缓冷
缓冷的相关文献在1985年到2023年内共计539篇,主要集中在金属学与金属工艺、冶金工业、矿业工程
等领域,其中期刊论文120篇、会议论文3篇、专利文献94574篇;相关期刊81种,包括科技信息、宝钢技术、包钢科技等;
相关会议3种,包括2005年全国炉外精炼学术会议、第九届全国电站焊接学术讨论会、中国有色金属学会全国第一届镍钴学术会议等;缓冷的相关文献由1285位作者贡献,包括王桂茂、陈志强、崔荣峰等。
缓冷—发文量
专利文献>
论文:94574篇
占比:99.87%
总计:94697篇
缓冷
-研究学者
- 王桂茂
- 陈志强
- 崔荣峰
- 翟恒东
- 耿会良
- 郑峰
- 钱永辉
- 韩金东
- 冯周荣
- 唐钟雪
- 李少雨
- 杨正超
- 罗永建
- 闫新飞
- 韩炜
- 何桂荣
- 冯伟
- 刘俊
- 刘正伟
- 刘琳
- 周燕
- 宋德荣
- 张亚红
- 张国强
- 杜红强
- 柴青
- 梁泳沣
- 王伟
- 王俊娥
- 王文义
- 翁举
- 胡永平
- 衷水平
- 谌智勇
- 赵先锋
- 辛广胜
- 郭元
- 陈杭
- 陈献刚
- 高勇
- 黄艳丽
- 丁晓志
- 云统三
- 任中立
- 何铁锋
- 关胜
- 刘永昌
- 刘海江
- 卜志胜
- 叶德林
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刘洁;
沈严金;
尚明
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摘要:
寿光巨能特钢生产的30Mn2钢UT探伤发现部分钢材存在内部裂纹。经扫描电镜确认,有显微沟槽,结合UT不合钢材定位取样,确定为氢损伤的白点缺陷。通过对炼钢生产的原辅材料进行干燥,并对轧钢冷却工艺进行改进,解决了该钢种的白点问题。
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郭波;
王帆
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摘要:
600 mm连铸圆坯经轧机轧制为240 mm^(2)方坯,快锻机将240 mm^(2)轧坯锻造为Ф150 mm轴类锻件,部分锻件端部出现开裂现象。为此采用模拟锻造、超声波探伤、材料纵剖等手段,寻找产生开裂的原因,最终定性为轧坯内部的[H]原子超过一定的量后,在放置过程中结合为[H]分子,体积急剧膨胀,造成原材料内部晶间开裂缺陷,经锻造后出现开裂现象。为了减少H对轴坯内部质量的影响,在轧后红钢状态下选择合理的缓冷工艺,改善轧坯内部质量,杜绝在用户现场出现端部开裂问题。
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成晓举;
于永业;
向华;
刘伟云
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摘要:
介绍了安钢优质碳素钢65Mn热轧卷板的开发和生产控制要点。通过在炼钢工序增加铁水预处理,连铸采用低过热度、低拉速和合理的电磁搅拌参数,热轧采用直接热装、低温加热、高温终轧和高温卷取,成品钢卷采用保温箱进行保温缓冷等措施,在安钢1780mm热连轧产线上成功进行了优质碳素钢65Mn的开发。开发的热轧卷板的各项指标良好,组织以索氏体、珠光体和少量铁素体为主,产品质量满足用户要求。
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郭波;
王帆
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摘要:
Φ600 mm连铸圆坯经轧机轧制为240 mm2方坯,快锻机将240 mm2轧坯锻造为Φ150 mm轴类锻件,部分锻件端部出现开裂现象。为此采用模拟锻造、超声波探伤、材料纵剖等手段,寻找产生开裂的原因,最终定性为轧坯内部的[H]原子超过一定的量后,在放置过程中结合为[H]分子,体积急剧膨胀,造成原材料内部晶间开裂缺陷,经锻造后出现开裂现象。为了减少H对轴坯内部质量的影响,在轧后红钢状态下选择合理的缓冷工艺,改善轧坯内部质量,杜绝在用户现场出现端部开裂问题。
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何桂荣
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摘要:
铜冶炼厂广泛采用渣缓冷工艺回收炉渣中的铜,该工艺可以提高铜的回收率,增加企业的经济效益.文章介绍了铜熔炼渣的缓冷工艺和主要设施,讨论了渣缓冷工艺存在的主要问题并提出了解决措施,为铜熔炼渣缓冷工艺的生产管理提供参考.
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王强;
刘忠满;
郑治秀;
臧淼;
王丽霞;
张振兴;
尹绍江
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摘要:
借助金相显微镜、测厚仪和定氢仪等设备,对低合金热轧中厚板探伤不合缺陷位置进行了系统分析.认为钢中气体氢在夹杂物缺陷处聚集,并且钢板缓冷工序异常,导致气体、应力释放不均匀,缺陷位置应力集中开裂,是造成探伤不合的主要原因.通过增加RH真空处理,改善钢板堆垛缓冷条件,低合金中厚板探伤合格率提升至100%.
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左帅;
张学慧;
石晓钘
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摘要:
采用金相显微镜对中普(邯郸)钢铁有限公司14 mm厚探伤不合的Q345R钢板进行了微观组织观察.结果显示,钢板中心偏析严重,产生了贝氏体或马氏体硬相组织,在轧后冷却过程中产生微裂纹,进而导致超声波探伤不合.在不改变连铸二冷冷却强度的前提下,通过钢板轧后缓冷,使探伤合格率明显提高.
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岳建峰;
刘智勇;
罗羊;
刘建军
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摘要:
铜火法冶炼炉渣选矿后回炉再炼,是炉渣资源综合利用的重要手段,提高了全厂铜回收率;炉渣缓冷作为炉渣选矿前的重要工序,其工艺技术方案对缓冷效果和选矿指标影响很大.目前各铜冶炼渣缓冷场采用的技术方案各有利弊,就多种渣缓冷场的渣包排布、设备配置及新技术应用实践进行探讨,为铜冶炼炉渣缓冷场的方案选择提供参考依据,同时展望了渣缓冷工艺技术的重点发展方向.
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郭志文;
张行刚;
姜海龙;
刘玉荣;
罗忠辉;
贺钰
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摘要:
规格为Φ325 mm×10 mm的P22高压锅炉管经正火+回火热处理后,由于壁厚较薄,冷却速度较快导致硬度值超出标准上限.通过试验研究,提出一种"正火后缓冷+空冷+回火"热处理新工艺.控制正火后冷却速度,P22钢管热处理后得到铁素体+珠光体为主的显微组织,是保证其具有良好综合力学性能的关键.