黄声和
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摘要:
垃圾焚烧发电锅炉的炉型主要是机械式炉排炉,其具有的垃圾热值不稳定、过量空气系数过大、炉内化学反应十分复杂等特点,导致炉内金属氧化腐蚀现象严重,特别是高温过热器的氧化腐蚀严重影响发电锅炉正常使用与运行.为此以金属材料为12Cr1MoV钢的高温过热器为例,分析高温过热器的氧化腐蚀机理.首先利用亨利定律的缺陷形成机理理论分析得出,高温过热器金属氧化速率与典型纯铁的氧化速率相同,氧化速率由铁离子通过内侧混合尖晶石层的扩散所控制;继而基于多锈层长大理论计算结果可知,在烟气温度不变的条件下,氧气分压在81.06~151.99 Pa时,Fe2 O3及Fe3 O4氧化层长大速率随着氧气分压的提高而提高,且提高的幅度较为明显,而在相同的氧气分压条件下,Fe2 O3及Fe3 O4氧化层长大速率随着烟气温度的提高而降低,且降低幅度不明显.机理分析结果可为高温过热器的氧化腐蚀预防措施提供理论支撑.
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时扶芃
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摘要:
过热器是锅炉的重要组成部分,锅炉实际运行过程中,对流式过热器的使用寿命受限于烟道内管子的磨损程度,本文针对立式垃圾焚烧余热锅炉第三垂直烟道内高温过热器区域烟气偏风情况作简要分析,并对改善烟气偏风问题提出一些建议,以期与大家共商共进。
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郑坊平;
李彪;
宋少平
- 《中国电机工程学会电力行业第一届无损检测学术会议年会》
| 2016年
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摘要:
通过宏观检查、胀粗测量、金相检验、硬度测量、内壁氧化皮厚度和金属层厚度测量等一系列的无损检验方法,对高温过热器出口集箱连接管进行了蠕变剩余寿命估算.结果表明:有3根连接管的蠕变剩余寿命小于4万小时,建议更换.本文介绍的通过无损检验来评估连接管的蠕变剩余寿命的系统方法可以在非奥氏体不锈钢制的高温锅炉管中广泛应用.蒸汽管道蠕变剩余寿命评估方法有很多种,基于割取管样、蠕变持久试验进行的方法有等温线外推法、e函数法,针对大量锅炉管的寿命评估,主要采用基于管子内壁氧化皮厚度测量进行的无需割取管样的蠕变剩余寿命评估方法。本文主要是在不割取管样前提下,通过对高过出口集箱连接管进行宏观检查、胀粗测量、金相检验、硬度测量、内壁氧化皮厚度和金属壁厚测量等一系列的无损检验方法,对连接管的蠕变剩余寿命进行评估,从而为金属监督提供技术依据。
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郑坊平;
张红军;
高磊
- 《中国电机工程学会电力行业第一届无损检测学术会议年会》
| 2016年
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摘要:
对某电厂锅炉高温过热器G102管的爆管原因进行了分析,结果表明G102管爆管是由于管子内壁偏厚的氧化皮剥落、在下弯头堆积,造成管内通流面积减小而引起管子长时过热导致的.针对该问题,对G102钢等铁素体钢管进行内壁氧化皮厚度测量及剥落风险评估,可大大降低或避免由于氧化皮剥落、堆积引起的爆管事故.
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郑坊平;
张红军;
宋少平
- 《中国电机工程学会金属材料专委会第一届学术年会》
| 2015年
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摘要:
通过宏观检查、化学成分分析、金相检验、硬度试验、拉伸试验、断口扫描电镜观察等方法及综合分析,对由于水塞引起的火电站锅炉高温过热器爆管原因进行了分析.结果表明:高温过热器发生了较短时间的较大幅度超温导致的过热爆管,超温期间平均壁温高达约790°C,未超过T91材料的Ac1点(ˉ835°C);是由于蛇形管内存有积水在锅炉启动初期未能自行消除而导致管壁超温的.
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TIAN Xiao;
田晓;
XU Hui;
徐慧;
QIN Chengpeng;
秦承鹏;
LI Yimin;
李益民;
XIAO Guohua;
肖国华;
YANG Baixun;
杨百勋
- 《2015年中国电机工程学会年会》
| 2015年
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摘要:
某电厂#3锅炉高温过热器出口段使用用国产Super304H管材,通过室温拉伸、冲击试验、硬度测试、金相组织分析、扫描电镜及能谱分析等对不同服役时间的国Super304H管材取样进行试验分析,旨在为国产Super304H管材的推广和应用提供技术参考.结果表明,与国产原始钢管相比,高温服役后国产Supre304H运行管的室温强度和硬度升高、塑性和韧性下降;焊接接头的强度、硬度、冲击吸收能量不断降低且明显低于同一服役时间的母材.rn 服役30000余小时后,管材的力学性能仍处于较高水平,基体组织稳定,晶粒未见长大,微观组织的老化以晶界析出M23C6型碳化物且呈链状分布为主要特征.可见,国产Super304H管材目前运行状态良好,母材组织性能仍处于较高水平,在目前超超临界机组设计条件下可稳定运行,建议加强对国产Super304H焊接接头的金属监督.
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