钢水
钢水的相关文献在1976年到2023年内共计6076篇,主要集中在冶金工业、金属学与金属工艺、化学工业
等领域,其中期刊论文780篇、会议论文99篇、专利文献5197篇;相关期刊246种,包括鞍钢技术、河北冶金、天津冶金等;
相关会议64种,包括第十届中国钢铁年会暨第六届宝钢学术年会、第五届国际耐火材料学术会议、2005年全国炉外精炼学术会议等;钢水的相关文献由9977位作者贡献,包括刘明、邓通武、郭跃华等。
钢水
-研究学者
- 刘明
- 邓通武
- 郭跃华
- 何为
- 曾建华
- 张国才
- 王建
- 陈永
- 王凤良
- 杨森祥
- 程兴德
- 孙群
- 梁新腾
- 陈均
- 李正荣
- 王鹏
- 廖相巍
- 王建军
- 田陆
- 周俐
- 戈文荪
- 朱苗勇
- 李龙
- 喻林
- 王义成
- 罗明
- 陈亮
- 张敏
- 蒋龙奎
- 徐剑光
- 杨德帆
- 杨德顺
- 杨明江
- 胡琪
- 陈炼
- 李伟东
- 王海军
- 贾吉祥
- 陈伟
- 张佩
- 李德刚
- 温铁光
- 蔡庆尧
- 陈浩
- 刘金刚
- 单庆林
- 唐复平
- 宋道举
- 常军
- 张晓军
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李启军
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摘要:
钢包跟不上流速是指在连铸浇铸过程中,中间包的浇注速度大于钢包的浇注速度,导致中间包的浇注吨位不断下降。如果保持中间包的吨位,降低拉拔速度,或后续炉次钢水可以满足浇铸条件,则停止本炉的浇铸转盘提前回转,浇铸下一包钢水,这样必将影响生产节奏,也会影响炼钢过程中的生产工艺及产品质量。如果不降低浇注速度,继续浇注,那么当中间包液位低于一定液位时,中间包中的熔体钢会受到科氏力的影响,浸没喷嘴的顶部液位会产生涡流,引起钢渣夹杂,影响钢材的清洁度和铸坯质量;如果中间包吨位太小,铸造过早停止,铸造异常停止,开始另一次铸造,造成生产延误,造成一定的经济损失。
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杨付春;
周文军
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摘要:
钢水包是把钢水由转炉的炉下运输到连铸机钢水包回转台的容器,钢水包的安全可靠是整个炼钢过程的关键环节。钢水包发生事故,1600-1700°C的钢水洒到车间,很容易造成人身或设备的伤害事故,从1996年到2005年钢水包耳轴几次拔出,虽然没有发生大的事故,但是相当危险。我们经过分析发现,耳轴最小过盈量偏小,同时钢水包温度高造成过盈量也相应的减小。在2005年我们在耳轴的内侧增加了一个轴肩,改造后再也没有发生过耳轴拔出的情况。现在大部分钢厂的钢水包耳轴仍然是原来的设计样式,很不安全。希望同行能够借鉴学习。
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刘勇;
郭强;
王孝军
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摘要:
由于钢水机器人自动测温取样过程中钢水检测棒自动输出装置结构复杂、控制繁琐、故障率高.本文研究开发的钢水检测棒无动力自动输出装置可批量装入检测棒,并且利用曲线形导槽的导引和检测棒自身的重力作用,实现了检测棒无动力自动输出,结构简单、成本低、工作可靠、效率高,对钢水机器人自动测温取样技术的发展和推广应用具有重要促进作用.
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叶成立;
金杨
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摘要:
通过分析钢包转运过程的散热情况,建立对应的数学模型,实际测量在一定工况条件下的边界条件,求解得到钢水温降与诸多因素之间的相关公式,揭示了钢水温降的主次影响因素.通过与实际测温数据对比分析,该模型能较好解释钢水温降的规律,并为更加准确控制温度提出了相关改进措施.
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曹红梅
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摘要:
取制样的质量对于光谱分析钢水的结果而言具有一定影响,经实验可知,当取制样出现气孔、裂纹等质量问题时,分析结果将会出现较大误差,并对取制样过程中出现气孔、裂纹等问题的原因进行了探讨,提出了相应的解决对策.
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游明君;
谢希刚;
谢建府;
谢晴;
陈志鹏
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摘要:
本文围绕炼钢过程中钢水氮含量的控制问题展开分析与探究,首先通过分析认为导致典型钢种冶炼期间氮含量超标的主要原因包括转炉终点钢水中氮含量偏高、出钢环节增氮严重以及精炼结束~中间包环节增氮严重这几个方面.在此基础之上,详细从转炉低氮钢冶炼技术,两步脱氧控制出钢过程增氮技术,以及双氩封长水口保护浇筑技术这三个方面入手,对炼钢过程中钢水氮含量的控制要点与技术方案进行分析与探讨,希望能够引起业内人员的关注与重视.
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He Taotao;
何涛焘;
Tian Lu;
田陆;
Wen Huabei;
文华北;
Yi bing;
易兵;
Wan Leyi;
万乐仪;
Chen Xuwei;
陈旭伟
- 《第十届中国钢铁年会暨第六届宝钢学术年会》
| 2015年
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摘要:
设计了一种由定氢仪表、气动系统、测枪和定氢探头四部分组成的智能钢水在线测氢系统,可以直接测量钢包,中间包及钢锭模中钢液的氢含量.本系统采用平衡分压法实现测量,氮气作为载气在气动系统的推动下进入钢液形成气泡,并连续在气动系统回路中循环.钢液中的氢会持续向氮气气泡中扩散,当载气中的氢含量变化率接近零时测量终止.当仪表测得钢液的平衡氢分压后,用热导传感器检测出混合气体中氢气的含量,然后根据内嵌的计算模型得出钢水的氢含量.现场实验数据证明:该系统氢含量测量范围0.5~15ppm,测量时间<2min,测量误差≤±0.2ppm,测成率≥95%,具有稳定性高、扩展性强、内嵌模型可调整等优点.本项技术无论从分析精度、重现性还是测成率方面考察均已达到国外同类技术水平.本系统可以作为冶金行业对钢的质量进行实时跟踪、控制和判断的关键依据之一.
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Niu Qun;
牛群;
Cheng Shusen;
程树森;
Yue Yongliang;
乐庸亮
- 《第十届中国钢铁年会暨第六届宝钢学术年会》
| 2015年
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摘要:
结晶器是连铸机的“心脏”。在连铸过程中为了保证浇铸的顺利进行,要求进入到结晶器内的钢水具有一定过热度,一般要求浇铸温度高于液相线温度 20~50°C,因此,大量的显热和凝固潜热需要通过结晶器散失掉。钢水在结晶器内的凝固传热近似分为通过结晶器的水平传热和拉坯方向传热。钢水在结晶器内停留的时间较短,钢液要在较短的时间内放出大量的热,结晶器内散失的热量大部分是通过水平传热散失的。结晶器的传热的快慢与铸坯的质量密切相关。本文在前人的基础上建立了CSP流程中小漏斗型结晶器内钢水到冷却水的水平传热热阻模型,计算了热阻模型中各部分热阻占总热阻的比例。计算发现:当气隙层厚度为10μm时,保护渣热阻、凝固坯壳热阻、气隙热阻分别占钢水到冷却水总热阻的59.48%、15.28%、10.42%,三者是结晶器水平传热的限制性环节;当气隙层厚度大于58μm时,气隙层热阻将大于保护渣热阻;随着冷却水流速的增加,结晶器铜板到冷却水的综合热阻降低,当水速大于7 m/s时,热阻变化不大。
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董俊凯
- 《安徽省铸造学会第十届铸造技术大会》
| 2015年
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摘要:
众所周知,钢水的纯净度对铸件的最终性能有至关重要的影响.钢水的纯净度除了废钢材料品位,还与选用的炉衬材料、钢包材料等关系密切.目前选用高品位的耐火材料已被越来越多的铸造厂所认可,但对于如何去除由于废钢料的油污、夹杂等因素带来的钢水不纯净,一直是中频炉生产过程中的难题.对于加入钢水净化剂的方法,由于净化剂总会在钢水中有残留,因此在净化钢水的同时也难免会带来负面影响;而惰性气体在钢水中不会有任何残留,因此采用吹惰性气体的方法会是最绿色最环保的净化方法。
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LIU Xiaofeng;
刘晓峰
- 《第二届钱江创伤医学高峰论坛暨2015年浙江省创伤学术年会》
| 2015年
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摘要:
为了摸索常规吹氩气和吹氮气条件下的钢水氮含量变化规律,在重钢80t LF进行了吹氩气和吹氮气搅拌对比试验.试验结果表明,LF精炼前钢水氮含量为22.88(17~27)×10-6,吹氩气搅拌出LF钢水氮含量为(28~36)×10-6,吸氮量(8~15)×10-6;吹氮气搅拌出LF钢水氮含量为(90~211)×10-6,增氮量(66~186)×10-6.脱氧良好的钢水有利于吸氮,电弧升温和钙处理过程的钢水裸露是LF吸氮的主要环节,LF精炼周期也影响钢水吸氮.高温度、大流量、长时间的氮气搅拌是吹氮气合金化工艺的要领.LF吹入钢水中的氮气是钢水增氮的主要来源,炉内气氛中的氮是钢水增氮的次要来源,而自然吸氮占比更小.
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GUO Wenxi;
郭文希;
ZHANG Weijun;
张卫军
- 《第八届全国能源与热工学术年会》
| 2015年
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摘要:
连铸中间包是钢包到结晶器的过渡容器,钢水在中间包内的流动状态对夹杂物的上浮去除有很大影响,选择恰当的湍流控制器来改善钢水在中间包内的流动状态,增加钢水在中间包的平均停留时间,提高铸坯质量。通过水模实验,以平均停留时间、活塞区体积特征时间为衡量标准,研究不同形状的湍流控制器在不同挡墙与导流孔的组合下对中间包内流体流动的影响,得出无挡墙、直挡墙、U挡墙和弧挡墙下湍流控制器与挡墙导流孔的优化组合,优化中间包内流体流动.
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