水溶液全循环
水溶液全循环的相关文献在1989年到2022年内共计100篇,主要集中在化学工业、废物处理与综合利用、机械、仪表工业
等领域,其中期刊论文59篇、会议论文21篇、专利文献323781篇;相关期刊20种,包括大众科技、石油和化工设备、气体净化等;
相关会议8种,包括全国中氮情报协作组第29次技术交流会、全国化工合成氨设计技术中心站2010年技术交流会、中国化工学会2008年化工机械年会等;水溶液全循环的相关文献由123位作者贡献,包括钱镜清、汪家铭、佟沛然等。
水溶液全循环—发文量
专利文献>
论文:323781篇
占比:99.98%
总计:323861篇
水溶液全循环
-研究学者
- 钱镜清
- 汪家铭
- 佟沛然
- 李孟璐
- 池树增
- 钱伯章
- 不公告发明人
- 任永祥
- 余慧俐
- 刘土旺
- 吴子兴
- 宗婉贞
- 官伟
- 张文革
- 彭本成
- 李剑
- 李梁萌
- 李祥燕
- 李连军
- 王文善
- 王有
- 王永红
- 罗乐
- 范旭文
- 谷庆合
- 赵兴
- 钱伟阳
- 闻善
- 买合木提
- 于涛
- 代茂平
- 何晓波
- 余立军
- 冯涛
- 刘宏宇
- 刘家辑
- 刘永贵
- 刘琦
- 刘红宇
- 卿荣标
- 史世中
- 吴璇琴
- 周俊
- 周树峰
- 周耀勇
- 夏炎华
- 孙超
- 宫志武
- 屈秀兰
- 山东省特种设备安全技术工程研究中心
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李云飞
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摘要:
中化平原化工有限公司一厂二期尿素装置原设计产能为600 t/d,采用水溶液全循环工艺,技术落后,能耗高.因此,公司于2011年12月决定采用GXZH高压圈节能增产技术对本套装置进行节能增产改造并委托北京众联盛化工工程有限公司进行工程设计,装置于2013年5月一次开车成功,经过一年多的运行,产能达到了1000 t/d,能耗大幅降低,有效提高了公司尿素产品的市场竞争力.
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薛寿田;
李东旭
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摘要:
简要介绍对两套水溶液全循环法尿素装置,采取淘汰部分陈旧设备,新增高效节能设备;部分塔设备进行内件更换;增加新的工艺流程等综合节能技术改造措施后,取得了尿素产能增加,吨尿素节约蒸汽250kg,节约氨5kg的效果.在尿素系统正常加氧的前提下,设备及管线腐蚀速率<30μm/a,生产强度在4.5 ~ 15.0t/d·m3时,尿素生产装置各项工艺指标可灵活调节,实现了节能降耗的目的,并为企业带来可观的经济效益.
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沈华民
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摘要:
介绍目前我国水溶液全循环工艺所面临的困境, UTI技术的由来、技术特点,说明 UTI工艺是改进水溶液全循环技术的最佳选择。并对 UTI关键工序进行热力学分析和讨论,探讨其原理及技术核心,诠释UTI工艺的技术真谛。%Describe the total recycle urea process facing the difficult situation , the origin and characteristics of the UTI process . UTI process is the best option for improving total recycle urea process . Analyze and discuss UTI key processes with principle of thermodynamics . The process core principles and techniques are discussed and essence of UTI process is interpreted .
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王有
- 《第十五届全国尿素厂年会》
| 2006年
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摘要:
在尿素生产过程中,不论CO2汽提工艺还是水溶液全循环工艺中,其中每生产1t尿素,必然要产生300kg的水,但这部分水是含有4%~5%的NH3和1%~3%的尿素,为了将其中的NH3和ur有效回收,达到排放标准.上世纪大都采用了解吸的方法,将排放液中的NH3降到0.07%(700ppm)以内,但原解吸工艺无法将其中的尿素回收.随着工业技术的不断进步和人类对环境的重视程度不断提高,解吸废液深度水解工艺开始出现;但是因为此工艺经济效益不十分明显,起初,上此工艺仅仅是为了环保的要求,有的厂家上水解工艺但不开水解,即使是开了,也是为了应对检查,采用了各种手段,力求达到NH3≤5ppm、ur≤5ppm的排放标准.但是近几年来,地方环保力度不断加大,尿素系统解吸废液深度水解进入到达标排放的实质性的阶段.本人仅就水解解吸的有关工艺条件及对系统的影响发表个人的观点和看法,旨在于与各位同行专家学习探讨.
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牟思军;
王献
- 《第十五届全国尿素厂年会》
| 2006年
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摘要:
刘化集团公司尿素B套装置是原A套装置的二期改扩建项目,始建于1989年,1992年投入生产.该装置采用了水溶液全循环生产工艺,中压系统为预分离+预蒸馏流程,循环系统设计生产能力为130kt/a,当时受限于合成氨生产能力,蒸发系统配置为80kt/a.经过多年的运行摸索和调整,2002年前装置生产能力达到370~380t/d.2002年底,随着集团公司原料重油改烧天然气的顺利实施和合成氨装置的挖潜改造,两套尿素装置的生产能力需达到870~880t/d时才能与合成氨的生产能力相匹配.尿素B套装置在未进行任何技术改造的情况下经过系统的工艺优化,生产能力达到470~480t/d.2003年底,合成氨的生产能力进一步提高,为了平衡前系统,尿素B套配置了1台F=216.5m2,Φ=800mm的一段吸收塔外冷器(中压分解气走管程,循环热水走壳程).通过此次改造装置能力达到530~550t/d.但同时B装置暴露出许多问题,本文对次进行分析.
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