混联机床
混联机床的相关文献在2002年到2022年内共计137篇,主要集中在金属学与金属工艺、自动化技术、计算机技术、机械、仪表工业
等领域,其中期刊论文88篇、会议论文4篇、专利文献158321篇;相关期刊42种,包括农业机械学报、组合机床与自动化加工技术、机械科学与技术等;
相关会议4种,包括第八届全国设备与维修工程学术会议暨第十三届全国设备监测与诊断学术会议、2005全国博士生学术论坛——机械工程、第五届海内外青年设计与制造科学会议等;混联机床的相关文献由182位作者贡献,包括王立平、蔡光起、汪劲松等。
混联机床—发文量
专利文献>
论文:158321篇
占比:99.94%
总计:158413篇
混联机床
-研究学者
- 王立平
- 蔡光起
- 汪劲松
- 黄玉美
- 于广
- 吴军
- 王瑞
- 范守文
- 张立新
- 李登静
- 王书森
- 姬鹏升
- 李瑞琴
- 石宏
- 解顺强
- 龙运佳
- 刘辛军
- 宋雨遥
- 张兰霞
- 张小丽
- 张彬彬
- 张海强
- 房海蓉
- 朱立达
- 李梦宇
- 李研彪
- 王俊彦
- 竺文涛
- 邵旭光
- 陈强
- 陈科
- 黄发群
- 余跃庆
- 刘悦
- 夏正江
- 姜铭
- 孟祥志
- 张俊
- 张建民
- 方汉良
- 朱春霞
- 李兴山
- 李铁民
- 梅瑛
- 汤腾飞
- 牛志刚
- 纪校娟
- 薄瑞峰
- 高峰
- 鲁岩
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葛帅帅;
李开明
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摘要:
提出了一种操作空间粗插补与关节空间精插补相结合的插补算法,用于五轴联动混联机床刀尖点运动轨迹的修正.该算法首先在操作空间进行粗插补后得到双摆头的摆动角度和动平台的位置,然后反解到关节空间进行进一步精插补得到各杆长变化曲线,从而控制刀尖点的运动轨迹.通过对五轴联动混联机床进行运动学分析,得出机床的正反解方程.对提出的插补算法在MATLAB中进行仿真验证,仿真结果表明了插补算法的有效性.
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薄瑞峰;
鲁岩;
李瑞琴
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摘要:
针对一种大摆角混联机床的并联机构,首先对其机构构型进行了描述:然后以输入端和输出端的运动映射为基础,引入凯恩方法根据运动学分析原理来分析动力学问题,分别对输入和输出端运动构件进行动力学建模.假定机床各部件为刚性构件,不存在弹性力和摩擦力,通过综合从而建立并联机构系统的动力学方程,得到并联机构输出运动与所受驱动力的关系.最后,通过算例进行了仿真验证,得到了在给定输出运动时,动平台、滑块及各个驱动支链的驱动力曲线,对进一步分析大摆角混联机床的动态性能、机构优化设计和控制模型的建立等工程应用奠定了基础.
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张阳;
李开明
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摘要:
在原有的三平动非对称并联机床(3—2SPS)的基础上添加一个双回转工作台实现五轴联动.为减小加工过程产生的非线性误差提高加工精度和运动的平稳性,所以提出了一种粗插补和精插补相结合的插补算法,坐标空间采用粗插补关节空间采用精插补,该算法弥补了传统混联机床插补算法所存在的缺点.通过Matlab仿真刀具和伸缩杆的运动轨迹,结果表明所提出的的插补算法能有效的减小加工误差.
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覃才友;
黄娟;
李小汝
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摘要:
混联机床是串、并联机构以及机器人技术的结合,兼顾了各自优点,已越来越多地应用于复杂工件的加工中。提出一种可完成五轴联动的混联机床,同时分析该机床加工过程的实现及原理;基于并联模块中杆长约束条件,构建加工过程中的运动学模型;并利用速度投影,求解出并联模块雅可比矩阵;结合拉格朗日方程以及雅可比矩阵,建立机床动力学模型。最后结合Matlab对理论分析结果进行数值计算,并在已知机床切削量的情况下,求解机床驱动端位移、速度以及驱动力输入情况;结合运动学结果,对机床工作空间进行了分析。结果表明,该混联机床具有良好的运动学、动力学以及大范围工作空间等性能,并能满足复杂零部件的加工,也为混联机床的开发和研究提供理论依据。
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许文文;
梅瑛;
何镏源;
沈祚
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摘要:
通过对新型五自由度混联机床机构((3-RPR+R)&UPS)+P的分析,在求得该机床机构的速度雅克比矩阵的基础上,得出各分支质心速度与动平台质心广义速度的映射矩阵,并应用虚功原理建立了该新型五自由度混联机床机构的动力学模型;最后结合算例,运用Matlab和ADAMS仿真软件对机床机构的理论动力学分析进行验证,所得结果验证了理论分析的正确性及可行性。
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鲁岩;
薄瑞峰;
冯鹏升;
李瑞琴
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摘要:
提出一种由空间三自由度并联机构和二自由度运动平台组成的混联机床构型,运用螺旋理论分析机构的运动原理,算出了自由度,对机构驱动输入的合理性进行验证.采用闭环矢量法和速度映射关系,对该机床的运动学特性分析,给出了该机构的位置逆解,确定驱动杆和动平台之间的位姿关系.在此基础上,分析了速度性能及姿态空间,得到机构速度Jacobian矩阵.通过运动学仿真,验证了机床运动学分析的正确性,研究表明,具有该结构的机床具有较大的工作空间,实现对大型工件的精密加工.%A novel Hybrid Kinematics Machine(HKM) which was composed of a 3-DOF parallel kinematics mechanism and a 2-DOF XY table. The motion principle of this machine can be analyzed by the screw theory. Meanwhile the DOF of this mechanism was calculated too. Then, verifying the driving input of HKM. The kinematics of this HKM was analyzed by using the closed-vector method and velocity mapping. The inverse solution of position analysis was presented. The position and orientation relationship between the actuating arm and the moving platform which is established. Then, the performance of the velocity and the orientation space was analyzed. The velocity Jacobian matrix of mechanism was derived. The validity of the kinematics analysis of HKM was verified by the kinematics simulation. Research shows that with the structure of the machine has a large working space, achieve precision machining of large work-piece.
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马春生;
李俊帅;
李瑞琴;
胡洋
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摘要:
以一种新型龙门式混联机床主体机构为研究对象,对该混联机床主体机构的动态特性进行研究.首先运用SolidWorks对其主体机构建立三维实体模型,然后导入到有限元分析软件ANSYS Workbench进行模态分析,得到主体机构的一到六阶固有频率和振型,找出机构运动过程中易发生共振的位置,并且得出混联机床主体机构的各阶固有频率均大于机床的工作频率,验证了机床主体机构设计的合理性.在模态分析的基础上,对该混联机床进行谐响应分析,得出动平台在X,Y,Z轴方向的位移响应曲线,从而验证该混联机床的抗振性能,得出机构应避免的敏感频率,这为该混联机床的进一步动态设计与优化奠定了基础.%Taking the main body of a new type of Longmen hybrid machine tool as the research object,its dynamic characteristics were studied. Firstly the 3D model of the main mechanism was established by Solid-Works software. Then the 3D model was imported into the finite element analysis software ANSYS Work-bench to finish modal analysis, one to six order natural frequency and vibration mode of the main body was got, and the resonance in the process of movement was found easily, and it is concluded that the inherent frequency of the main body of the hybrid machine tool was larger than the working frequency of the machine tool, which verified the rationality of the design of the main body of the machine tool. On the basis of mo-dal analysis, the displacement response curve of platform along X, Y, Z direction was dispatched by harmon-ic response analysis, and the anti vibration performance of the machine was proved, and the sensitive frequen-cy was got that the mechanism should avoid. It laid the foundation for further dynamic design and optimization of the hybrid machine tool.
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倪璟;
王俊彦;
苗鸿宾;
王书森
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摘要:
提出了一种以新型三自由度并联机构3-PRP作为定位模块,串联上三自由并联机构3-RPS来共同实现六自由度运动的新型混联机床的机构设计方案.首先,运用螺旋理论中运动和约束的关系分析了该机床实现3T3R运动原理,计算出该机构的自由度,进行了输入选取;然后,利用解析矢量法及几何关系建立机构位置逆解方程;最后,应用MATLAB对逆解方程进行求解并利用ADAMS对求解结果进行仿真验证,验证了逆解模型的正确性及机构的可行性.
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解顺强;
汪劲松;
王立平;
龙运佳
- 《第五届海内外青年设计与制造科学会议》
| 2002年
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摘要:
本文首先提出了运动底座的串联机器人的递推牛顿-欧拉动力学算法问题,接着就此问题给出了不考虑连杆重力和考虑连杆重力两种情况下的递推牛顿-欧拉动力学算法,然后用数学方法证明了后一种情况下的递推牛顿-欧拉动力学算法是由前一种情况下的递推牛顿-欧拉动力学算法通过改动初始值得到的,这种通过改动初始值而得到的算法具有较好的计算效率,最后将此算法应用到由清华大学设计的一种新型混联机床的动力学分析上.