烟气余热
烟气余热的相关文献在1981年到2023年内共计5822篇,主要集中在能源与动力工程、废物处理与综合利用、电工技术
等领域,其中期刊论文482篇、会议论文90篇、专利文献99187篇;相关期刊268种,包括城市建设理论研究(电子版)、石油石化节能、有色冶金节能等;
相关会议71种,包括2016年中国电机工程学会年会、中国石油和化工勘察设计协会热工设计专业委员会、全国化工热工设计技术中心站2015年年会、2015年电力行业节能环保论坛暨技术应用交流会等;烟气余热的相关文献由11286位作者贡献,包括翁焕新、王伟、周贤等。
烟气余热—发文量
专利文献>
论文:99187篇
占比:99.43%
总计:99759篇
烟气余热
-研究学者
- 翁焕新
- 王伟
- 周贤
- 彭烁
- 苏闽华
- 钟迪
- 付林
- 林仟国
- 杨玉慧
- 程立春
- 不公告发明人
- 张世钢
- 张群力
- 吴道洪
- 江文豪
- 徐钢
- 王正新
- 曹志成
- 舒少辛
- 向文国
- 宋文臣
- 李红科
- 王保民
- 王静静
- 薛逊
- 王华
- 张伟
- 安航
- 张磊
- 李楠
- 王宁山
- 刘勇
- 姚国鹏
- 方明
- 李伟
- 张鹏
- 杨劲
- 王涛
- 张振华
- 曹先常
- 李延平
- 束海涛
- 杨勇平
- 王辉涛
- 白烨
- 赵文波
- 赵玺灵
- 郭峰
- 黄永琪
- 刘岩
-
-
张辉
-
-
摘要:
通过深入分析平衡计算和工程应用等内容,可以全面且合理的概括加热炉余热资源回收利用技术。在钢铁企业当中储存着较为丰富的余热资源,要想降低企业的碳排放以及提升企业所获得的经济效益,就需要采取措施进行余热资源的回收以及利用。延期余热以及水冷系统与热等都存在于轧钢加热炉的余热当中,大约占据了加热炉消耗总量的一半。有很多轧钢厂加热炉为了更加高效率的利用加热炉内的热资源,在改造过程中综合利用了气化冷却和烟气余热,并且不仅获得了经济效益,也获得了一定的社会效益。
-
-
温宝辉
-
-
摘要:
以国内某2×330MW燃煤机组为例,对除尘器前烟道进行增设低温省煤器改造,回收烟气余热,提高了凝结水温度,降低了发电煤耗,提高了机组效率。介绍了低温省煤器改造技术方案,提出了设备防磨损、防腐蚀、防积灰措施及运行策略,分析了节能收益。低温省煤器整体运行良好,节能效果明显,具有很好的应用前景。
-
-
陆锐杰
-
-
摘要:
排烟热损失是火力发电厂中主要的热损失之一,降低排烟温度,能大幅提高电厂的经济性。目前,国内很多超超临界一次再热百万火力发电机组,采用低温省煤器技术来降低排烟温度,通过在机组的烟气系统中加装烟气换热器及低温省煤器,对烟气余热进行深度的利用,提高烟气余热的利用效率提高电厂经济性。由于超超临界二次再热机组较一次再热机组热力系统更加复杂,本文通过对不同烟气余热利用技术及经济的比较分析,确定适合超超临界二次再热百万机组的烟气余热利用技术。
-
-
籍伟;
汤元君;
李国能;
应杰;
伊敏波
-
-
摘要:
为研究船舶排烟余热温差发电系统全生命周期碳排放足迹,分析了不同输出功率、不同电力来源条件下船舶温差发电系统的生命周期碳减排效果。结果表明,单台船舶温差发电系统全生命周期内可以实现碳减排104.45 tCO_(2)e;提升温差发电系统输出功率可以有效的提升其碳减排总量,当单片温差发电片输出功率为14.5 W时,单台设备可实现年减排47.44 tCO_(2)e;温差发电系统抵消电力来源对其全生命周期碳减排效果也有非常重要的影响。可为探索清洁高效的船舶烟气余热回收利用技术提供理论基础和运行经验。
-
-
陈宁;
王君;
常佳;
李栓柱
-
-
摘要:
通过燃气燃烧特性及烟气热物性计算方法,分析得到燃气锅炉热力站产生的不同烟温降温后的余热回收潜力,并采用延时热负荷计算模型,获取一城市燃气锅炉热力站的理论供热量,并与一个供暖周期内实际的日供热量、日燃气消耗量、日烟气排放量等数据进行比较,进行了烟气余热回收量计算和直燃型吸收式热泵机组选型,为热力站余热回收总体改造和吸收式热泵机组设计提供参考。
-
-
彭跃;
冯兆兴;
张兆丰
-
-
摘要:
某电厂锅炉年平均排烟温度约为124°C,夏季最高排烟温度约为140~150°C,排烟热损失较高.研究提出两种烟气余热回收的改造措施:ND钢低温省煤器和暖风器联合系统、热管式低压省煤器与暖风器联合系统.并对两种方案的可行性进行论证,为电厂低温省煤器系统最终的改造工程实施提供参考.经过计算分析,ND钢低温省煤器和暖风器联合系统单台机组初投资约2150万元,年节约燃煤收益约372万元,动态投资回收期约6.7 a;热管式低压省煤器与暖风器联合系统单台机组初投资约1842万元,年节约燃煤收益约314万元,动态投资回收期约6.8 a.
-
-
李悦;
蒋福建;
余南阳
-
-
摘要:
基于四川省夹江县建陶类企业余热资源调研结果,分析了有机朗肯循环系统对建陶类企业低温烟气余热利用效果,并利用Aspen Plus流程模拟软件,研究了系统工质、蒸发压力及过热度对系统热效率、?损失、净功、年度净收益及CO_(2)减排量的影响,最终通过综合评价指标,得出在建陶类烟气余热不同温度段下,有机朗肯循环的最佳参数。
-
-
杨晓宇
-
-
摘要:
有机朗肯循环(Organic Rankine Cycle,0RC)技术作为低品位热能刚父利用的重要途径,将废弃的余热转化成高品位的电能,是世界级的能源利用新技术。0RC透平机组是0RC余热发电技术的核心设备,可适用于印染、钢铁、燃机烟气余热、石化炼化、玻璃、水泥、采油以及太阳能发电等多种行业,并可适用于防爆、高原、海岛、沙漠等多种复杂应用环境。
-
-
许焕斌;
方军;
陈参;
赵柏宇;
王军
-
-
摘要:
近年来,随着煤改气政策实施,综合节能技术在许多城市的燃气锅炉供热领域得到广泛关注。其中,烟气余热回收是最为有效的节能技术路径之一。该文以一大型集中供热燃气锅炉房为例进行分析,该锅炉房应用超低氮微压相变锅炉与燃气热泵一体机设备,实现了烟气余热回收改造。重点分析了该项目实施前后的运行数据和效益,为供热锅炉房清洁能源改造及燃气供热余热深度利用提供了新思路,具有一定的工程应用推广价值。
-
-
李熔;
张鑫瑞
-
-
摘要:
通过对临河350 MW发电机组烟气余热梯级利用的研究,将低温烟气换热器排布于锅炉尾部空预器至脱硫烟道内。随机组连续投运节能环保收益显著,BMCR工况下可梯度利用烟气热量达32.15 MW,净节约标煤耗5.13 g/(kW·h),全年增加直接经济收益4.6414×10^(6)元,年总节水收益3.028×10^(5)元;并可提高除尘及脱硫效率,降低排烟系统电耗量,改善空预器低温腐蚀及污堵问题。
-
-
-
-
廖定荣
- 《第十七届中国电除尘学术会议》
| 2017年
-
摘要:
锅炉排烟温度高而造成的排烟余热问题,成为当前火力发电厂中需要解决的难题之一.锅炉排烟造成的热损失,也加剧了电厂的能源消耗.因此,实现电厂系统的优化设计,对烟气余热进行合理的回收利用,不仅能够实现机组效率的提高,还能有效降低能源消耗,实现节能减排的目的.本文分析了烟气余热利用的主流应用技术,并从经济、环保的角度,对其在火力发电厂的具体应用价值进行了研究和探讨,以期对提升电厂烟气余热利用率有一定的积极意义.
-
-
-
-
毛双华;
谭厚章;
曹瑞杰;
杜天民;
刘亮亮;
林国辉;
阮仁晖
- 《燃煤电厂白烟羽防治及烟气深度治理技术交流研讨会暨中国电机工程学会热电专业委员会2018年年会》
| 2018年
-
摘要:
烟气经湿法脱硫处理后携带大量水蒸气排放,是导致脱硫系统大量耗水的主要原因.湿式相变凝聚节水系统基于湿法脱硫后水蒸气饱和的特点,使烟气适度降温实现烟气含水、余热的大量回收利用,降低燃煤电厂耗水量,提高电厂运行经济性.该装置经过小型实验台和中试实验,已在某280t/h蒸发量煤粉锅炉机组投入应用,研究表明:经过结构优化,改性氟塑料换热器可以达到较优的换热性能,具有良好耐腐蚀、抗磨损性能的改性氟塑料是加工高湿烟气换热器的理想材料;对660MW机组,湿式相变凝聚节水中试系统最高回收热量为92MW,其中80%以上为水蒸气冷凝释放的气化潜热,最大收水量为135t/h,收水效率可达85%;在280t/h蒸发量煤粉锅炉机组的应用中,最大收水量为4.32t/h,最高回收热量为3.59MW.
-
-
刘晨
- 《第五届全国烟气脱硫脱硝及污酸污水技术年会(2017)》
| 2017年
-
摘要:
低温烟气通常是指200°C以下的烟气,由于烟气量大、含量一定量的水分和潜热,回收低温烟气余热是当前节能减排的重点领域.现有多种回收低温余热的技术,比如低温省煤器、氟塑料换热器、高效换热器等,但通常都只能回收到80°C,深度回收到30°C技术上可行、较难兼顾经济性.本文介绍一种喷淋换热器的原理,分享其在热电锅炉烟气余热深度回收和净化系统的应用案例,探讨在钢铁和煤焦化等一些领域应用的可行性。事实上,只要在大气平均温度以上的各种烟气,特别是饱和湿烟气、含容易粘结成分的烟气,都可以选择直接喷淋换热技术回收余热。直接喷淋换热洗涤器的精除尘脱硫、脱硝、二噁英、氟化物、重金属等其它污染成分的协同净化和节水、回收低温余热功能已经得到初步验证,还有些问直接喷淋换热洗涤器的精除尘脱硫、脱硝、二嗯英、氟化物、重金属等其它污染成分的协同净化和节水、回收低温余热功能已经得到初步验证.
-
-
-
张翼;
卢权;
邵建林
- 《全国火电300MW级机组能效对标及竞赛第四十四届年会》
| 2017年
-
摘要:
介绍了三菱350MW机组1175t/h锅炉烟气余热利用方案,及其经济性计算,并对比实际运行数据进行分析.结果表明:通过加装低温省煤器利用锅炉烟气余热,汽轮机热耗下降97.62kJ/(kW·h),机组供电煤耗降低2.01g/(kW·h);排烟气温度可降至105°C左右,辅机电耗下降,厂用电率下降0.03~0.076%;脱硫系统水耗降低;整体经济效益显著.
-