陶瓷窑炉
陶瓷窑炉的相关文献在1989年到2023年内共计752篇,主要集中在化学工业、自动化技术、计算机技术、工业经济
等领域,其中期刊论文335篇、会议论文51篇、专利文献147307篇;相关期刊87种,包括工业炉、佛山陶瓷、江苏陶瓷等;
相关会议26种,包括中国硅酸盐学会陶瓷分会2015学术年会、中国硅酸盐学会陶瓷分会2014学术年会全国陶瓷新技术、新材料、新装备论坛、2013中国陶瓷科技发展大会(第二届)暨中国硅酸盐学会陶瓷分会学术年会等;陶瓷窑炉的相关文献由905位作者贡献,包括曾令可、卢爱玲、王慧等。
陶瓷窑炉—发文量
专利文献>
论文:147307篇
占比:99.74%
总计:147693篇
陶瓷窑炉
-研究学者
- 曾令可
- 卢爱玲
- 王慧
- 程小苏
- 李萍
- 温千鸿
- 刘效洲
- 赵新力
- 危连进
- 张子羿
- 张明
- 穆瑞力
- 余阳春
- 冯青
- 刘平安
- 王晓春
- 罗民华
- 覃洪波
- 谭绍祥
- 徐新毅
- 汪和平
- 王蓉
- 刘文星
- 刘涛
- 周世国
- 宫小龙
- 张宇
- 彭芳
- 梁嘉键
- 石元军
- 税安泽
- 胡伟
- 陈静
- 高力明
- 于在飞
- 于宗亮
- 于重湛
- 刘志国
- 刘艳春
- 尹海滨
- 张日平
- 张松
- 张海文
- 张良芳
- 张辉
- 方叶
- 曾志钢
- 朱永红
- 杨锐
- 江建群
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江鑫;
冯青;
宫小龙;
陆琳
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摘要:
在天然气价格不断攀升,并且不能保证稳定输入及国家日益重视节能减排的背景下,清洁煤气在工业燃气行业将更具有竞争力;本文就集中供气中煤气CO2成分降低对建陶企业的节能与环保效益进行分析,在国家大力推动煤炭清洁利用的政策下,其燃气成分的改进改良对建陶企业的节能与环保有着重大意义。
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朱育群;
张永伟;
伍志良;
曾健;
曾惠孙;
陈建东;
胡娇;
袁小娣
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摘要:
一种陶瓷行业脱硫塔废液的石膏回收装置,针对陶瓷行业脱硫废液的石膏回收利用率低、废水对环境污染严重等问题,专门设计了一种多级石膏沉淀箱,不同级别的沉淀箱处理经过分级过滤器作用后初始浓度不同的石膏水,增大处理量,经过多级振动沉淀,最终N级沉淀箱的高浓度石膏浆在输送装置的作用下输送堆放在石膏回收池内,回收处理更方便,该石膏回收装置应用效果显著。
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姚青山;
白梅;
聂贤勇;
陈淑琳;
刘伟
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摘要:
建筑陶瓷行业有句俗语:“生在原料,死在烧成”。窑炉烧成工序在建筑陶瓷生产过程中占主导地位,控制好窑炉的烧成制度,将直接决定着瓷砖产品的品质和产质量,决定着陶瓷企业的经济效益。
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于重湛;
曾志钢
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摘要:
陶瓷生产企业运行中最重要的组成就是热工设备,其中主要组成结构就是窑炉,窑炉也是生产过程中耗能最大的设备.大量实践表明,窑炉结构与烧成技术直接决定窑炉的能耗水平,因此有必要做好研究工作.文章选择陶瓷窑炉为对象,分析实际中如何提高陶瓷窑炉热效率的措施,为类似研究提供借鉴与参考.
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刘定平;
邓振兴
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摘要:
针对陶瓷行业喷雾干燥塔和窑炉的烟气排放特点,运用旋流雾化技术,构建旋流雾化反应云动力场,基于雾化、湍流和凝并的作用下,提出了一种适应陶瓷窑炉烟气脱硫除尘一体化的处理方案.对某陶瓷窑炉进行改造试验,结果表明:喷雾干燥塔烟气出口SO2浓度由1200 mg/m3降至5 mg/m3,粉尘浓度从36 mg/m3降至10 mg/m3;窑炉烟气出口SO2浓度由900 mg/m3降至5 mg/m3,粉尘浓度从50 mg/m3降至8 mg/m3,脱硫效率高达99.58%以上;与传统的湿法脱硫工艺相比,能耗降低67.08%,实现了陶瓷窑炉烟气的超洁净排放,具有较好的经济适用性,为推广陶瓷工业大气污染物治理技术提供了一种新思路.
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于重湛;
曾志钢
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摘要:
陶瓷生产企业运行中最重要的组成就是热工设备,其中主要组成结构就是窑炉,窑炉也是生产过程中耗能最大的设备。大量实践表明,窑炉结构与烧成技术直接决定窑炉的能耗水平,因此有必要做好研究工作。文章选择陶瓷窑炉为对象,分析实际中如何提高陶瓷窑炉热效率的措施,为类似研究提供借鉴与参考。
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李清临
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摘要:
古陶瓷窑炉是陶瓷考古的重要研究对象.但对古陶瓷窑炉的结构和命名,长期以来却存在着不同认识,在一定程度上制约了该研究方向的发展.本文在对现有意见进行充分讨论的基础上,提出了对窑炉结构和命名的具体意见和建议.按照具体功能的不同,一座陶瓷窑炉可以分为保温设施、火力设施、烧成设施、排烟设施和操作设施等五大部分.对于不同类型的窑炉而言,尽管都具有这五大组成部分,但每个部分中的具体结构可能存在一定差异.
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Yin Haibin;
尹海滨;
Chen Xuegong;
陈学功
- 《中国硅酸盐学会陶瓷分会2015学术年会》
| 2015年
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摘要:
考察钠钙双碱法脱硫工艺技术在陶瓷窑炉应用情况,并对存在的运行问题进行分析,以确定该工艺对陶瓷窑炉的适应性.调研发现多数厂家运行中存在堵塞、氢氧化钠溶液耗量大、运行成本高等问题.本文提出石灰—石膏脱硫技术的可行改造方案,讲述了陶瓷窑炉大气污染物排放标准与原始排放情况,分析了钠钙双碱法脱硫使用情况及存在问题,提出了在现有工艺设备基础上,更改为石灰—石膏法脱硫工艺,可满足低改造成本、长期稳定运行和低运行成本的要求。在改造过程中,对控制系统升级,实现脱硫系统的自动控制,从钠钙双碱法脱硫工艺技术在陶瓷窑炉使用情况和存在的运行问题分析,该技术较难适应陶瓷行业稳定低成本运行的需要。在现有脱硫基础上,改造成石灰—石膏法脱硫工艺,在低成本稳定运行上具有较大优势。企业在实际操作中,可据实做相关调整,以满足运行需要。
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李继承
- 《第二届全国工业节能减排与合同能源管理交流研讨会》
| 2016年
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摘要:
生产陶瓷的一个重要过程是烧成,烧成是在窑炉中进行的.陶瓷生产的窑炉有连续式的(隧道窑)也有间隙式的(倒焰窑),不管是隧道窑还是倒焰窑,其热效率都比较低.效率低的原因除了燃烧损失、散热损失等原因外,重要的一点是排烟损失.譬如,利用余热来生产蒸汽,干燥砖坯,发电,供暖和制冷等.这样,既节约了能源,又保护了环境,其经济效益是相当可观的.近年来,随着节能技术的不断开发和推广,热管技术已在陶瓷烟气余热回收中得到应用.隧道窑余热回收主要用以加热空气作为烘干坯件的热源,也可作为助燃空气以提高窑炉本身的热效率,两者的选择可依据各工厂具体情况而定。用窑尾烟气余热加热空气作为烘房干燥热源以代替原来的锅炉蒸汽加热。与原来用蒸汽加热空气相比,不仅省去了一台蒸汽锅炉,而且因为热风量有多余,干燥后含湿的热风可及时排出,因而可以提高干燥速度并改善产品质量。
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