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洁净度

洁净度的相关文献在1986年到2023年内共计2122篇,主要集中在冶金工业、建筑科学、金属学与金属工艺 等领域,其中期刊论文1085篇、会议论文144篇、专利文献154228篇;相关期刊595种,包括河北冶金、天津冶金、特殊钢等; 相关会议107种,包括第十届中国钢铁年会暨第六届宝钢学术年会、中国金属学会2013年特钢年会、2011年首钢炼钢系统技术进步工作会等;洁净度的相关文献由4740位作者贡献,包括包燕平、李玉、刘建华等。

洁净度—发文量

期刊论文>

论文:1085 占比:0.70%

会议论文>

论文:144 占比:0.09%

专利文献>

论文:154228 占比:99.21%

总计:155457篇

洁净度—发文趋势图

洁净度

-研究学者

  • 包燕平
  • 李玉
  • 刘建华
  • 王新华
  • 曾建华
  • 张敏
  • 李京社
  • 陈亮
  • 周宏明
  • 朱荣
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 李启军
    • 摘要: 钢包跟不上流速是指在连铸浇铸过程中,中间包的浇注速度大于钢包的浇注速度,导致中间包的浇注吨位不断下降。如果保持中间包的吨位,降低拉拔速度,或后续炉次钢水可以满足浇铸条件,则停止本炉的浇铸转盘提前回转,浇铸下一包钢水,这样必将影响生产节奏,也会影响炼钢过程中的生产工艺及产品质量。如果不降低浇注速度,继续浇注,那么当中间包液位低于一定液位时,中间包中的熔体钢会受到科氏力的影响,浸没喷嘴的顶部液位会产生涡流,引起钢渣夹杂,影响钢材的清洁度和铸坯质量;如果中间包吨位太小,铸造过早停止,铸造异常停止,开始另一次铸造,造成生产延误,造成一定的经济损失。
    • 程晓; 张卫攀; 徐桂喜
    • 摘要: 采用低碳、低碳当量、低磷、超低硫及微合金化的化学成分设计,通过高洁净度冶炼、高品质铸坯生产以及TMCP控轧控冷工艺,成功开发出了8~18 mm高强韧性桥壳钢Q460QK。经检测,该桥壳钢的微观组织为铁素体+珠光体,组织均匀、晶粒尺寸细小,具有优异的综合性能。
    • 李永超; 杨玉丹; 卢彩玲; 吴豪明
    • 摘要: 采用120 t BOF冶炼→LF精炼→RH真空处理→CCM连铸(240 mm×240 mm)→Φ55 mm和Φ60 mm棒材轧制工艺流程生产汽车轮毂用S55C中碳轴承钢(0.54%~0.56%C)。转炉高拉碳,终点[C]≥0.10%,并配备下渣红外检测系统;LF精炼渣碱度控制在4.0~6.5;RH精炼在≤66.7 Pa的高真空下循环脱气,脱气后软吹时间≥40 min;连铸全程保护浇铸,采用结晶器电磁搅拌(M-EMS)和末端电磁搅拌(F-EMS)以及轻压下技术,轧钢终轧温度880~950°C的控制轧制等。检验结果表明,成品材中氧含量≤0.0010%,钛含量≤0.0015%。钢材内部质量满足超声A级,并且经水浸超声探伤无宏观缺陷及大型夹杂物。纵向疲劳试验结果表明材料疲劳寿命超过107次。
    • 黄鸿星; 屈直; 马鹏涛; 王成
    • 摘要: 高压开关使用的SF_(6)铜配管具有外形复杂、形状多弯超长、管径细小等特点,采用一般清洗工艺铜管容易憋气,内壁氧化皮及液体残留物不易被清洗,导致残留物进一步腐蚀铜配管,产生疏松夹层等弊端,通过试错法提出了一种新清洗工艺方案。该清洗方案改变了传统铜配管在酸、碱池中的放置方式,由原来水平放置改为高程差放置,使得清洗液能排净管中残留气体,不会形成憋气,无残留、无死角,清洗后再用高压水进行冲洗,能把清洗液冲洗干净。对比前后清洗效果,原清洗工艺内表面存在黑色氧化皮,局部存在疏松夹层;而改进后清洗方案配管内壁没有夹层,内表面呈现金属光泽,洁净度远远优于原清洗工艺,避免了铜配管内壁异物产生、混入及残留,提高了内壁洁净度,解决了因铜配管异物导致的GIS产品放电问题。
    • 王念欣; 曾晖; 王成镇; 张戈; 栾吉益; 董洪壮; 袁宇皓
    • 摘要: EH36为高强船板用钢,具有优良的低温冲击韧性和焊接性能,被广泛用于制造大型海洋平台。因EH36高强船板钢特殊的性能和使用环境,所以对其质量要求非常严格。以某钢厂生产EH36高强船板钢为例,本文介绍了EH36高强船板钢的炼钢生产工艺,提出了炼钢生产过程中的重点控制技术内容。通过生产条件准备、铁水预处理、转炉冶炼工艺、精炼处理工艺、连铸工艺等各环节重点生产控制点的有效精准管控,尤其针对P、S、N、H、O含量控制,有效提高了EH36钢的纯净度和铸坯合格率。
    • 靳云玲
    • 摘要: 一些地区的啤酒瓶源较差,很多的瓶子带霉斑、标纸已风化,传统的洗瓶机浸泡、冲洗不能完全清洗干净。除霉剂、洗瓶添加剂的使用,增加了成本,污染环境。把超声波装置设在洗瓶机碱槽合理区域,配合合适的温度、碱浓,可大幅提高效率、降低能耗,提高瓶子表面和内部的洁净度,减少投诉,对环境没有影响,对人体没有伤害,操作方便快捷。
    • 屠兴圹; 徐建飞; 杨成威; 苏振伟; 黄云飞
    • 摘要: 分析了"BOF-RH-CC"和"BOF-LF-CC"两种工艺流程生产的ML08Al钢中非金属夹杂物类型数量密度及总氧变化。结果表明,两种流程转炉脱氧合金化后钢中非金属夹杂物主要为Al_(2)O_(3);采用"BOF-LF-CC"流程,LF精炼结束钢中部分非金属夹杂物由Al_(2)O_(3)转变为Al_(2)O_(3)·CaO和Al_(2)O_(3)·MgO;而采用"BOF-RH-CC"流程,RH真空后钢中非金属夹杂物仍然以Al_(2)O_(3)为主。转炉出钢脱氧合金化后,钢水中总氧含量27.8×10^(-6)~31.5×10^(-6),经过LF精炼后,总氧含量为20.2×10^(-6)~22.5×10^(-6),而经过RH处理后,总氧含量为14.7×10^(-6)~15.3×10^(-6)。LF精炼和RH真空处理对夹杂物数量的去除率分别为49.6%和80.9%。因此,"BOF-RH-CC"工艺流程生产的ML08A1钢水洁净度优于"BOF-LF-CC"工艺流程生产的钢水。
    • 亓福川
    • 摘要: 在钢铁生产中,含硫含铝齿轮钢钢液的洁净度是重点的关注话题。基于此,对现有齿轮钢生产流程进行研究,提出电炉终点控制、出钢脱氧、变流量底吹氩等改进技术并加以应用,有效提升了齿轮钢钢液的洁净度
    • 龚航
    • 摘要: 某厂振动式下渣检测系统经过多年的使用,控制精度越来越差,为了提高振动式下渣检测系统的控制精度,对该厂下渣检测系统的滤波频率和参数进行了优化,使得下渣检测准确性得到显著提高,达到88%。优化后钢液的洁净度改善效果明显,同时因钢包下渣造成的蓄流次数由月平均1.5次降低为月平均0.4次,中间包铝损合格率平均提高了4.97%,中间包全氧合格率平均提高17.01%,过渡坯冶金缺陷占总冶金缺陷的比例由平均27.44%下降为19.28%,下降幅度为8.16%。
    • 屠兴圹; 徐建飞; 周淼; 苏振伟; 林俊; 万文华
    • 摘要: 为了研究120 t BOF-LF-RH-160 mm×160 mm坯CC工艺生产的铝脱氧20钢(/%:0.13-0.23C,0.17~0.37Si,0.35~0.65Mn,≤0.035P,≤0.035S,0.020~0.050Al)中非金属夹杂物的控制技术,对LF精炼过程中脱氧剂加入时机进行调整,并对精炼过程中非金属夹杂物类型与夹杂物数量进行分析。结果表明,转炉出钢后采用铝块脱氧,LF精炼进站非金属夹杂物主要为Al_(2)O_(3),精炼结束前部分夹杂物由Al_(2)O_(3)转变为Al_(2)O_(3)·CaO,RH结束后非金属夹杂物密度3~4个/mm^(2),铸坯氧含量(7.48-8.18)×10^(-6);而转炉出钢后采用硅锰进行脱氧,精炼结束前采用铝线,精炼过程中夹杂物主要为MnO·SiO_(2),CaO含量小于5%,精炼结束非金属夹杂物控制为Al_(2)O_(3),RH真空处理后,非金属夹杂物密度小于1.5个/mm^(2),铸坯氧含量(4.94~5.53)×10^(-6)。因此,针对采用"BOF-LF-RH-CC"工艺流程生产的含铝钢,提出精炼结束前将非金属夹杂物控制为Al_(2)O_(3),同时运用RH真空高效去除夹杂物,以提高钢水的洁净度
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