牙轮钻机
牙轮钻机的相关文献在1984年到2022年内共计639篇,主要集中在矿业工程、机械、仪表工业、自动化技术、计算机技术
等领域,其中期刊论文363篇、会议论文22篇、专利文献24320篇;相关期刊124种,包括中国科技纵横、采矿技术、矿业工程等;
相关会议17种,包括2013全国生态文明矿山建设技术学术交流大会暨设备展示会、2012中国矿业科技大会、2010年全国采矿科学技术高峰论坛等;牙轮钻机的相关文献由994位作者贡献,包括张晶、贺志城、吕二永等。
牙轮钻机—发文量
专利文献>
论文:24320篇
占比:98.44%
总计:24705篇
牙轮钻机
-研究学者
- 张晶
- 贺志城
- 吕二永
- 杨军
- 廖恺
- 李学军
- 周湘衡
- 刘林江
- 宋世光
- 赵世乾
- 罗庆林
- 汪洋
- 赵建国
- 赵林
- 韩家威
- 开宏辰
- 罗华阳
- 刘时富
- 宫长亮
- 于士峰
- 云鹏
- 刘凤龙
- 刘志宏
- 卢晓辉
- 唐田秋
- 夏如岭
- 廖晓玲
- 张定军
- 朱宇魁
- 杜蜀
- 汤平
- 芦卫彬
- 赵杰
- 陈传兵
- 龙伟
- 何淼
- 刘春辉
- 刘长波
- 吴晨
- 孙连慧
- 尹力
- 张旭烽
- 徐冬林
- 朱龙龙
- 李兵
- 李石山
- 查益民
- 潘峰
- 王安
- 蔡洪浩
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赵向伟;
蔡文浩
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摘要:
针对牙轮钻机角钻板配焊具有定位精度低,效率低,部件互换性差的特点,介绍一种牙轮钻机焊接定位工装,该工装既可实现车架关键点的定位,也可实现塔架关键点的定位,具有低投入、高效率的特点。
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谭广斌
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摘要:
阐述DM75型牙轮钻机塔架支撑的使用原理和操作方法,针对客户在使用过程中塔架斜撑结构件撕裂问题进行分析,提出优化解决方案,消除因塔架支撑撕裂导致的牙轮钻机塔架跌落的安全风险,整体提高了牙轮钻机的使用可靠性,对其他钻机的设计和改进具有一定的借鉴作用。
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吕秀梅;
姜鹏;
邹伟;
宋海涛
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摘要:
CDM75E牙轮钻机是阿特拉斯·科普柯公司生产的1款电力驱动的牙轮钻机,在使用过程中,发现该设备的液压系统存在众多问题,通过分析CDM75E牙轮钻机液压系统的优缺点,并针对液压系统的不合理之处,提出了改进方案;将原有的闭式系统改成了开式系统,并减少了液压泵的使用数量,简化了液压系统。实际应用结果表明:改造后的液压系统更可靠,操作更方便。
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冯志威;
马力;
陈彦龙;
崔慧栋;
李强
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摘要:
岩石硬度是露天矿山爆破参数设计的重要依据,为了精确判断岩石硬度,以l190E型牙轮钻机为研究对象,利用传感器采集钻机的工作参数,通过现场取样和室内试验获得对应的岩石硬度,分别运用2层和3层结构的BP神经网络建立岩石硬度的识别模型.研究发现当BP神经网络的训练样本集较大时,两层结构的BP神经网络,岩石硬度预测值与目标值的相对误差随着隐含层节点数的增加而减小;而3层结构的BP神经网络,岩石硬度预测值与目标值的相对误差在隐含层节点数为8时达到最小值,之后随着隐含层节点数的增加而增加.结果 表明:3层结构的BP神经网络比两层结构的具有更好的泛化能力,对岩石硬度识别结果的精度更高,其绝对误差均小于0.04,相对误差均小于0.7%,均能满足判断岩石硬度的精度要求,可以为露天矿爆破参数设计中岩石硬度的识别提供方法和依据.
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于世杰;
张洪宇;
李万涛;
李海洋;
徐成岩;
张文铎
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摘要:
面对严峻的生产形势,露天矿山的生产组织面临艰难的挑战,穿孔工作作为露天开采的首道工序,提升钻机的穿孔效率成为提产的首要因素.通过采取行之有效地措施,以技经指标提升推动挖潜增效为主导思想,系统性地开展了指标影响因素分级管控,完善指标管控体系、管理制度和经济责任制,把提质增效,挖潜增效作为企业发展的核心任务.并通过开展一系列竞赛活动,掀起职工积极参与的主观能动性,切实推动了露采牙轮钻效率指标提升,为矿山生产经营创造了有利条件,达到了降本增效的目的.同时也为其他矿山挖潜增效提供了借鉴.
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郑新奇
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摘要:
压轮机是现代露天采矿采用的主要设备之一.施工作业现场条件相对恶劣且水质条件相对较差,因此需要对在露天采矿钻机中压轮机穿孔直径的改型进行研究,即在牙轮机基本组成的基础上,实现优化和改造牙轮机结构钻机穿孔直径,减少设备出现故障,为后期研究矿山钻机设备提供理论参考依据.
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吴如波
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摘要:
3月23日早班8时30分,在江西铜业集团股份有限公司德兴铜矿采矿场铜厂采区负70米台阶上,19号牙轮钻机机台长邵元锋正与同事在对机台工作面及设备进行巡检。在确认准备工作就绪且安全无误后,便按照生产指令开始操作机台。
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王大明;
南敏
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摘要:
露天煤矿的开采工艺中有一道穿孔的工序,这道工序中会使用到我们的牙轮钻机。牙轮钻机的工作原理是,依靠加压机构与回转机构通过钻杆,对钻头提供足够大的轴压力和回转扭矩,钻头在岩石上同时钻进和回转,对岩石产生静压力和冲击动压力作用。牙轮在孔底滚动中连续地挤压、切削冲击破碎岩石,有一定压力和流量流速的压缩空气经钻杆内腔从钻头喷嘴喷出,将岩渣从孔底沿钻杆和孔壁的环形空间不断地吹至孔外,直至形成所需孔深的钻孔。在钻孔形成后,吹出的岩粉会形成岩粉堆,如不及时进行护孔作业会造成岩粉回流,从而导致孔深不够。
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吴晨;
曾莉
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摘要:
牙轮钻机是现代露天矿山采掘的主体设备,因设备作业现场条件比较恶劣、水质条件较差,牙轮钻机回转机构较高的故障率严重影响露天矿山采掘作业的安全生产.为降低回转机构的故障率,以KY-310A型牙轮钻机为例,简要介绍了牙轮钻机回转机构的组成部分,分析得出了日常工作当中牙轮钻机回转机构故障具体类型主要为旋转进气装置串水、回转减震接头漏水等,通过对进气装置、减震接头结构进行改造,加强结构密封性、耐用性,制定出牙轮钻机回转机构的改造方案,减少了设备故障,降低了维修强度,成功应用于矿山钻机设备当中.
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杨勇
- 《2014第五届中国矿业科技大会》
| 2014年
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摘要:
YZ-35D牙轮钻机的回转机构、提升机构、油泵系统和空压机系统在作业时存在故障率较高、工作条件恶劣、冲击和振动较大等问题,严重影响牙轮钻机的工作效率.对此,设计了YZ-35D牙轮钻机数字故障诊断系统,分别对回转机构、提升机构、油泵系统和空压机系统故障做出及时而又准确的诊断,并给出相应排除故障的解决方案,缩短了设备的维修周期,有效地提高了YZ-35D牙轮钻机的可靠性和工作效率.
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贺志城;
茅建中;
李勇民;
杨军
- 《2014第五届中国矿业科技大会》
| 2014年
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摘要:
根据牙轮钻机先进技术的发展方向,结合牙轮钻机在国内矿山实际应用情况,针对链条加压方式的弊端,设计出一种全液压无链回转加压装置.该装置集成了提升加压减速机、回转减速机,保留了闸带式制动器,增加了钳盘式制动器。该装置取代了封闭链条齿条式回转加压系统,简化了系统结构,即加大了提升速度,又利用了整个装置重量的增加增大了轴压力。同时提高了钻进速度,在矿岩硬度较低的情况下,穿孔速度为原来的2.2倍,可减小由于链条摆动引起的小车振动和飘移,加压平稳,钻具承受的载荷稳定,提高了钻具、钻架的使用寿命。
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施法勇;
秦长瑞
- 《2012中国矿业科技大会》
| 2012年
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摘要:
在露天矿山的开采中牙轮钻机是重要的大型设备之一,牙轮钻机性能的好坏对于整个矿山的开采有着重要的作用,无论是矿山的开采的生产效率和整体开采的经济效益,在矿山的牙轮钻机开采中电气控制系统的正常发挥依赖于牙轮钻机的性能稳定,对于牙轮钻机在超临界状态加压系统中稳定性控制非常重要.牙轮钻机截面处形变、炮孔壁和钻杆之间的形变最大值、牙轮钻机钻杆的长度、回转加压系统中荷载加压系统的总荷载、炮孔和牙轮钻机钻杆的接触长度等都是影响系统稳定性的关联因素。在本次研究中,通过对于公式方法的计算,对回转加压系统中,处于超临界状态的稳定性与荷载参数有着重要的关联,可以根据公式计算荷载参数、系统的稳定性以及轴向力、离心力等。通过公式对影响钻机超临界状态的钻杆长度、稳定性曲线走势等做出总和分析,当以上数值呈现变大的趋势,那个说明钻机在超临界状态下作业。采用本次研究中的数学计算公式和模型,能够对牙轮钻机超临界状态中回转加压系统的稳定性荷载参数进行准确的运算,能够分析出P0、离心力、l等值对于回转加压系统稳定性的影响,有很重要的实际研究意义,为今后的牙轮钻机在超临界状态稳定性的研究做参考。
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Li Lanbin;
李兰彬;
Wang Jia;
王嘉;
Wang Changjun;
王长军;
Yan Xiaokun;
闫晓坤;
Gao Yushan;
高毓山;
Gu Ming;
谷明;
Zhang Jiznpeng;
张建鹏
- 《第二十三届辽鲁冀粤川京七省市金属学会矿业学术交流会》
| 2017年
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摘要:
南芬露天矿的15号牙轮是美国阿特拉斯生产的先进设备,风压高,作业时出现钻孔孔口大的现象,孔口直径达到1~1.5米.由于孔口直径较大,造成孔口不稳固,钻孔的废孔率达到4%以上,浪费了成本,降低了效率.通过露天矿自主研发的导流板技术主要使被吹上的岩渣经导流板反弹后以一定的角度下落在孔眼周围,减少二次进入孔眼的岩渣,减少岩渣二次研磨,提高效率.达到缩小孔口直径,使孔口稳固,降低废孔率,降低成本,减少工人劳动量.
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Li Lanbin;
李兰彬;
Wang Jia;
王嘉;
Wang Changjun;
王长军;
Yan Xiaokun;
闫晓坤;
Gao Yushan;
高毓山;
Gu Ming;
谷明;
Zhang Jiznpeng;
张建鹏
- 《第二十三届辽鲁冀粤川京七省市金属学会矿业学术交流会》
| 2017年
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摘要:
南芬露天矿的15号牙轮是美国阿特拉斯生产的先进设备,风压高,作业时出现钻孔孔口大的现象,孔口直径达到1~1.5米.由于孔口直径较大,造成孔口不稳固,钻孔的废孔率达到4%以上,浪费了成本,降低了效率.通过露天矿自主研发的导流板技术主要使被吹上的岩渣经导流板反弹后以一定的角度下落在孔眼周围,减少二次进入孔眼的岩渣,减少岩渣二次研磨,提高效率.达到缩小孔口直径,使孔口稳固,降低废孔率,降低成本,减少工人劳动量.