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酸性气田

酸性气田的相关文献在1980年到2022年内共计119篇,主要集中在石油、天然气工业、金属学与金属工艺、化学工业 等领域,其中期刊论文77篇、会议论文22篇、专利文献20375篇;相关期刊40种,包括中国工程科学、内蒙古石油化工、石油与天然气化工等; 相关会议20种,包括中国石油集团海洋工程有限公司2013青年科技论坛、2013年全国天然气学术年会、中国油气田地面工程技术交流大会等;酸性气田的相关文献由377位作者贡献,包括谷坛、曾德智、陈文等。

酸性气田—发文量

期刊论文>

论文:77 占比:0.38%

会议论文>

论文:22 占比:0.11%

专利文献>

论文:20375 占比:99.52%

总计:20474篇

酸性气田—发文趋势图

酸性气田

-研究学者

  • 谷坛
  • 曾德智
  • 陈文
  • 万里平
  • 于晓雨
  • 刘平
  • 刘智勇
  • 刘锋
  • 唐永帆
  • 唐遂康
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 罗伟
    • 摘要: 酸性X气田生产过程中多口井出现了环空带压和环空气/液样含H;S和硫化物的现象,油层套管中110SS抗硫材质面临严重的腐蚀风险。为了获取真实井筒环境下抗硫套管的腐蚀规律,在高温高压反应釜中采用腐蚀挂片的方法开展了110SS抗硫套管在气相和受污染环空保护液中的腐蚀评价实验,以及抗硫套管与镍基合金套管连接处在受污染环空保护液中的电偶腐蚀评价实验,并利用金相显微镜、扫描电镜和能谱对试样腐蚀表面和腐蚀产物进行了观察分析。实验结果表明:抗硫套管在液相中的腐蚀速率很低,温度对腐蚀速率没有明显的影响;当温度高于100°C时,抗硫套管在气相中的腐蚀变得非常严重,腐蚀速率高达0.9473 mm/a;抗硫套管和镍基合金套管连接处在液相中发生了严重的电偶腐蚀,抗硫套管试样表面出现较大的腐蚀坑,腐蚀速率大于工程设计允许的0.076 mm/a。获得的真实井筒环境下的抗硫套管腐蚀规律将为后期制定防腐控制措施、预测套管剩余强度以及评价井筒安全提供准确的参考依据。
    • 陈文; 莫林; 何益杉; 陈力力
    • 摘要: 目的利用气田水分析、现场腐蚀监测/检测等方法形成酸性气田缓蚀剂现场效果评价技术。方法在实验室考查了缓蚀剂残余质量浓度分析、超声波测厚、电化学探针等方法的有效性。结果缓蚀剂残余质量浓度标准曲线拟合值相关系数在99.9%以上、超声波测试结果相对误差最高在0.67%、电化学探针作为评价缓蚀剂的效果手段具有相当的灵敏性。结论利用形成的酸性气田缓蚀剂现场效果评价技术,在龙王庙某原料气管线开展应用,结果表明可以有效评价缓蚀剂现场应用效果,评价结果与现场腐蚀检测结果相吻合。
    • 许园; 唐永帆
    • 摘要: 针对川渝地区酸性气田(含H_(2)S、CO_(2)、SO_(2)等酸性气体)生产井修井作业过程中常规修井液存在的安全性差、易漏失、对储层污染大等问题,通过优选植物胶稠化剂、调节pH值、添加抗酸抑制剂等得到了一种适用于高含酸性气井液体胶塞体系,考察了该体系的流变性能以及成胶后的承压能力、抗温稳定性、抗硫化氢稳定性、破胶性能,并开展了高含酸性气井的现场应用。配方为3%稠化剂+3%稠化分散剂+7%交联剂+5%调理剂+1%抗酸抑制剂+调节剂的液体胶塞的成胶时间的可控可调范围为28~200 min,成胶后的黏度大于30 Pa·s,成胶强度高;在150°C老化24 h不破胶,在70°C的酸性气层水(H_(2)S含量300 mg/L或CO_(2)含量100 mg/L)中72 h不破胶。液体胶塞体系在pH=8时的承压能力最佳;在50~80°C温度区间内,解堵液能让液体胶塞在1~6 h完全破胶至黏度低于3 mPa·s。液体胶塞体系已在硫化氢含量约为80 mg/L的A井成功应用,为川渝地区酸性气田的修井作业提供了技术支撑与保障。
    • 刘银仓; 邱伟
    • 摘要: 针对酸性气田连续油管作业,在高温高压强酸性环境下,连续油管不可避免的受到湿H 2S腐蚀,导致连续油管性能退化,引起穿孔、氢脆及断裂等现象,连续油管使用寿命明显缩短.通过实验评价,研选出了咪唑啉类A-283防腐缓蚀剂作为连续油管在酸性气田环境下作业用缓蚀剂,在100°C、70 MPa、5000 mm/s的17.5%H2S气体速率中反应24 h缓蚀率95.4%,最佳加入浓度是5%,在酸性环境中结构性能稳定,无毒、无污染,缓蚀时间长、受腐蚀次数多.在酸性气田D402井现场应用中,连续油管内外表面喷涂预膜A-283缓蚀剂处理液后,缓蚀率达到95.6%,防硫缓蚀效果显著.
    • 孙天礼; 朱国; 梁中红; 于晓雨; 王兵; 曾德智
    • 摘要: 元坝气田天然气中高含H2 S、CO2,随着气田出水量增大、矿化度升高,地面系统腐蚀环境越来越复杂.为找出影响元坝气田地面系统腐蚀的主控因素,建立了以CO2分压、H2 S分压、液气比、pH值、矿化度、Cl-含量、缓蚀剂残余浓度为自变量,腐蚀速率为因变量的灰关联分析方法.通过数据挖掘,分析了各种因素对腐蚀的影响程度.结果表明,当前元坝气田地面系统腐蚀的主控因素为H2 S分压、液气比和CO2分压,故可适当优化缓蚀剂添加方案,调整批作业清管周期,合理降低缓蚀剂清管作业成本.研究成果为元坝气田地面系统的完整性管理提供了技术依据.
    • 摘要: 2020年11月12日,中国石油化工集团西南石油局有限公司(以下简称西南石油局)川西气田探明储量新增报告日前顺利通过自然资源部的评审,新增天然气探明储量830×108 m3。至此,川西气田累计天然气探明储量已达1140×108 m3,相当于1亿吨级当量大油田,将成为国家能源发展战略的重要支撑。川西气田地处四川盆地西缘,主力气藏埋深在6000 m左右,气田面积约138 km2,属大型酸性气田。2018年,西南石油局在该区域先期部署的彭州1井等探井相继获得高产工业气流,由此发现了川西气田。2019年以来,西南石油局又陆续部署开发井11口,已完钻的7口井均获良好产量,有力地支撑了川西气田新增天然气探明储量的提交。
    • 朱景义; 赵海燕; 巴玺立; 李志彪; 潘力
    • 摘要: 酸性气田在气液混输工况下,碳钢管道腐蚀较为严重.结合腐蚀机理及现场经验,对碳钢、316L不锈钢、2205双相不锈钢、825镍基合金和双金属复合管等管材在酸性气田集输的适用性进行了分析,得出结论:316L不锈钢适用于限制条件范围内的含CO2工况,而在各类含H2S工况,316L不锈钢适用性较差;2205双相不锈钢适用于各类含CO2工况,2205双相不锈钢不适用含H2S工况;825镍基合金耐蚀性能最好,适用于各类酸性气田集输工况.最后结合经济性分析结果,按工况分类提出了酸性气田集输管材的选用建议.
    • 张楠革; 吴贵阳; 何同均; 高韵涵
    • 摘要: 川渝气田某酸性气液混输管线近年多次发生内腐蚀失效,为此,将该条管线采用环氧酚醛内涂层防腐.在防腐内涂层服役1.5年之后,为了研究内涂层在酸性气田集输管线上的适应性,对该防腐内涂层开展了实验室评价.对现场获取样品分别进行内涂层的外观、厚度、硬度、耐冲击、附着力、耐磨性等性能指标测试.实验结果表明,服役1.5年后,内涂层的硬度、耐冲击、附着力3项力学性能指标良好,但部分样品的厚度与耐磨性则出现了明显的降低.总体来看,该涂层在短期内较好地抑制了管线内腐蚀速度,但仍需要在后续工作中定期掌握在役涂层耐磨值、厚度的变化情况,同时对管线内腐蚀情况进行腐蚀监测,进而评价该涂层在酸性腐蚀介质中长期服役的可行性.
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