电极丝
电极丝的相关文献在1985年到2022年内共计733篇,主要集中在金属学与金属工艺、机械、仪表工业、信息与知识传播
等领域,其中期刊论文202篇、会议论文8篇、专利文献177938篇;相关期刊100种,包括职业、模具制造、机械工程师等;
相关会议7种,包括2016年全国电火花成形加工技术研讨会、第16届全国特种加工学术会议、第14届全国特种加工学术会议等;电极丝的相关文献由976位作者贡献,包括梁志宁、林火根、吴桐等。
电极丝—发文量
专利文献>
论文:177938篇
占比:99.88%
总计:178148篇
电极丝
-研究学者
- 梁志宁
- 林火根
- 吴桐
- 万林辉
- 孟宪旗
- 邵建军
- 李克君
- 刘志东
- 王彤
- 王树钧
- 王海兵
- 胡美俊
- 邵伟春
- 邵爱东
- 黄正辉
- 张永俊
- 王炎秋
- 张旭东
- 袁大伟
- 郭芳林
- 陈小军
- 冀亮亮
- 刘洋
- 周莉
- 徐科飞
- 裴东杰
- 邱明波
- 鄢瑞
- 刘建勇
- 吴明辉
- 李泽
- 王立平
- 范圣耀
- 蒋全胜
- 郭丽华
- 钟杰
- 陈志
- 陈益波
- 黄莺
- 齐文春
- 刘桂贤
- 卢登星
- 张传运
- 曾文萱
- 李丽兴
- 杨冬梅
- 林朝平
- 汪快进
- 狄风雨
- 王德山
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王翌辉;
周海迎
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摘要:
针对目前静电装置产量低、纺丝不稳定的问题,为了实现纳米纤维大规模生产,设计了一种线型自由液面静电纺丝装置,并对其线型喷头进行静电场模拟。运用SolidWorks对自由液面静电纺丝装置进行了总体的设计,在此基础上,运用有限元分析软件COMSOL建立电纺装置模型,并进行了有限元仿真分析,结果表明,电极丝喷头的静电场分布均匀,高压电势分布面积较大,使成丝更为简单稳定。通过静电纺丝实验调整设备及纺丝工艺参数,扫描电子显微镜(SEM)观察结果表明线型自由液面静电纺丝装置能够实现生产纳米纤维,利用该装置成功制备了PVDF纳米纤维,直径可达150~250 nm。
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贾婧;
王利利;
张海川;
李林喜
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摘要:
电火花线切割加工所用的电极丝并非刚体,加工过程中受外力影响,导致电极丝的张力值波动,引起电极丝的断裂,从而造成加工精度的降低.为提高零件的加工精度,该文对影响电极丝张力变化的因素进行分析,得出其主要影响因素,采取必要措施进行相应地调节,降低张力值波动带来的不利影响.
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孟宪旗
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摘要:
从分析电极丝的应用背景及技术发展出发,设计了一种表层金属层含氧的电极丝,并阐述了表层含氧电极丝的作用机理及特征,论证了采用本文所述的表层含氧电极丝的结构及制备方法对提升电极丝的放电加工性能是有益的.
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刘璐;
王娟
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摘要:
线切割机床能实现精密度高的零件加工,但断丝的影响一直难以让这一优势发挥,本文以加工粗糙度和精度来衡量加工质量,针对线切割电极丝的选择、工作液、进给速度以及系列电参数指标的调试,通过示波器观察加工中的脉冲波形.通过波形图得到工件蚀除的程度与线速度与进给速度的匹配有关系,当它们达到最佳配置时,工件的表面纹路细腻、均匀,像面镜子一样光亮.研究成果对今后的线切割加工影响因素有一定的参考价值.
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陈祥林;
郭秀华
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摘要:
针对中走丝线切割机床电极丝,随加工时间增长其张力变小,以致出现短路、切割停顿、加工表面质量下降等问题.这里研制了一种外部可调张力紧丝机构,仅在紧丝时与走丝系统构成回路,解决加工过程中出现张力不足,尤其是新上丝时紧丝量大的问题.实践证明:利用这种可调张力紧丝机构,加工表面粗糙度减小约30%,有效提高了工件的加工质量和加工效率.
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荆奇;
李飘庭;
张勇斌;
李建;
吉方
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摘要:
为提高电解射流加工的定域性,提出一种将电极丝伸出喷嘴,使其被高速电解液束约束的电极丝前置电解射流加工方法,通过建立电场模型对电解射流加工的电流密度分布进行仿真研究,并经对比实验验证该方法的有效性.结果表明:电极丝前置方法可有效地集中电流密度分布,相比于传统电解射流加工,电极丝前置电解射流加工方法可增大凹坑的深径比,明显提升凹坑内的表面质量,并具有更高的加工效率.
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陈祥林;
赵伟;
郭秀华
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摘要:
针对中走丝线切割机床上丝过程中出现电极丝断丝、张紧力不均衡和大小不可调问题,设计了一种用于上丝的机构,将上丝与紧丝合二为一,提高上丝效率并均衡了电极丝的张紧力,提高了加工过程中机床的切削稳定性.结果 表明:上丝效率提高60%以上,零件加工质量显著提高.
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袁根华
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摘要:
分析了线切割电极丝与下导轮凹槽对中的不足,提出了3种改进的方案并进行了优劣比较.基于3D打印,快速制造出对中装置在线切割机床上进行试验检测,寻找到电极丝与下导轮对中装置的关键参数,迭代优化设计了对中装置.
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刘建勇;
马钢建;
丁连同;
蔡延华
- 《2016年全国电火花成形加工技术研讨会》
| 2016年
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摘要:
对精密微细孔电火花加工中电极丝的实时损耗进行研究.电极丝的损耗是影响精密微细孔电火花加工精度的关键因素,同时影响加工过程中放电间隙及电极丝修整量等.根据试验样件厚度累加法制定合理的多组别试验方案,从而取得相应试验数据.对数据进行分析、拟合处理,结果表明,微细加工中加工时间与电极丝实时损耗之间的关系可以由一元三次多项式拟合得到,为辨别异常、预测加工时间及成本奠定理论基础.
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YangXiaodong;
杨晓冬;
Teng Qing;
滕庆
- 《第14届全国特种加工学术会议》
| 2011年
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摘要:
往复走丝和"中走丝"电火花线切割机床是中国独创的电加工设备,在模具制造等行业发挥着重要的作用.由于其电极丝是重复使用的,因此电极丝损耗是普遍存在的问题.在考虑了电极丝与工件之间相对运动的情况下,建立了移动热源条件下的电极丝传热模型,通过有限元分析对单脉冲放电条件下电极丝表面温度场进行了三维仿真,发现当走丝速度增加时电极丝熔融区沿电极丝长度方向的尺寸明显加长,但熔融区深度方向尺寸明显减小,从而得出电极丝与工件之间的高速相对运动有利于减少电极丝半径方向损耗的结论.当走丝速度增加到一定值以上时,可使放电通道在电极丝材料达到熔点之前滑过电极丝表面,因此不会发生电极材料的熔融和蚀除,几乎可实现电极丝的零损耗.
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张旭东;
李谢峰
- 《第14届全国特种加工学术会议》
| 2011年
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摘要:
初步分析了电火花往复走丝线切割机床在高速加工中电极丝寿命的主要影响因素,通过在一定电源参数且平稳切割的前提下,对典型电极丝切割不同厚度的工件进行了对比,初步定义了电极丝寿命,计算和分析实验数据来探究厚度是影响电极丝寿命的主要因素之一.
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俄家齐;
郝正成;
吴云忠
- 《第16届全国特种加工学术会议》
| 2015年
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摘要:
单向循环线切割机的原理性样机,揭示了一个久为人们忽视的问题:电火花线切割机床精度的优劣,很大程度上取决于电极丝的定位.单向循环线切割正样机,因为其运丝速度可从零点几毫米/秒到几十米/秒,且无级可调节,它能完成以下三方面的研究:①电极丝的张力在加工中对电极丝振动模型的影响:②在规定加工电参数条件下运丝速度对加工质量的影响;③在规定运丝速度下加工电参数对加工质量的影响。可以预测,当以上三方面的工作初步完成之后,对中国式快走丝线切割机的最终走向将会有一个更明确的认知。
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- 《第三届模具实用制造技术交流年会》
| 2003年
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摘要:
在国内电加工界已进行的试验研究的基础上,结合TP系列产品开发需要,创建了多次切割所需的基本条件,包括稳定电极丝空间形位变化的措施,高频脉冲电源改造,以及多次切割过程中各种工艺参数的确定,并在实际应用中获得了良好的工艺效果.
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