热态试验
热态试验的相关文献在1980年到2023年内共计140篇,主要集中在能源与动力工程、电工技术、冶金工业
等领域,其中期刊论文103篇、会议论文20篇、专利文献416045篇;相关期刊72种,包括内蒙古科技大学学报、洁净煤技术、铸造等;
相关会议19种,包括2015年全国中小高炉炼铁学术年会、中国动力工程学会锅炉专业委员会2015年会及学术交流会、2013年全国中小高炉炼铁技术交流会等;热态试验的相关文献由403位作者贡献,包括张建良、宗燕兵、苍大强等。
热态试验—发文量
专利文献>
论文:416045篇
占比:99.97%
总计:416168篇
热态试验
-研究学者
- 张建良
- 宗燕兵
- 苍大强
- 佘京鹏
- 吴启常
- 沈猛
- 郭发军
- 铁金艳
- 左海滨
- 谭厚章
- 顾汉洋
- 佘克事
- 倪刚
- 冉燊铭
- 刘源泂
- 刘莉
- 姜本熹
- 姜繁智
- 徐福军
- 徐通模
- 惠世恩
- 文怀贤
- 李峰光
- 杨柏
- 杨章宁
- 焦克新
- 牛建平
- 王兴东
- 郑文德
- 郭光胜
- 陆隆文
- GUO Guang-sheng
- SHEN Meng
- TIE Jin-yan
- ZHANG Jian-liang
- 丁翠娇
- 任延忠
- 何鹏
- 余战英
- 冯强
- 刁兴中
- 刘向伟
- 单兆光
- 卢啸风
- 史道兴
- 向煜
- 吴伟
- 吴狄峰
- 周惠忠
- 周静
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倪刚;
杨章宁;
冉燊铭;
李维成;
莫春鸿;
张秀昌
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摘要:
为了研究生物质不同掺烧位置、掺烧比例、生物质一次风温和风率以及不同煤种掺烧后对锅炉NO排放以及飞灰可燃物的影响,基于50 kW下行炉煤粉综合试验台进行了生物质颗粒掺烧热态试验.试验结果表明,生物质输入热量掺烧比例为6%时,生物质从不同位置掺入,NO排放都有一定程度下降,不同位置降幅不同,生物质从还原区送入时NO排放下降幅度最大,烟煤下降幅度为23.47%,贫煤下降幅度为13.64%;烟煤掺烧生物质时从燃烧前期加入利于煤粉燃尽,贫煤掺烧生物质时从燃烧后期加入利于煤粉燃尽,总体上掺入生物质后,炉膛出口烟气温度都有不同程度上升;生物质输入热量掺烧比例从6%提高到12%后,与烟煤耦合燃烧时NO排放降幅从23.31%增至39.5%,与贫煤耦合燃烧时NO排放的降幅从13.61%降至10%,但贫煤作为主燃料时,NO下降绝对值高于烟煤;不同生物质对NO下降幅度与生物质中氮含量相关,氮含量越低,NO下降幅度越大;提高生物质的一次风温,飞灰可燃物含量从13.88%降至7.62%,不影响安全的情况下,应尽量提高生物质一次风温度;生物质一次风率的变化对燃烧效率影响较小.
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吴佳伟
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摘要:
某热电厂4号机组长期存在风机进出口风道振动、一次风机机壳破损、风机本体突发振动加剧超过7.2 mm/s造成风机跳停等故障.技术人员结合现场实际设备状况与运行参数,经振动测试与频谱分析寻找故障原因,通过调整机械部分联轴器对中程度及两侧轴承地脚螺栓紧固程度和对一次风机进、出口弯头处的气流进行导流、稳流措施改造.改造后风机、风道谐振数据峰值大幅减小,一次风机高负荷区振值由原来的3 ~4 mm/s降低到1~2 mm/s,一次风机的振动问题得到有效控制.
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赵伟;
郭建英;
石炜;
刘佳蓬;
苏瀚生
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摘要:
针对航空发动机复合材料机匣热态强度考核试验要求,采用热环境模拟技术、内外载荷模拟技术、多点协调控制技术及数据采集技术,提出一种内外载荷和温度载荷共同作用的机匣热力联合同步加载试验方法;设计了机匣热态强度试验装置,并基于该试验装置完成了复合材料外涵机匣热态强度试验.试验结果表明,所设计的试验装置能有效模拟外涵机匣的工作环境,解决了在同一工作表面进行热压同步加载的干涉问题,具有加载精度高和工程适用性强的特点.
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徐德辉;
顾汉洋;
刘莉;
黄超
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摘要:
针对一种新型锥形式旋叶汽水分离器开展全尺寸的蒸汽-水热态试验和数值模拟研究.试验结果表明:汽水分离效率随着蒸汽表观速度的增大先减小后增大,但在低蒸汽表观速度区变化不敏感;分离器压降随着蒸汽表观速度的增大而显著增大.基于商业计算流体软件STAR-CCM+,利用Euler-Euler两流体模型方法开展旋叶分离器数值模拟,研究液滴粒径对汽水分离效率和压降的影响.计算结果表明:大粒径的液滴有利于液相的分离,但液滴粒径对压降的影响较小.根据试验研究建立了与试验结果吻合较好的数值计算模型,系统地分析了分离器压力场、速度场和液相体积分数的分布规律.
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任仰成;
郭建军
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摘要:
燃煤机组烟道的结构和布置形式决定了气流的流场分布和烟道系统的阻力,烟道设计不合理会影响相关设备的运行.某660MW机组B侧引风机在高负荷下振动超标,气流产生异音,通过引风机热态试验分析得出风机与系统的匹配性较好,不存在失速问题,通过振动测试分析得知风机运行状况良好,无异常,引风机振动是由入口烟道和出口烟道内存在气流扰动造成的.采用计算流体力学软件对电除尘到引风机段烟道、引风机到脱硫入口段烟道进行模拟分析,得出引风机入口和出口气流扰动是引起引风机振动并产生异音的原因,据此提出了优化方案.优化实施后,引风机振动值控制在安全运行范围内,异音消除,烟道阻力降低249 Pa.本次改造保证了设备的正常运行,并降低了运行能耗.
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杨章宁;
卢啸风;
倪刚;
冉燊铭
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摘要:
以生物质气为再燃燃料,在50 kW下行炉上进行生物质气与贫煤、烟煤耦合燃烧还原NO的热态试验,研究不同喷射位置、不同掺烧比例和不同锅炉负荷工况下生物质气与煤粉耦合燃烧对NO质量浓度变化率、煤粉燃尽特性以及炉膛出口烟温的影响.结果 表明:生物质气与煤粉耦合燃烧能有效降低NO质量浓度;生物质气与烟煤耦合燃烧对NO的还原效果要优于其与贫煤耦合燃烧;生物质气从还原区且接近燃尽区喷射时NO还原效果最好;掺烧比例超过10%时,NO质量浓度变化率下降幅度变缓;生物质气的再燃对煤粉燃尽特性影响较小,炉膛出口烟温升高10 K左右.
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杨章宁;
卢啸风;
倪刚;
冉燊铭
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摘要:
以生物质气为再燃燃料,在50 kW下行炉上进行生物质气与贫煤、烟煤耦合燃烧还原NO的热态试验,研究不同喷射位置、不同掺烧比例和不同锅炉负荷工况下生物质气与煤粉耦合燃烧对NO质量浓度变化率、煤粉燃尽特性以及炉膛出口烟温的影响。结果表明:生物质气与煤粉耦合燃烧能有效降低NO质量浓度;生物质气与烟煤耦合燃烧对NO的还原效果要优于其与贫煤耦合燃烧;生物质气从还原区且接近燃尽区喷射时NO还原效果最好;掺烧比例超过10%时,NO质量浓度变化率下降幅度变缓;生物质气的再燃对煤粉燃尽特性影响较小,炉膛出口烟温升高10 K左右。
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GUO Guang-sheng;
郭光胜;
ZHANG Jian-liang;
张建良;
Jiao Kexin;
焦克新;
SHEN Meng;
沈猛;
TIE Jin-yan;
铁金艳
- 《2016年全国炼铁生产技术会议暨炼铁学术年会》
| 2016年
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摘要:
本文首先研制了椭圆形水管铸铁冷却壁,并进行了热态试验,再通过数值模拟的方法计算了椭圆形水管的阻力损失和椭圆形水管铸铁冷却壁的热应力.结果表明:在相同水速和相同截面积条件下,椭圆形水管铸铁冷却壁的导热能力要好于圆形水管铸铁冷却壁;从阻力特性来考虑,椭圆形水管的短长轴之比在0.2-0.4时阻力太大,影响冷却水的流动,冷却壁设计过程中短长轴之比应在0.4及以上;椭圆形水管的短长轴之比太大或太小冷却壁壁体热应力都较大,冷却壁的设计过程中建议取0.4左右.综合冷却壁温度、热应力和水管阻力损失考虑,做成短长轴之比为0.4左右的椭圆形水管铸铁冷却壁比圆形水管铸铁冷却壁性能更好,而且可以减薄冷却壁壁体,减轻炉壳机械负荷,节约成本.
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GUO Guang-sheng;
郭光胜;
ZHANG Jian-liang;
张建良;
Li Feng-guang;
李峰光;
SHEN Meng;
沈猛;
TIE Jin-yan;
铁金艳
- 《2015年全国中小高炉炼铁学术年会》
| 2015年
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摘要:
本文研制了椭圆管型铸铁冷却壁,对铸铁冷却壁表面不挂渣皮条件下的冷却效果进行了热态试验,分别测试了冷却壁在800°C、950°C和1100°C的不同温度条件下和0.5m/s、1.0m/s、1.5m/s和2.0m/s的不同水速条件下工作时的换热性能.并对圆管型和椭圆管型冷却壁的换热性能进行了对比分析.试验结果表明:炉气温度对壁体温度的影响较大,壁体温度随着炉气温度的波动会发生很大变化,因此实际生产中应保证稳定的煤气流来保证冷却壁使用寿命.在冷却水流速较小时,冷却水流速对冷却壁温度影响较大;在冷却水流速较大时,冷却水流速对冷却壁壁体温度影响较小,具体的冷却水流速应结合高炉的生产条件和操作制度来确定.椭圆管型冷却壁比圆管型冷却壁传热性能更好.同时椭圆管型冷却壁可以减薄壁体,减轻壁体重量,因此可节约制造成本,减小运输成本,减轻炉壳的负荷.
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李峰光;
沈猛;
铁金艳;
张建良;
左海滨;
焦克新
- 《2013年全国中小高炉炼铁技术交流会》
| 2013年
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摘要:
消失模工艺是一种精确成型的铸造新技术,近年来消失模工艺已经成为铸造产业应用最广的高新技术.利用消失模工艺生产铸铁冷却壁,具有工序少,成本低,效率高的特点,有巨大的发展前景.本文从传热学角度对消失模工艺生产的铸铁冷却壁热阻进行了分析,设计并建造了冷却壁热态试验炉,对该工艺生产的铸铁冷却壁的冷却效果进行了热态试验,分别测试了冷却壁在800°C、900°C、1000°C及1100°C的不同温度条件下和0.5m/s、1.0m/s、1.5m/s及2.0m/s的不同水速条件下工作时的换热性能.试验结果表明,消失模工艺生产的铸铁冷却壁导热性能良好,在正常使用条件下能保持热面温度在一个较低的水平,满足高炉使用要求.
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郭光胜;
张建良;
焦克新;
沈猛;
铁金艳
- 《2016年全国高炉炼铁学术年会》
| 2016年
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摘要:
本文对消失模工艺与传统砂型工艺生产铸铁冷却壁的工艺、铸铁冷却壁产品性能、成本进行了全面的对比,表明消失模工艺具有明显的优势.在产品质量方面:消失模工艺生产的铸件的表观质量更好,铸件性能指标更好.在节能环保方面:消失模工艺与传统工艺生产铸铁冷却壁相比,消失模工艺更环保,消失模铸造有机物的排放量仅为树脂砂铸造有机物排放量的6%,且排放时间集中,易于收集、处理;降低劳动强度,改善工人劳动环境.在生产成本方面:消失模铸铁冷却壁生产成本更低,如生产典型结构冷却壁成本降低157元/吨.此外,冷却壁热态试验结果表明,在冷却壁表面无渣皮和镶砖的极限条件下,由消失模工艺生产的冷却壁基本上能保证壁体温度在允许使用温度之下;热阻计算结果表明,此工艺生产的冷却壁等效换热系数值约在230W/(m2·K)左右,其传热性能可满足高炉炉腰炉腹位置的使用要求.
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- 《2009年度热电联产学术交流会》
| 2009年
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摘要:
为了洁净、高效地利用煤炭资源,浙江大学开发了一种新颖的煤的热电气焦油多联产系统.该系统由循环流化床燃烧炉和流化床热解炉组成,煤在气化炉中与来自燃烧炉的高温灰混合热解,产生的粗煤气经过净化后可作为燃料气或原料气.煤气净化过程中收集的焦油经过进一步的深加工可以提取单环及多环芳香烃等,或通过加氢精制制取液体燃料.气化炉中热解产生的半焦则送到循环流化床燃烧炉燃烧,产生的蒸汽用于电力生产和供热.经过多年研究开发,已完成了1MW小型试验台的建设和大量的热态试验研究.在此基础上,完成了由75t/h循环流化床锅炉及流化床气化炉组成的热电气焦油多联产系统示范装置的建设,热态调试运行表明,所建设的多联系统示范装置运行稳定,调节方便,运行安全可靠,焦油和煤气的生产稳定,实现了以煤为资源在一个有机集成的系统中生产多种高价值的产品.
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吴狄峰;
程素森
- 《第五届冶金工程科学论坛》
| 2006年
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摘要:
目前高炉用铜冷却壁主要为轧铜冷却壁,其工艺成熟,但造价较高.铸铜冷却壁成本相对较低,但工艺要求较高.采用先进的技术可以消除铸铜冷却壁本体与预埋水管之间的气隙层.本文采用热态试验的方法对新型高炉用埋铜管铸铜冷却壁的传热性能进行了研究.通过热阻分析,证明了冷却壁本体与水管之间充分熔和,不存在气隙层.本文同时分析了冷却壁水管内水垢层对传热的影响.
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