炭砖
炭砖的相关文献在1959年到2023年内共计284篇,主要集中在冶金工业、化学工业、工业经济
等领域,其中期刊论文103篇、会议论文19篇、专利文献85459篇;相关期刊46种,包括武汉科技大学学报(自然科学版)、鞍钢技术、包钢科技等;
相关会议15种,包括第十届中国钢铁年会暨第六届宝钢学术年会、第十六届全国大高炉炼铁学术年会、第十四届全国耐火材料青年学术报告会等;炭砖的相关文献由542位作者贡献,包括李亚伟、桑绍柏、向左良等。
炭砖—发文量
专利文献>
论文:85459篇
占比:99.86%
总计:85581篇
炭砖
-研究学者
- 李亚伟
- 桑绍柏
- 向左良
- 刘红伟
- 孟轲
- 白吉康
- 白晓培
- 白海钦
- 马历乔
- 申军都
- 宋木森
- 任伊凡
- 张丽君
- 曹孟鸽
- 王同生
- 刘欣荣
- 景延斌
- 陈希来
- 白周京
- 葛山
- 金胜利
- 刘浩
- 叶乐
- 徐义彪
- 王周福
- 王智新
- 王玺堂
- 肖伟
- 安会波
- 崔建阳
- 李淑静
- 李远兵
- 李金坡
- 王登奎
- 程树森
- 赵雷
- 郭天永
- 陈前琬
- 陈文
- 于兆斌
- 卢正东
- 叶剑
- 叶友桂
- 张建良
- 李天秀
- 李长平
- 潘宏伟
- 焦克新
- 谢明辉
- 赵永安
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崔园园;
杨彬;
钟凯;
邵俊宁
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摘要:
首钢迁钢2号高炉开炉2年后炉缸便发生水温差异常升高现象,长期被迫加钛护炉,控制冶炼强度。研究炭砖的侵蚀是探索炉缸侵蚀的关键。通过化学成分分析、SEM和EDS等手段,研究2号高炉炉缸炭砖异常侵蚀状态和机理。结果表明,13号风口下方象脚区炭砖主要受铁、钾、硫等侵蚀,其中铁的侵蚀深度最深;20号风口下方象脚区炭砖除受铁、钾和硫侵蚀外,受锌侵蚀也较为严重,但锌的侵蚀深度小于铁、钾和硫的侵蚀深度;出铁口区炭砖主要受锌和硫侵蚀,该区炭砖附近存在串气现象,炭砖表层有裂纹,裂纹处主要为锌和硫。炭砖芯部存在混料不均现象,其将导致碳砖随着炉缸温度和压力的变化而产生裂纹。
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黄金堂;
王才进;
李兆军
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摘要:
柳钢4号高炉设计容积2000 m^(3),炉缸采用炭砖+陶瓷杯结构,冷却壁为板壁结合的方式。高炉于2008-01投产,2021-12停炉,一代炉龄近14年,是目前柳钢历史上最长寿的高炉。2017年,4号高炉炉缸象脚区侧壁温度整体升高,最高点达到461°C,开始持续加钒钛矿护炉生产,而后炉缸侧壁温度逐步回归稳定可控。2020年开始出现40多块冷却壁漏水、炉身大量漏煤气等工况,严重威胁安全生产,公司决定停炉大修。本文总结此次停炉采用的半空料线配合炉顶打水全程煤气回收停炉法。
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李建军;
张磊;
曾宇;
谢明辉;
郭天永;
姚硕;
姜喆
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摘要:
基于鞍钢近年来高炉炉缸破损调查情况,分析了造成高炉炉缸破损的原因。从炉缸侵蚀的状况来看,铁水环流、炭砖应力破坏、氧化物和碱金属造成的化学侵蚀及炉缸体系热平衡破坏为鞍钢高炉炉缸快速侵蚀的主要原因。基于对炉缸侵蚀原因分析,高炉设计者选用炭砖时最应该重视炭砖抗铁水侵蚀能力,其次是抗氧化能力,无需过度重视炭砖的导热系数,当高炉炉缸侧壁环炭设计长度较长时,则应选择抗压强度较大的炭砖。
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黄晓栋;
陈亮;
杨建文;
黄云;
颜霄飞
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摘要:
随着柳钢炼铁厂2号高炉冶炼强度增大,铁口附近侵蚀较大的象脚区部分点温度偏高,在3个铁口正下方及其附近区域新加装了10个插入式热电偶后检测休风状态下的温度显示,1号铁口下方(炭砖外表面)温度高达736°C;3号铁口正下方(炭砖外表面)温度为550°C;2号铁口正下方(热电偶进人炭砖110mm处)温度为650°C。高炉炉缸炉底监测温度超高的安全风险极高,一旦发生炉缸烧穿事故炉内铁水流出,将对生命财产造成极大威胁。为防止炉缸烧穿事故的发生,加强炉缸炉底温度监测成为重要的防护手段。本文分析原监测系统的不足以进行相应的优化改造。
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郑俊平;
卢正东;
李承志;
薛正良
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摘要:
本文以武钢高炉炉缸为基础,建立了不同冷却壁选型和炭砖结构炉缸的传热数学模型,并对各炉缸在烘炉、全炉役周期及炉缸自保护期的温度场进行模拟研究.结果表明,烘炉阶段通过调节冷却壁水速或水温均无法使炭捣料层温度达到其固结温度,需采用停水烘炉才能有效改善炭捣料层的固结效果;不同结构炉缸在炉役初期,当炉衬残余厚度相同时,炭砖热端温度较为接近;当炭砖热面温度降至1150°C,铸铁冷却壁+大块炭砖结构炭砖残余厚度最小,铸铜冷却壁+复合炭砖结构炭砖残余厚度最大.综合考虑使用效果和材料成本等因素,建议新建或改造高炉炉缸采用性价比高的铸铁冷却壁并搭配使用大块炭砖或复合炭砖结构.
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孙振兴;
李保俊;
黄明
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摘要:
宁钢1号高炉一代炉役单位炉容产铁9092t/m^(3),通过停炉后大修炉缸炉底调查,取不同部位的残存炭砖、渣皮和黏结物进行理化性能检测,分析炭砖环裂与脆化层、炭砖残厚、碱金属和锌在炉缸内衬的分布状况。结果表明,1号高炉炉缸炭砖侵蚀的主要原因有:铁水的渗入与环流破坏、炭砖环裂破坏、碱金属和Zn的化学侵蚀等。
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车玉满;
李忠武;
孟超惠;
谢明辉;
郭天永;
李仲
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摘要:
对比分析了国内高炉使用自焙炭砖、半石墨炭砖、微孔炭砖和超微孔炭砖与国外同类产品的质量,得出我国自产的微孔炭砖和超微孔炭砖质量已达到国外同类型炭砖水平.提出高炉选择炭砖时不应该过于看重导热系数单一指标,应该选择<1μm孔容积比、导热系数、耐压强度、透气度、抗铁水熔蚀指数、氧化率、抗碱性等综合指标,严格按照行业标准对炭砖质量进行综合评价.
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摘要:
3月1日,由中冶京诚设计的天津钢铁集团有限公司1号高炉正式休风停炉,圆满完成了17年零1个月的第一代炉役。天钢1号2000立方米高炉于2004年2月投产,完全由中冶京诚自主设计,采用了UCAR小块炭砖加陶瓷杯、铜冷却壁、串罐无料钟炉顶、外燃式热风炉等技术。本着为客户“全生命周期服务”的态度,中冶京诚与天钢集团联手,用勤劳和智慧创造了这一传奇高炉,第一代炉役寿命17年零1个月,累计生产合格铁水2509.63万吨,单位炉容产铁1.25万吨,达到了世界公认的长寿高炉标准。
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邓勇;
刘然;
刘小杰;
李澳淼;
李涛
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摘要:
为了延缓炉缸炭砖侵蚀,基于炉缸破损调查试样分析和试验结果,研究了炉缸炭砖侵蚀过程,提出了基于层次分析理论(analytic hierarchy process,AHP)的界面反应综合调控技术.结果 表明,炭砖侵蚀经历3个过程:铁水润湿炭砖、铁水渗透炭砖和铁水溶解炭砖.非稳态下铁水对炭砖的润湿作用使界面迅速由气固界面转变为液固界面;铁水渗透在炭砖微晶结构的作用下呈现出树枝状特征,且渗透面积越大、渗透延展度越高,炭砖脆化现象就越明显;在铁水碳欠饱和度的作用下,脆化的炭砖易溶解进入铁水中,导致炭砖被侵蚀.基于AHP的界面反应综合调控技术可帮助高炉操作者明确调控方向和调控重点措施,应从铁水成分调控和炭砖性能调控的几个关键技术采取措施以延长炉缸寿命.
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徐平坤
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摘要:
高炉的发展趋势是大型化、长寿化,其内衬的耐火材料,应该按高炉部位的使用条件选择相对应的品质及档次的耐火材料.国产耐火材料的质量达到或超过进口的优质产品水平,完全能满足要求,不需要进口.采用铜冷却壁和定期修补内衬是助高炉长寿的有效措施.
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郑艾军;
宋牮
- 《2016年全国高炉炼铁学术年会》
| 2016年
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摘要:
陶瓷衬体-炭砖的炉缸内衬型式已经成为被现代高炉广泛采用的炉缸内衬型式,目前主要有大块耐火制品构筑的瑞尔整体式陶瓷杯-炭砖型式和由标普型小块耐火砖构筑的陶瓷砌体-炭砖型式,两种型式中陶瓷衬体与炭砖界面的处理技术是涉及陶瓷衬体能否充分保护炭砖的关键因素.大块制品构筑的整体式陶瓷杯-炭砖炉缸内衬是一种符合长寿机理的有效方式,此种型式的陶瓷杯具有的持续稳定、密闭性能可以有效隔离侵蚀介质、保护炭砖,这种炉缸内衬中采用的“隔热夹层”界面技术能明显降低陶瓷杯、炭砖的温差应力、抑制碱害和锌害等.采用这种型式炉缸内衬与界面处理技术的宣钢4号高炉已经安全运行10年多,目前仍处整体良好的状态.
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王同生;
李亚伟;
桑绍柏
- 《第七届国际耐火材料学术会议(ISR2016)》
| 2016年
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摘要:
在电煅煤基炭砖制备过程中引入负载含镍催化剂的电煅煤骨料,高温下镍催化裂解树脂结合剂形成碳纳米管,改善骨料与基质界面特性,构筑高导热网络结构.实验中首先将电煅煤骨料与硝酸镍的乙醇溶液混合,经400°C预处理后得到含镍的电煅煤骨料,研究了含镍电煅煤骨料的引入对电煅煤基炭砖在埋碳气氛下经1000°C和1400°C高温烧成后的物相组成、显微结构和性能的影响.结果表明:添加含镍的电煅煤骨料后,炭砖试样经1000°C处理后其电煅煤骨料上原位催化生长出一维纳米碳,同时促进基质中有β-SiC晶须生成;升高温度至1400°C时,炭砖试样的骨料上生长出大量β-Sialon相和β-SiC晶须.这些原位陶瓷相的生成,显著改善了炭砖试样经高温处理后的耐压强度和微孔特性,并且其在炭砖内部共同构筑的高导热网络,大幅提高了试样的热导率.
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刘福军;
宁晓钧;
张建良;
焦克新;
刘彦祥;
赵永安
- 《第七届国际耐火材料学术会议(ISR2016)》
| 2016年
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摘要:
在满足热力学条件的情况下,借助于炭砖在空气中的氧化性能试验,分别研究了800°C、1000°C和1200°C温度下,炭砖以粉末状、粉末压成圆柱状及块状圆柱在变温和恒温条件下的氧化行为和氧化动力学.结果表明,在变温条件下,当温度低于500°C时,失重量较少,氧化反应速率较慢;当温度高于500°C时,速率加快,失重量与温度近似呈直线关系,将曲线线性拟合后,炭砖失重量与温度的关系为y=121.78+0.92(T-500),相关系数R2=0.9978.在恒温条件下,对于粉末和粉末圆柱而言,失重速率随着温度的升高而增大,说明控速环节为碳氧界面反应限速;而对于块状炭砖而言,其基本不受温度的影响,说明此时控速环节为气体扩散限速.同一温度条件下,三者的氧化速率关系为:V粉末>V粉末圆柱>V块状圆柱.相对而言,炭砖粉末的氧化速率最快,说明在高炉内部炭砖一旦由于侵蚀而造成粉化后,其氧化速率将大大加快,进而降低炭砖原有强度.
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牛群;
程树森
- 《第十六届全国大高炉炼铁学术年会》
| 2015年
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摘要:
基于冶金行业标准YB/T4036-1991高炉碳块铁水溶蚀指数实验和固体物在熔体中溶解的动力学方程建立了炭砖中的碳在铁水中的综合平均传质系数的求解模型.计算发现,炭砖的碳在铁水中的综合平均传质系数与铁水的温度、流速以及碳砖的种类有着密切的关系,随着铁水温度的升高以及流速的增加而增大,在10-6-10-5 m/s之间波动.厚度为1.35m的微孔碳砖表面没有渣铁壳形成的情况下,大约26天被铁水完全侵蚀.因此,高炉炉缸炉底要选用优质的炭砖,得到合理的温度分布,形成稳定的渣铁壳,降低碳砖的碳在铁水中的传质系数,延长高炉寿命.
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郭天永;
车玉满;
谢明辉;
孙鹏;
姚硕;
姜喆
- 《第十四届全国耐火材料青年学术报告会》
| 2014年
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摘要:
介绍了美国UCAR炭砖在鞍钢高炉炉缸应用状况,根据炉缸结构、冷却系统并结合炭砖的理化检验结果分析了鞍钢UCAR炭砖炉缸的异常侵蚀原因,认为:炉缸炭砖必须使用电煅无烟煤生产工艺,不能使用过量填加石墨的生产工艺;炉缸炭砖不能片面追求热导率指标,必须与平均孔径、<1 μm的孔容比、抗氧化性、抗碱性、抗渣侵蚀和铁水熔蚀率等指标一起综合考虑.
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姜华;
刘振均;
傅思荣
- 《全国炭素制品信息网第30届炭素技术信息交流会》
| 2014年
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摘要:
通过采用保护性的调查手段,实测了高炉炉缸炭砖用后的侵蚀轮廓,获得了残砖结构的宏观和微观形态,分析了其中的残留物.同时,结合国内外部分高炉炭砖用后调资料后指出,用后大炭砖不再是物性单一的均质体, 而是转变为多段在传热方向上具有不同物性的特征.以出铁口标高为基准, 其上下区域砖衬工作面上的附着物不同,残留砖衬脆化层中的外来异物不同.并据此推断脆化层的形成机理,为建立炉缸炭砖侵蚀模型提供依据.
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潘宏伟;
程树森;
余松;
赵宏博
- 《全国炭素制品信息网第30届炭素技术信息交流会》
| 2014年
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摘要:
热力学计算表明,高炉炉缸仅存在纯的碱金属蒸气,不存在碱金属的氧化物和碳酸盐,并且碱金属蒸气压很低,不是对炉缸炭砖进行侵蚀的直接原因,而当前大多文献认为环裂是碱蒸气侵蚀的结果.炭砖传热性能较差时炭砖内部热应力较大,诱发炭砖产生微裂纹,纯的碱金属蒸气通过炭砖的微裂纹不断向炭砖低温区流动和扩散,微裂纹是环裂产生的诱因.在炉缸的高压环境下,800~900°C时钾蒸气在微裂纹中液化,然后与炭砖的硅铝质灰分反应,造成灰分体积膨胀30%~50%,加剧炭砖微裂纹扩展,形成裂纹,是环裂产生的必要条件.计算表明,只有碱蒸气富集液化后才能与一氧化碳共同作用,在裂纹里形成活性炭沉积,这种反应持续不断地进行,对炭砖裂纹进行持续的膨胀挤压,炭砖裂纹不断扩展,最终割裂炭砖形成环裂.提高炭砖传热效果和阻止炉缸CO窜气是避免炭砖产生环裂的根本措施.
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Xu Meng;
徐萌;
Liu Hongsong;
刘洪松;
Chen Hui;
陈辉;
Sun Jian;
孙健;
Wu Jianlong;
武建龙
- 《第十届中国钢铁年会暨第六届宝钢学术年会》
| 2015年
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摘要:
论文以两种典型炉缸结构为例,通过双点法计算了热流强度、炉衬剩余厚度、自保护渣皮厚度,分析了炉缸侧壁的侵蚀过程、陶瓷杯和炭砖的侵蚀速率、自保护渣皮的生长与剥蚀速率。结果表明A炉NMA炭砖的平均侵蚀速率为1.5mm/h,最大侵蚀速率接近3mm/h,浇注层的平均侵蚀速率为1mm/h,自保护渣皮的平均剥蚀速率为1.5~1.7mm/h,平均生长速率为1.3~1.6mm/h,但剥蚀速率波动幅度大;B炉国内大块炭砖的侵蚀速率为0.8~2mm/h,陶瓷杯的平均侵蚀速率为0.3~0.6mm/h,渣皮的剥蚀和生长速率均为0.3~0.4mm/h,波动幅度相对小。建议建立炉缸侧壁自保护层厚度日常管理模型,通过自保护层的当前厚度、发展趋势和变化速率直观判断炉缸状况,采取有效高炉操作和护炉措施控制炭砖不直接暴露于铁水,提高炉缸寿命。实践证明,控制冶炼强度和加钛护炉是抑制渣皮剥蚀或促进渣皮重新形成、稳定和生长的主要手段。
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