二次冷却
二次冷却的相关文献在1985年到2022年内共计565篇,主要集中在冶金工业、金属学与金属工艺、自动化技术、计算机技术
等领域,其中期刊论文262篇、会议论文76篇、专利文献697477篇;相关期刊139种,包括宝钢技术、宽厚板、山东冶金等;
相关会议47种,包括2015连铸装备的技术创新和精细化生产技术交流会、中国金属学会特钢分会特钢冶炼学术委员会2013年会、2011年第九届全国连铸学术年会等;二次冷却的相关文献由1309位作者贡献,包括韩志伟、陈登福、冯科等。
二次冷却—发文量
专利文献>
论文:697477篇
占比:99.95%
总计:697815篇
二次冷却
-研究学者
- 韩志伟
- 陈登福
- 冯科
- 张家泉
- 刘青
- 韩占光
- 孔意文
- 曾智
- 毛敬华
- 刘志鹏
- 崔立新
- 彭晓华
- 刘强
- 文光华
- 李明
- 王建新
- 邓比涛
- 钱亮
- 李宏亮
- 王军
- 董凌燕
- 龙木军
- 佐祥均
- 刘勋
- 唐萍
- 张健
- 张兴中
- 曹立国
- 温良英
- 王健
- 王勤
- 田勇
- 黎建全
- 上冈悟史
- 包燕平
- 卿家胜
- 吕长海
- 周干水
- 土岐正弘
- 大谷康彦
- 大须贺显一
- 奥村恭司
- 山崎伯公
- 张亚竹
- 张立强
- 戴欣
- 朱苗勇
- 林聪
- 汪洪峰
- 沈厚发
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程建军;
韦耀环;
周律敏;
刘前;
韦宝祖;
覃方波;
赵永江
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摘要:
柳钢转炉炼钢厂一区2号7机7流方坯连铸机机生产的铸坯断面尺寸为165 mm x 165 mm,设计拉速为0~2.8 m/min。该铸机生产螺纹钢铸坯后拉速由原来的单流2.8 m/min提至3.2 m/min,提速后存在二次冷却能力不均,导致生产过程中出现铸坯中间纵裂漏钢的情况。
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魏升辉;
侯明山;
王海龙;
高小尧;
李娜;
张宝宁;
李宏伟
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摘要:
针对FTSR产线生产的1000~1250 mm断面65Mn铸坯出现的边部内裂缺陷及由内裂缺陷导致的带钢边部翘皮缺陷进行了分析,并结合65Mn铸坯凝固特点和高温塑性,最终确定1000~1250 mm断面65Mn铸坯内裂缺陷是由二冷水分布不均匀造成的应力集中所导致。结果表明,通过优化65Mn二次冷却区水量,可以有效控制铸坯边部内裂缺陷。
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吴国平;
吕长海
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摘要:
厚度260 mm、320 mm断面尺寸2 070~2 570 mm宽厚板铸坯存在角部裂纹问题。采用现场取样金相分析与生产工艺参数、设备状态相结合等方法,确定内弧角部裂纹主要受二冷工艺和辊缝收缩的影响,外弧角部裂纹形成于弯曲段。优化措施:将结晶器锥度由1.1%提高至1.2%;窄面足辊由3排增加至4排,窄面支撑长度由460 mm增加到了670 mm;弧形段辊缝收缩由1.4 mm增加至2.4 mm;优化二冷工艺,适当提高二冷强度,使铸坯进矫直温度保持在900~915°C。改进后,角部裂纹修磨率明显降低,热装热送率提高,铸坯质量得到改善。
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赵文渊;
石春阳;
邹虎;
黄雁;
陈永峰;
陶群南
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摘要:
含硼10B21冷镦钢连铸坯表面开裂。采用扫描电子显微镜及能谱仪对开裂的铸坯进行了金相检验及成分分析。结果表明:表面裂纹处无脱碳、卷渣及有害元素富集。据此可以认为,该裂纹是连铸过程中二次冷却不均匀造成的。对现有的二冷配水控制模型和二冷制度进行了优化,解决了铸坯在二冷段的过高回温及矫直区温度过低的问题。在新二冷工艺模型的基础上,开发了二冷模型软件平台并已成功应用于连铸生产,含硼10B21冷镦钢铸坯表面裂纹产生的概率从原来的12.1%降到了0.5%以下,显著改善了连铸坯的表面质量。
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杜肖臣;
刘青;
张江山;
王超;
李明
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摘要:
合理的连铸二冷工艺制度是提高非调质钢连铸坯质量的关键。以某钢厂320 mm×480 mm C38N2非调质钢为研究对象,建立了基于大方坯横向水量分布的凝固传热模型,分析二冷区各段喷淋水量分布对铸坯表面温度分布的影响。研究表明,在现行工艺喷淋条件下,二冷一段和二段铸坯边角部喷淋水量较大,铸坯在二冷一段出口内弧和侧弧的表面横向温差分别达到了340°C和327°C,三段和四段铸坯表面中心喷淋水量较大,铸坯在空冷区内弧和侧弧的表面回温分别为109°C/m和125°C/m,容易引发角部裂纹和内部裂纹。在此基础上,提出“在二冷一段和二段降低喷淋高度+三段和四段升高喷淋高度”的喷嘴布置方式。水量分布优化后,二冷各段出口表面横向温差基本控制在200°C以内,铸坯在空冷区内弧和侧弧表面回温分别降低至95°C/m和107°C/m,角部回温由94°C/m降低至40°C/m,降低了裂纹缺陷发生率。研究结果可为该类非调质钢连铸生产提供借鉴。
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董文清;
李明;
陶镳;
李翔;
张健博;
高江
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摘要:
针对某钢厂断面尺寸250 mm×300 mm GCr15轴承钢连铸工艺,采用自主研发的喷淋测试平台对二冷区喷嘴进行了喷淋水量分布测试,建立了基于喷嘴实际水量分布的凝固传热数学模型,分析了喷嘴布置方式对连铸坯凝固行为的影响。结果表明,由于二冷1段内弧采用了单排“双喷嘴”的布置方式,加剧了铸坯横向冷却的不均匀性,由此提出将单排“双喷嘴”更换为单排“单喷嘴”的布置方式。经仿真计算,喷嘴配置优化后不仅改善了连铸坯的冷却不均匀性,而且铸坯角部温度得到提高,热塑性得以改善,有效降低了铸坯裂纹的发生率。
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古威
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摘要:
连铸过程中,由中间包注入结晶器内的钢液,经强制水冷形成一定厚度的坯壳,作为高效热交换器的结晶器应具有良好的冷却效果,使初出结晶器的坯壳厚度均匀且具有足够的强度。因初出结晶器下口的铸坯还没有完全凝固,只形成一个厚度较薄的坯壳,中心还是高温的钢液(即液芯),所以在结晶器下方设计有外冷却喷淋装置(即二次冷却),从而能够持续冷却铸坯并形成均匀且强度足够的坯壳,以能抵抗钢液的静压力和拉坯力,避免漏钢事故。
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李新强;
杜肖臣;
吴龙;
宋美娟;
陈丽娟
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摘要:
合理的结晶器电磁搅拌参数和连铸二冷工艺制度,是提高不锈钢连铸坯质量的关键。本文以某钢厂1255 mm×200 mm 430铁素体不锈钢铸坯为研究对象,对其在现工艺下的连铸板坯质量进行了分析,并研究了电磁搅拌参数、二冷配水制度对连铸坯等轴晶率的影响规律。研究表明:在现行连铸冷却工艺下,430铁素体不锈钢连铸板坯等轴晶率偏低,约为30%左右,且随着电磁搅拌能力以及二冷比水量的增大,铸坯的等轴晶率逐渐降低,不利于连铸坯质量的提高。在此基础上,提出了基于提高铸坯等轴晶率的连铸冷却凝固过程电磁搅拌及二次冷却工艺参数,即降低电磁搅拌强度为300 A,5 Hz,以及采用二冷区弯曲段强冷+水平段弱冷的冷却措施。工业试验后,结晶器液面波动稳定在±3 mm,且430铁素体不锈钢连铸板坯等轴晶率基本在60%以上,降低了裂纹缺陷发生率,可为该类不锈钢连铸生产提供借鉴。
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林鹏;
许正周;
印传磊;
张洪才;
翟万里;
许光乐
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摘要:
针对60Si2Mn弹簧钢(/%:0.56~0.64C,1.50~2.00Si,0.70~1.00Mn,≤0.025P,≤0.020S)的150 mm×150 mm连铸坯角部存在横向表面裂纹缺陷问题,通过采用金相显微镜和扫描电镜对铸坯角部横向表面裂纹缺陷进行分析及试验比对。结果表明:结晶器铜管锥度过大、拉坯阻力大、保护渣润滑效果差以及二次冷却不均匀导致角部产生横向表面裂纹。通过将结晶器铜管锥度从2.2 mm降到1.6 mm、保护渣熔化温度从1182°C降到1072°C、粘度从0.76 Pa·s降到0.52 Pa·s以及二次冷却比水量从0.45L/kg降到0.32L/kg等措施,降低铸坯在铜管内拉坯阻力,改善结晶器冷却传热和二冷段喷淋冷却效果,提高铸坯冷却均匀性,使得铸坯缺陷得到有效控制,铸坯表面探伤合格率从35%提高到92%。
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王永浩;
郭银涛;
秦聪;
温巨文
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摘要:
高效连铸是现代连铸技术发展的方向,由于唐山不锈钢公司的低碳钢板坯断面小,连铸机的产能不能有效发挥,成为了限制炼钢产能的主要因素.本文介绍唐山不锈钢公司连铸机参数和连铸拉速现状,分析了提高低碳钢连铸拉速的途径,从连铸保护渣性能、结晶器振动参数、浸入式水口(SEN)结构和二冷制度等方面进行了优化.低碳钢拉速由1.8 m/min提升至1.95 m/min,未发生粘结漏钢事故,质量合格率为99.53%.
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王启丞
- 《2018全国连铸保护渣及铸坯质量控制学术研讨会》
| 2018年
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摘要:
连铸坯表面缺陷是影响钢材表面质量的关键,表面缺陷产生的主要原因与结晶器内弯月面形成有关,同时与一冷、二冷和矫直温度等相关.本文通过对不同表面缺陷产生原因的分析,提出从保护渣性能优化、结晶器液面控制、振动和二次冷却等方面的表面质量控制的建议.
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王君天
- 《第四届全国连铸工艺技术学术年会》
| 2017年
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摘要:
杭州电炉炼钢有限公司引进了奥钢联方坯连铸机,主要生产弹簧钢、轴承钢、履带板钢、合金工具钢等高附加值的产品,对铸坯内部质量要求特别高,生产实践发现,铸坯的角裂、中间裂纹、中心疏松等现象比较多,这些都受连铸二次冷却的直接影响,为提高铸坯质量,优化二冷制度,改进二冷状况.
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ZHANG Wei;
张炜
- 《2015连铸装备的技术创新和精细化生产技术交流会》
| 2015年
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摘要:
应用二冷区铸坯表面温度测定和连铸坯低倍检验、成份偏析分析等方法,研究芜湖新兴37Mn5圆坯连铸现行二冷制度对铸坯内部质量的影响,并在此基础上优化完善了连铸二冷配水制度.结果表明,连铸采用弱冷工艺,二冷比水量0.16~0.20L/kg,延长二冷区长度,可以控制37Mn5铸坯进入矫直点前表面温度在900°C以上,铸坯等轴晶率可达42.5%~48.2%.