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炭砖

炭砖的相关文献在1959年到2023年内共计284篇,主要集中在冶金工业、化学工业、工业经济 等领域,其中期刊论文103篇、会议论文19篇、专利文献85459篇;相关期刊46种,包括武汉科技大学学报(自然科学版)、鞍钢技术、包钢科技等; 相关会议15种,包括第十届中国钢铁年会暨第六届宝钢学术年会、第十六届全国大高炉炼铁学术年会、第十四届全国耐火材料青年学术报告会等;炭砖的相关文献由542位作者贡献,包括李亚伟、桑绍柏、向左良等。

炭砖—发文量

期刊论文>

论文:103 占比:0.12%

会议论文>

论文:19 占比:0.02%

专利文献>

论文:85459 占比:99.86%

总计:85581篇

炭砖—发文趋势图

炭砖

-研究学者

  • 李亚伟
  • 桑绍柏
  • 向左良
  • 刘红伟
  • 孟轲
  • 白吉康
  • 白晓培
  • 白海钦
  • 马历乔
  • 申军都
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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    • 崔园园; 杨彬; 钟凯; 邵俊宁
    • 摘要: 首钢迁钢2号高炉开炉2年后炉缸便发生水温差异常升高现象,长期被迫加钛护炉,控制冶炼强度。研究炭砖的侵蚀是探索炉缸侵蚀的关键。通过化学成分分析、SEM和EDS等手段,研究2号高炉炉缸炭砖异常侵蚀状态和机理。结果表明,13号风口下方象脚区炭砖主要受铁、钾、硫等侵蚀,其中铁的侵蚀深度最深;20号风口下方象脚区炭砖除受铁、钾和硫侵蚀外,受锌侵蚀也较为严重,但锌的侵蚀深度小于铁、钾和硫的侵蚀深度;出铁口区炭砖主要受锌和硫侵蚀,该区炭砖附近存在串气现象,炭砖表层有裂纹,裂纹处主要为锌和硫。炭砖芯部存在混料不均现象,其将导致碳砖随着炉缸温度和压力的变化而产生裂纹。
    • 黄金堂; 王才进; 李兆军
    • 摘要: 柳钢4号高炉设计容积2000 m^(3),炉缸采用炭砖+陶瓷杯结构,冷却壁为板壁结合的方式。高炉于2008-01投产,2021-12停炉,一代炉龄近14年,是目前柳钢历史上最长寿的高炉。2017年,4号高炉炉缸象脚区侧壁温度整体升高,最高点达到461°C,开始持续加钒钛矿护炉生产,而后炉缸侧壁温度逐步回归稳定可控。2020年开始出现40多块冷却壁漏水、炉身大量漏煤气等工况,严重威胁安全生产,公司决定停炉大修。本文总结此次停炉采用的半空料线配合炉顶打水全程煤气回收停炉法。
    • 李建军; 张磊; 曾宇; 谢明辉; 郭天永; 姚硕; 姜喆
    • 摘要: 基于鞍钢近年来高炉炉缸破损调查情况,分析了造成高炉炉缸破损的原因。从炉缸侵蚀的状况来看,铁水环流、炭砖应力破坏、氧化物和碱金属造成的化学侵蚀及炉缸体系热平衡破坏为鞍钢高炉炉缸快速侵蚀的主要原因。基于对炉缸侵蚀原因分析,高炉设计者选用炭砖时最应该重视炭砖抗铁水侵蚀能力,其次是抗氧化能力,无需过度重视炭砖的导热系数,当高炉炉缸侧壁环炭设计长度较长时,则应选择抗压强度较大的炭砖
    • 黄晓栋; 陈亮; 杨建文; 黄云; 颜霄飞
    • 摘要: 随着柳钢炼铁厂2号高炉冶炼强度增大,铁口附近侵蚀较大的象脚区部分点温度偏高,在3个铁口正下方及其附近区域新加装了10个插入式热电偶后检测休风状态下的温度显示,1号铁口下方(炭砖外表面)温度高达736°C;3号铁口正下方(炭砖外表面)温度为550°C;2号铁口正下方(热电偶进人炭砖110mm处)温度为650°C。高炉炉缸炉底监测温度超高的安全风险极高,一旦发生炉缸烧穿事故炉内铁水流出,将对生命财产造成极大威胁。为防止炉缸烧穿事故的发生,加强炉缸炉底温度监测成为重要的防护手段。本文分析原监测系统的不足以进行相应的优化改造。
    • 郑俊平; 卢正东; 李承志; 薛正良
    • 摘要: 本文以武钢高炉炉缸为基础,建立了不同冷却壁选型和炭砖结构炉缸的传热数学模型,并对各炉缸在烘炉、全炉役周期及炉缸自保护期的温度场进行模拟研究.结果表明,烘炉阶段通过调节冷却壁水速或水温均无法使炭捣料层温度达到其固结温度,需采用停水烘炉才能有效改善炭捣料层的固结效果;不同结构炉缸在炉役初期,当炉衬残余厚度相同时,炭砖热端温度较为接近;当炭砖热面温度降至1150°C,铸铁冷却壁+大块炭砖结构炭砖残余厚度最小,铸铜冷却壁+复合炭砖结构炭砖残余厚度最大.综合考虑使用效果和材料成本等因素,建议新建或改造高炉炉缸采用性价比高的铸铁冷却壁并搭配使用大块炭砖或复合炭砖结构.
    • 孙振兴; 李保俊; 黄明
    • 摘要: 宁钢1号高炉一代炉役单位炉容产铁9092t/m^(3),通过停炉后大修炉缸炉底调查,取不同部位的残存炭砖、渣皮和黏结物进行理化性能检测,分析炭砖环裂与脆化层、炭砖残厚、碱金属和锌在炉缸内衬的分布状况。结果表明,1号高炉炉缸炭砖侵蚀的主要原因有:铁水的渗入与环流破坏、炭砖环裂破坏、碱金属和Zn的化学侵蚀等。
    • 车玉满; 李忠武; 孟超惠; 谢明辉; 郭天永; 李仲
    • 摘要: 对比分析了国内高炉使用自焙炭砖、半石墨炭砖、微孔炭砖和超微孔炭砖与国外同类产品的质量,得出我国自产的微孔炭砖和超微孔炭砖质量已达到国外同类型炭砖水平.提出高炉选择炭砖时不应该过于看重导热系数单一指标,应该选择<1μm孔容积比、导热系数、耐压强度、透气度、抗铁水熔蚀指数、氧化率、抗碱性等综合指标,严格按照行业标准对炭砖质量进行综合评价.
    • 摘要: 3月1日,由中冶京诚设计的天津钢铁集团有限公司1号高炉正式休风停炉,圆满完成了17年零1个月的第一代炉役。天钢1号2000立方米高炉于2004年2月投产,完全由中冶京诚自主设计,采用了UCAR小块炭砖加陶瓷杯、铜冷却壁、串罐无料钟炉顶、外燃式热风炉等技术。本着为客户“全生命周期服务”的态度,中冶京诚与天钢集团联手,用勤劳和智慧创造了这一传奇高炉,第一代炉役寿命17年零1个月,累计生产合格铁水2509.63万吨,单位炉容产铁1.25万吨,达到了世界公认的长寿高炉标准。
    • 邓勇; 刘然; 刘小杰; 李澳淼; 李涛
    • 摘要: 为了延缓炉缸炭砖侵蚀,基于炉缸破损调查试样分析和试验结果,研究了炉缸炭砖侵蚀过程,提出了基于层次分析理论(analytic hierarchy process,AHP)的界面反应综合调控技术.结果 表明,炭砖侵蚀经历3个过程:铁水润湿炭砖、铁水渗透炭砖和铁水溶解炭砖.非稳态下铁水对炭砖的润湿作用使界面迅速由气固界面转变为液固界面;铁水渗透在炭砖微晶结构的作用下呈现出树枝状特征,且渗透面积越大、渗透延展度越高,炭砖脆化现象就越明显;在铁水碳欠饱和度的作用下,脆化的炭砖易溶解进入铁水中,导致炭砖被侵蚀.基于AHP的界面反应综合调控技术可帮助高炉操作者明确调控方向和调控重点措施,应从铁水成分调控和炭砖性能调控的几个关键技术采取措施以延长炉缸寿命.
    • 徐平坤
    • 摘要: 高炉的发展趋势是大型化、长寿化,其内衬的耐火材料,应该按高炉部位的使用条件选择相对应的品质及档次的耐火材料.国产耐火材料的质量达到或超过进口的优质产品水平,完全能满足要求,不需要进口.采用铜冷却壁和定期修补内衬是助高炉长寿的有效措施.
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