煤气回收
煤气回收的相关文献在1958年到2023年内共计702篇,主要集中在冶金工业、废物处理与综合利用、化学工业
等领域,其中期刊论文252篇、会议论文76篇、专利文献262740篇;相关期刊149种,包括鞍钢技术、河南冶金、山东冶金等;
相关会议54种,包括第十六届全国大高炉炼铁学术年会、2011年全国冶金燃气专业年会、2010年中南·泛珠三角炼钢连铸学术交流会等;煤气回收的相关文献由1631位作者贡献,包括周强、唐恩、王小伟等。
煤气回收—发文量
专利文献>
论文:262740篇
占比:99.88%
总计:263068篇
煤气回收
-研究学者
- 周强
- 唐恩
- 王小伟
- 喻道明
- 邵远敬
- 刘凯
- 申凌云
- 罗思红
- 陈宝堂
- 何俊正
- 叶理德
- 施汉生
- 熊拾根
- 童健民
- 马光宇
- 孙风晓
- 王萍
- 范小刚
- 马世立
- 高毅夫
- 丁佳敏
- 余立新
- 刘德军
- 向远华
- 吕宇来
- 周飞
- 姚波
- 孙丹娜
- 宋福贵
- 张佳兴
- 张延平
- 张效鹏
- 张斌
- 张跃华
- 文辉正
- 杨小龙
- 杨彩玲
- 段国建
- 王学新
- 王忠润
- 王者堂
- 王飞
- 苗胜田
- 赵爱华
- 郝兆龙
- 郝博
- 陈秀娟
- 何先有
- 侯林泽
- 俞波
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王得猛;
邓宏达;
王涛;
张恒超;
杨绍梅
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摘要:
结合云南某钢厂120t转炉工序能耗情况,分析转炉炼钢生产过程的能源消耗,通过采取缩短冶炼时间、降低电耗氧耗、提高煤气回收等相应措施,取得了一定的效果,转炉炼钢工序能耗由-4.57 kgce/t降至-11.65 kgce/t。
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李超;
于海岐;
尹宏军;
王富亮;
马宁;
赵自鑫;
陈晨
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摘要:
结合鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司260 t转炉的能耗情况,对涉及煤气回收、蒸汽回收、电耗、气体介质消耗的相关设备、工艺和管理进行了研究和优化.通过采取优化煤气回收连锁条件、优化蒸汽回收系统、优化电耗管理方式和开发高效氧枪等措施,取得了较好的效果,转炉炼钢工序能耗由-16 kgce/t降至-20 kgce/t.
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赵新民;
郑伟;
陈树文;
李昊堃;
刘文文
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摘要:
对太钢5号高炉首次采用"炉顶空料线打水、煤气全回收、不放残铁"方式停炉进行了总结.经过停炉前充分准备、制定详尽的停炉方案,以及停炉过程中的精细化操作,停炉过程共用时15h16min,料线最深23.5m,停炉累计用风402.20万m3,共打水1583 to 5号高炉按计划节点完成停炉和凉炉,全程无爆震、无崩料、炉壳无开裂等现象发生,实现了安全、顺利、环保停炉.
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丛占柱
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摘要:
转炉煤气回收占整个转炉工序能源回收的80%-90%,节能作用是十分重要的指标.转炉煤气回收指标受煤气发生和输配两大环节影响.利用大数据分析不仅可精准把控和分析煤气输配环节的影响因素,同时也可利用数据关联煤气发生环节.本钢利用大数据技术,高效分析和把控了转炉煤气回收影响因素,采取精准应对措施,使该项指标水平处于同行业前列.
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林建新
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摘要:
高炉炼铁生产会产生大量的高炉煤气.对高炉煤气的回收利用,不仅可以减少对环境的污染,还可以减少钢铁厂生产成本.为进一步加强煤气回收利用,决定对高炉料罐内高炉煤气进行回收利用.本文简要介绍了高炉料罐内煤气回收工艺及其自动化控制系统.
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邓灿
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摘要:
为加强钢铁企业转炉煤气的回收再利用,分析了转炉煤气回收利用技术发展现状及存在的问题,即气柜缓冲能力低,风机加压不足,管网设计缺陷,下游用户用气量波动.提出了转炉煤气回收利用技术改进措施:应确定煤气回收条件,优化加压风机能力,优化输送管网工艺.将其用于实践,取得了较为明显的效果.
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张志辉;
武国峰;
王凯峰;
孔祥川
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摘要:
副产煤气是钢厂重要的二次能源,利用好煤气资源是降低产品制造成本,提高企业市场竞争力的有效手段.邢钢从增加转炉煤气回收量,减少放散,节约使用等方面采取措施,大幅提高了煤气综合利用效率.
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原志勇
- 《2015炉窑节能技术及标准交流会》
| 2015年
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摘要:
转炉煤气回收情况是炼钢工序考核的主要能源管理指标,高效地回收利用转炉煤气对钢铁企业实现节能减排、降低生产成本、减少环境污染具有重要意义.如何提高转炉煤气回收指标,应结合企业实际,认真分析影响煤气回收的因素,解决制约问题,才能有效服务于企业生产经营.
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刘向辉;
黎均红;
赵仕清;
魏功亮;
宋明明
- 《第十六届全国大高炉炼铁学术年会》
| 2015年
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摘要:
本文介绍了重钢2号高炉打水停炉过程中的具体操作方法.与多数打水降料线停炉过程中一开始便放散煤气不同的是,此次是在料线到达炉腹部位时才开始放散煤气.较传统方式更经济、更环保.rn 本次降料面停炉历时17h04min,累计耗风271.6万m3,累计打水1556t,累计回收煤气8h25min,回收煤气约172万m3,相当于减少CO2排放63.7万m3,整个过程比较成功,达到安全、有序、经济、环保停炉的目标。rn 本次降料面停炉过程大部分时间炉顶温度能够控制在350°C以内,煤气放散前后炉内风量,风温,风压控制较为合理,未发生一次炉顶爆震,风口无灌渣、破损。rn 最后一炉铁出铁量356.6t,铁量剩余较合理,出渣铁后不久,风口开始吹空,由于渣量较大,排放时间较长,为燃烧焦炭也争取了一定时间。但以三高炉停炉经验计算量比实际铁量少约150吨,从实际炉内焦包来看也比小且在风口以下,说明渣铁排放较为彻底,为后续扒炉会减少一定工作量。rn 本次降料面停炉过程中,雷达探尺过早失效,3#探尺不能顺利放下,冷却壁水温差没能详细记录,是此次停炉过程中不够完善的地方。
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