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调速控制

调速控制的相关文献在1979年到2023年内共计903篇,主要集中在电工技术、自动化技术、计算机技术、机械、仪表工业 等领域,其中期刊论文314篇、会议论文35篇、专利文献1439789篇;相关期刊235种,包括山东煤炭科技、机械管理开发、电工技术等; 相关会议34种,包括2016年中国电机工程学会年会、第十三届河南省汽车工程科技学术研讨会 、中国电机工程学会继电保护专业委员会2014年发电侧保护和控制学术研讨会等;调速控制的相关文献由1915位作者贡献,包括张臣、葛运周、姜炜等。

调速控制—发文量

期刊论文>

论文:314 占比:0.02%

会议论文>

论文:35 占比:0.00%

专利文献>

论文:1439789 占比:99.98%

总计:1440138篇

调速控制—发文趋势图

调速控制

-研究学者

  • 张臣
  • 葛运周
  • 姜炜
  • 张君鸿
  • 李伟
  • 王帅宇
  • 赵辛蒙
  • 吴秀芝
  • 张磊
  • 王勇
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 张佳佳; 任祥军; 戴昭斌; 周超
    • 摘要: 文章研究了对带式输送机功率造成影响的因素,并按照带式输送机运量具有的相关特点,设计了相对应的带式输送机控制系统,基于MATLAB进行了仿真,进一步完成了系统的带速控制,并依靠LabWindows/CVI编制带式输送机监控软件,进一步提高了带式输送机的节能作用。
    • 韩佳芳; 李雅迪; 马琳琳; 魏强
    • 摘要: 该文首先论述了无刷直流电机的基本构造与工作原理,以及电机调速的方法,分析研究利用单片机控制无刷直流电机调速的总体方案。采用AT89C51单片机作为整个控制电路的核心部分,L293D作为驱动芯片,硬件部分设计包括单片机最小部分,键盘电路,速度检测电路,正反转控制电路,过流保护电路等。选用KEIL作为单片机编程环境,设计无刷直流电机调速系统软件程序整体流程框图。在设计中,采用PWM调速方式,通过改变PWM的占空比从而改变电动机的电枢电压,进而实现对电动机的调速。设计的整个控制系统,在硬件结构上采用了大量的集成电路模块,大大地简化了硬件电路,提高了系统的稳定性和可靠性,使整个系统的性能得到提高。最后,无刷直流电机调速系统的仿真与调试,焊接的实物能够达到设计的要求,实现了电机启动、停止、正反转、加速、减速等功能。
    • 杨明晖; 李生权; 李喆; 冯波; 李娟
    • 摘要: 针对传统永磁同步电动机直接转矩控制存在较大的定子磁链、电磁转矩脉动以及电动机在低速运行段控制效果差等不足,提出了基于超螺旋滑模的自抗扰控制调速方法.首先将传统直接转矩控制系统中的磁链环和转矩环上的滞环控制器替换成超螺旋滑模控制器,以解决由滞环控制引起的定子磁链、电磁转矩脉动的问题;其次将控制系统中速度环采用的PI控制器替换成自抗扰控制器,以改善控制系统在低速运行段控制效果不佳以及转速超调的问题.给出了PMSM数学模型.完成了基于DTC的PMSM调速设计,包括基于STSM的转矩和磁链控制器设计和自抗扰速度控制器的设计.在Matlab/Simulink环境下进行了仿真试验.结果表明:在相同条件下所设计的调速系统没有超调量,相较于传统系统其快速性与抗干扰能力提升近70%,转矩脉动降低近0.8 N·m,定子磁链脉动也获得了有效抑制.
    • 邓会来; 胡际万; 杨小龙; 屈建业; 祝刚
    • 摘要: 某型特种车辆在实际使用过程中,供电系统常常发生故障.而供电系统结构复杂,故障原因复杂,且多数情况为供电系统控制部分和保护部分发生故障,严重影响了车辆的正常使用.文章分析了供电系统故障现象及故障原因,从而找到解决供电系统故障的方法,为后期的车辆维修提供参考.
    • 薛高博; 黄宴委
    • 摘要: 针对永磁同步电机伺服系统调速控制中易受负载扰动等不确定性因素影响的问题,提出一种基于负载观测器的二阶滑模速度控制策略.根据二阶滑模理论设计速度控制器代替传统滑模控制器,使得不连续作用嵌置于滑模量导数中来削弱滑模抖振.同时引入负载观测器,对系统中负载响应进行观测估计,将观测值补偿到控制量中,提升系统抗扰动能力.仿真试验表明,该控制方法能够有效地削弱抖振,降低负载扰动的影响,系统调速呈现良好的鲁棒性.
    • 卢震; 鲁植雄; 程准
    • 摘要: 为了解决拖拉机在实际行驶过程中,由于马达转速的变化存在响应的滞后,造成各工况下拖拉机的车速并非最优值.设计了HMCVT泵控马达系统转速跟踪控制器,实现马达转速的实时跟踪.建立了HMCVT泵控马达系统的数学模型,采用模糊PID控制器对马达转速进行实时控制.提出了一种改进粒子群算法寻优的方法,对模糊PID控制器的参数进行寻优.根据寻优的最优系数,在MATLAB/Simulink中搭建HMCVT泵控马达系统的仿真模型并进行相关仿真.仿真结果表明:采用改进粒子群算法优化的模糊PID控制器能够很好地实现马达转速的跟踪控制,跟踪误差以及超调量很小,同时在系统受到外负载扰动时表现出良好的跟随特性.研究结果为制定拖拉机HMCVT的最佳燃油经济性和最佳动力性的段内控制策略提供了理论参考.
    • 刘义平
    • 摘要: 以可调速掘进机电气控制系统应用为对象开展探究,结合具体工程实际,在分析掘进机可调速电气系统构成的基础上,对变频调速原理做出分析,并对电控系统控制器选型和电控系统组网做出探究,希望能够为其他矿井相似工程的开展提供帮助和借鉴。
    • 尹小英
    • 摘要: 与传统模式相比,在煤矿提升机系统中应用变频技术在各个方面表现出较为突出的优势,不仅节约能耗,而且还具有较高的可靠性,且循环次数有了很大的提高.主要根据B矿井下环境以及所用提升机的具体情况,探讨了基于变频技术的优化方案及改造后的设备效果,旨在为提高煤矿提升机工作效率建言献策.
    • 刘义平
    • 摘要: 以可调速掘进机电气控制系统应用为对象开展探究,结合具体工程实际,在分析掘进机可调速电气系统构成的基础上,对变频调速原理做出分析,并对电控系统控制器选型和电控系统组网做出探究,希望能够为其他矿井相似工程的开展提供帮助和借鉴.
    • 李成良; 徐秀萍
    • 摘要: 考虑到传统变频器调速控制方法无法满足船舶使用要求,为了确保船用变频器调速控制的稳定性,提出应用改进NLMS算法的船用变频器调速PLC控制方法.利用改进NLMS算法采集了变频器运行过程中的转速调节信号,通过定义控制频率函数,计算出船用变频器调速PLC自动控制的频率,通过对船用变频器进行荷载能力增量处理,完成船用变频器调速PLC控制的优化,应用改进的NLMS算法,并结合触发角组合方式,设计了船用变频器调速PLC控制流程,实现了船用变频器调速PLC控制.实验结果表明,改进NLMS算法的船用变频器调速PLC控制方法不仅可以稳定控制变频器电流,还可以保证转速控制的稳定性.
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