连续退火炉
连续退火炉的相关文献在1984年到2023年内共计851篇,主要集中在金属学与金属工艺、自动化技术、计算机技术、冶金工业
等领域,其中期刊论文191篇、会议论文72篇、专利文献158823篇;相关期刊127种,包括辽宁科技学院学报、宝钢技术、河北冶金等;
相关会议57种,包括2016互联网+与钢铁工业智能制造高峰论坛、中国计量协会冶金分会2013年会暨全国第十八届自动化应用技术学术交流会、第十二届中国电工钢学术年会等;连续退火炉的相关文献由1677位作者贡献,包括不公告发明人、周恒龙、王智增等。
连续退火炉—发文量
专利文献>
论文:158823篇
占比:99.83%
总计:159086篇
连续退火炉
-研究学者
- 不公告发明人
- 周恒龙
- 王智增
- 王鲁
- 郑剑辉
- 郭英
- 李卫杰
- 王志磊
- 董斌
- 刘永锋
- 杨谦
- 程淑明
- 吕军
- 廖慧
- 李少朋
- 赵建国
- 张荣康
- 谢天华
- 高桥秀行
- 任伟超
- 德军
- 文德建
- 陶圣年
- 何明生
- 李楠
- 杨进
- 武智猛
- 詹卢刚
- 于海
- 刘宁江
- 叶波
- 崔光华
- 张凯
- 张敬
- 李义
- 李源
- 柳军
- 王天顺
- 王怀岐
- 裴润奇
- 许斌
- 许秀飞
- 贺有
- 郭俊明
- 陈新
- 雍海泉
- 丁翠娇
- 于孟
- 令狐克志
- 何建锋
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马凯
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摘要:
介绍了邯钢西区冷轧厂2080mm连退机组的连续退火炉组成,加热段烧嘴的带空燃比优化的单交叉限幅控制系统,分析近几年制约烧嘴加热能力的原因,并根据日常维护记录,并给出处理办法,对连续退火炉稳定高效的运行有重要的参考和指导意义。
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高志超;
刘斌
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摘要:
以某钢厂无取向硅钢SACL连续退火炉及其退火工艺特点为研究对象,设计集成了一套保护气回收系统,描述了保护气回收系统各子系统的组成和特点,采用两级增压设计方式实现了保护气回收系统压力和退火炉炉压平衡控制,阐述了保护气回收系统的技术特点,并进行了经济性分析测算,测试结果表明保护气回收系统可实现保护气循环再利用,并具有良好的工程推广潜力。
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王海涛;
高宁
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摘要:
介绍了电加热式连续退火炉的结构组成及实际生产情况,分析了生产过程中炉内炉压异常的各种原因:保护气体的供应量不足;炉盖密封不严;快冷、缓冷、终冷段的风机泄露;下降段与淬水槽的水封段密封不严;淬水槽内液体冷却效果不佳等。然后提出解决措施:保证气源供应量的正常,保证下降段、入口段氮气密封室气密性正常等方面的治理,从而确保炉内炉压处于稳定状态,确保退火炉正常稳定运行。
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郭强;
高宁;
张诚;
龚志强;
王海涛;
赵奇山
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摘要:
介绍了排除连续退火炉压力异常波动的方法.根据连续退火炉的结构及实际生产情况,确认了某公司的连续退火炉出现压力异常主要与产品结构有关,工艺变化导致淬水槽内液体冷却能力不足,同时冷却风机本体及管路存在耐压不足的情况.提出了相应的解决措施,形成了保证炉压稳定的工艺标准,保证了生产的安全与顺畅.
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刘灿红;
黄小旺;
潘亚鹏;
蔡庆鹏;
纪任俊;
曾俊杰
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摘要:
镀锌钢板表面出现连续的氧化现象,镀锌后锌层出现局部脱落,严重影响产品质量与机组生产,对炉区工艺设备排查调整,发现炉区5号高温计轻微泄漏及炉鼻子露点控制不合理,导致炉区露点异常,带钢表面出现氧化,通过修正炉区关键工艺设备点检周期,规范炉鼻子露点管理等措施,彻底解决炉区氧化问题,以及带钢表面局部脱锌问题.
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程入川;
王凯飞;
关淑巧;
刘春涛
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摘要:
连续退火是冷轧带钢生产的重要环节.针对河钢唐钢退火炉存在的燃烧废气中NOx超标、煤气单耗高、极限薄规格带钢在加热段易瓢曲等问题,结合产线实际情况,通过调整、优化燃烧控制参数,开发多项自动调整控制程序,解决了上述问题,达到了节能降耗、环保排放、高端产品生产的目的.
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姜磊
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摘要:
针对连续退火炉气密性差无法满足产品质量要求的问题,以连续退火炉为研究对象,研究了退火炉正常运行时炉内氢气和氧气与气密性的关系,分别建立了氢气含量与炉膛气密性判定模型以及氧气含量与退火炉冷却段循环风机处气密性判定模型.结合退火炉正常运行测试气体含量数据,基于退火炉内氧气含量与气密性关系判定模型,分析了退火炉冷却段风机处气密性分布情况,从而为现场治理漏点奠定了基础.
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蒋庆彬;
秦伟;
姚敏
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摘要:
广西钢铁冷轧厂连退机组配备有1座大型全辐射立式连续退火炉。按其生产工艺,连续退火炉分为预热、加热、均热、缓冷、快冷、过时效、终冷、水淬等8个炉段。其中,快冷段采用了高氢保护气体喷射冷却技术:通过喷射氢气体积分数最高达到30%的氮氢混合气体到带钢表面进行快速冷却,冷却速度可以达到109°C/s,能较好地满足以相变强化为主的冷轧高强带钢的生产工艺要求。
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李松健;
姚敏;
董苑华
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摘要:
广西钢铁冷轧厂连退机组设计产能95万吨/年,设计产品厚度范围0.4~2.5 mm,宽度范围1000~1880 mm。带钢在连退炉内最大运行速度为360 m/min。连续退火炉作为连退机组的核心设备,根据工艺要求,分为预热、加热、均热、缓冷、快冷、过时效、终冷、水淬共8段。根据带钢走向,连退炉快冷段分为上行冷却段及下行均衡段2部分,上行冷却段含有3个高速喷气冷却室,主要设备包含有循环风机、换热器、风箱及风道、稳定辊等。
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林刚;
何宇鸿;
王庆强
- 《全国冶金自动化信息网2018年会》
| 2018年
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摘要:
炉温控制是连续退火炉控制的核心部分,炉温控制的核心就是以空燃比为基础,以双交叉控制、负载-流量转换为核心,同时以在线氧含量分析仪测得的信号实时修正空气流量设定值,以实现燃气、助燃空气的最佳配比燃烧,达到提高炉区温度控制精度、节约能源目的.
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叶波;
郭英;
董斌;
柯华立
- 《中国计量协会冶金分会2015年年会》
| 2015年
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摘要:
针对连续退火过程优化控制这一实际工业难题,设计出一种连续退火炉稳态生产下的辐射管加热段优化模型.结合神经网络模型,无论带钢的升温曲线是否给定,都可以根据产品特点确定辐射管的优化设定值,从而达到在保证产品质量的前提下降低能源消耗的目的.本文采用数学模型跟踪计算带钢温度,同时结合神经网络确定各辐射管对带钢出口温度差的影响因子,有利于在优化设定中确定辐射管温度分布。对优化结果进行分析,优化后比优化前可节约能源10%左右,升温速率在1-12°C/s范围内;优化前升温速率平均在5°C/s左右。对于不确定具体升温曲线的带钢,可以通过不同的约束条件进行约束,来确定最适合的辐射管温度设定值。
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金亚利;
曹卫华;
李泽中;
张永月
- 《全国冶金自动化信息网2017年会》
| 2017年
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摘要:
无氧化加热(No Oxidation Heating,NOF)段作为连续退火炉的主要炉段,该段带钢温度控制是决定带钢质量的一个重要因素.由于温度响应存在大滞后以及钢卷的频繁切换,该段带钢温度控制很难达到要求,煤气流量调节困难.为了指导煤气流量的调节,为带钢温度控制提供有效的决策支持,本文采用支持向量机建立了退火炉NOF段煤气流量预测模型.现场实际数据的预测结果表明,该模型能够实现下一卷钢所需煤气流M的实时精确预测,为下一卷钢温度控制提供指导,对提高带钢生产质量,减少能源浪费具有重要意义.
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Wang Qian;
王倩;
Xu Jianming;
徐建明
- 《第十届中国钢铁年会暨第六届宝钢学术年会》
| 2015年
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摘要:
采用等离子喷涂技术制备用于连续退火炉高温炉辊的新型复合热障涂层,以Ni基合金涂层打底、ZrO2-Y2O3涂层作为工作层、以ZrO2-Y2O3与纯Al2O3混合粉涂层盖面,通过金相显微镜、显微硬度计、拉伸试验机、磨损试验机等对涂层的微观组织及性能进行了观测分析。结果表明,新型复合热障涂层与常规热障涂层相比,涂层微观组织更加致密,具有更高的显微硬度,更好的耐磨损、抗冲击性能,与基体结合强度、抗热震性能良好。