气缸体
气缸体的相关文献在1974年到2023年内共计2242篇,主要集中在公路运输、金属学与金属工艺、能源与动力工程
等领域,其中期刊论文602篇、会议论文48篇、专利文献33681篇;相关期刊207种,包括现代铸铁、中国铸造装备与技术、组合机床与自动化加工技术等;
相关会议33种,包括中国内燃机学会2014年学术年会暨材料与工艺分会和昆明内燃机学会联合学术年会、2014年APC联合学术年会、2014年全国机电企业工艺年会暨第八届机械工业节能减排工艺技术研讨会等;气缸体的相关文献由3054位作者贡献,包括覃文、沈捷、刘文川等。
气缸体—发文量
专利文献>
论文:33681篇
占比:98.11%
总计:34331篇
气缸体
-研究学者
- 覃文
- 沈捷
- 刘文川
- 崔德怀
- 崔振永
- 崔文来
- 崔雅臣
- 李绍功
- 李绍德
- 董家枝
- 覃壮革
- 王志刚
- 向本杰
- 黄永仲
- 李伟
- 冯文源
- 余晓强
- 王鹏
- 蒙小聪
- 张俊
- 王鹏程
- 曾广进
- 杨基
- 毛平安
- 马国胜
- 丘道龙
- 徐雪松
- 王浩
- 覃国杰
- 陈剑涛
- 陈美娟
- 张雷
- 彭显平
- 曹杨军
- 陈晓克
- 陈镇培
- 傅显珍
- 由毅
- 罗刚
- 谭家斌
- 张俊雄
- 曹伟
- 胡大杰
- 许振冲
- 逄俊迁
- 黄第云
- 黄进成
- 兰棠洁
- 卢宝胜
- 周平
-
-
罗国良;
李连升;
宋海洋;
李明磊
-
-
摘要:
采用有限元分析、离散傅里叶变换分析定形珩磨工装和气缸盖分别装配到某中型柴油机气缸体上产生的缸孔变形,采用相关系数法分析两者的一致性和差异性,对气缸体样件进行缸孔变形测试和台架耐久试验验证。分析和试验结果表明:两者的一致性系数在1±5%以内,系统偏差约为0,相关系数大于0.95,表明珩磨工装的刚度十分接近气缸盖的刚度,定形珩磨工艺可以应用于气缸体。定形珩磨技术可以大幅减少缸孔变形,降低柴油机碳排放和污染物排放。
-
-
胡德彪
-
-
摘要:
汽车的制造中,发动机是最关键最核心的部件,俗称汽车的“心脏”。它是一辆汽车中最为复杂和最能体现制造技术的部分,而气缸体是发动机的主体,它将各个气缸和曲轴箱连成一体,是安装活塞、曲轴以及其他零部件的支承骨架,同时气缸体内部集成了发动机中大部分油道。油道主要作用是供高压润滑的机油通过,柴油机油道压力通常在290 kPa以上,油道一旦泄漏,将导致严重的后果。
-
-
刘光清;
冯文荣;
刘文川
-
-
摘要:
分析评述了Z9406射芯机用热覆膜砂制作气缸体曲轴箱芯热芯盒的两种不同结构设计的优缺点,“镶块式+漏模式”结构比之于传统的“整体式+悬空式”结构具有更多的优点,属于优化设计方案。用绩效理论等指导Z9406射芯机用热覆膜砂制作气缸体曲轴箱芯热芯盒的优化设计方案,着重介绍了曲轴箱芯热芯盒的镶块式+漏模式结构方案的合理确定、芯盒本体绩效优化设计、排气结构镶块的合理设计、下盒体漏模式结构优化、开盒方式的优化等设计内容,阐述了应用人类工效学、美学及绩效技术等对其优化设计及其值得广泛应用的理念。
-
-
杨兴国;
杨诚;
王茂辉
-
-
摘要:
某款汽车发动机在耐寒实验时出现冷机启动异响故障,分析其原因,是由于气缸体力学性能不足以及气缸体漏气量超标所导致。通过在轴承孔处增加局部挤压技术,并选择合适的挤压工艺;采用优化压铸工艺参数,改进模具浇注系统,调整喷涂位置等方案,使铸件力学性能达标,机油标识孔漏气率由32%降低到0.4%,使发动机漏气量低于限定值,有效地解决了发动机冷机启动异响故障。
-
-
郭孝江;
李飞
-
-
摘要:
介绍了一种带齿轮室和冷却水泵壳的四缸柴油气缸体铸件的结构,详细阐述了该铸件的生产工艺,对水泵壳高点周围3个位置出现的孔类缺陷进行了大量分析,初期从气孔角度分析和采取措施,均不能彻底消除该孔类缺陷。后期从气缩孔角度考虑,通过结构分析和数值模拟相结合的方法,将浇注系统各组元截面积增加14.8%~15.1%,浇注速度提高到12~14 s,顶面氧化物由2.1%下降为1.8%,彻底解决了最高点气缩孔问题,其废品率由最初的60%以上降至0,取得了很好的效果。
-
-
刘美红
-
-
摘要:
以某型空压机气缸体为对象,建立包括气缸、气缸套的气缸体组件模型。基于ANSYS对气缸体进行热-机耦合分析,对比研究在热负荷、螺栓预紧力、气压综合作用下气缸体的温度、应力和疲劳分析,结果表明其安全系数满足要求,且热载荷对气缸体的应力、变形影响最大,同时气缸体和气缸套之间的装配间隙对气缸体应力应变有较大影响。
-
-
柳芳;
刘科;
苏金龙;
曹燕菊
-
-
摘要:
广西玉柴机器股份有限公司的产品包括车用、船用、工程机械、农业机械、发电设备的轻、中、重型柴油机,功率覆盖6〜25000马力。公司包括制造事业部、船电动力事业部等生产车间,各事业部包括了发动机装试生产线和核心零部件(气缸盖、气缸体)的机加工生产线。二发车间缸盖线缸盖二班组是制造事业部的一个基层班组,为发动机装试生产线提供高品质的发动机气缸盖零件。
-
-
龙善北
-
-
摘要:
介绍了ATY气缸体铸件的结构及原生产工艺,阐述了裂纹产生的部位及特征,通过分析该铸件特定结构的凝固受力过程,发现该铸件裂纹附近凸轮轴窗口中间部位宽度尺寸比砂芯尺寸、铸件图纸尺寸还要大.从砂芯受热方面分析,形成凸轮轴窗口部位是横浇道芯,该砂芯在浇注后被形成铸件的铁液、横浇道及内浇道铁液紧紧包围着,使砂芯温度升高,同时也封闭了砂芯受热膨胀的退让空间.为此,进行了将横浇道芯掏空的试验.通过将横浇道芯掏空,解决了铸件轮廓尺寸胀大问题和裂纹问题.
-
-
杨有春;
刘睿;
范才翼
-
-
摘要:
发动机气缸体顶面的温度对缸垫的密封及可靠性有很大影响,为了降低气缸体顶面两缸之间的温度,对发动机水套进行了优化设计,通过CFD的方法对各方案的压力、流速和换热系数进行了对比,分析表明一种浅“V”形的水套结构在整机水套阻力增加不大的情况下,两缸间的水套流速增大到3m/s,换热系数达16000W/(m^(2)K),通过热机耦合的方法对气缸体的温度进行分析,结果表明采用浅“V”形的水套,气缸体顶面的温度降低了14.21~23.76°C,为后续气缸体的结构设计提供了一定的参考。
-
-
杨有春;
刘睿;
范才翼
-
-
摘要:
发动机气缸体顶面的温度对缸垫的密封及可靠性有很大影响,为了降低气缸体顶面两缸之间的温度,对发动机水套进行了优化设计,通过CFD的方法对各方案的压力、流速和换热系数进行了对比,分析表明一种浅"V"形的水套结构在整机水套阻力增加不大的情况下,两缸间的水套流速增大到3m/s,换热系数达16000W/(m2K),通过热机耦合的方法对气缸体的温度进行分析,结果表明采用浅"V"形的水套,气缸体顶面的温度降低了14.21~23.76°C,为后续气缸体的结构设计提供了一定的参考.
-
-
郭春花;
徐世祥;
王会
- 《2018年世界内燃机大会》
| 2018年
-
摘要:
在柴油机缸体生产过程中,第一道工序粗铣上平面是决定缸体上下分型的关键工序,若分型不正确,将直接导致缸体报废,影响整机动力性能.WP10气缸体生产线设计为手动找正定位夹紧,人工上下料完成气缸体的输送与加工,存在操作者劳动强度大、安全隐患多,加工质量受人为因素影响大,质量保证能力有限等问题.本文以气缸体定位和输送形式为研究对象,根据气缸体生产线现场工艺布局,设计并制造了气缸体自动定位装置及输送机械手,经使用证明,能够满足柴油机的性能要求,并取得了良好的经济效益,2017年8月,通过WP10气缸体生产线工艺验证.
-
-
孙林
- 《2018年世界内燃机大会》
| 2018年
-
摘要:
发动机气缸体的加工基准分为粗基准和精基准,是整个工艺系统的重要组成部分.而粗基准工序作为气缸体机械加工的第一道工序,对于加工余量分配,缸孔、主轴孔、凸轮孔等关键部位精加工质量,缸体运动副壁厚是否均匀起到决定性作用.本文通过对一种发动机气缸体粗基准工序加工质量的研究,分析了影响脚底板厚度超差的原因,制定了整改措施并进行了工艺试验,最终解决了加工质量超差问题,保证了产品质量和发动机性能.
-
-
-
郝博魁;
肖凤赞;
邓小洲;
周义
- 《第18届24省(市、自治区)4市铸造学术会议》
| 2017年
-
摘要:
本文介绍了一种球墨铸铁气缸体的铸造技术.从气缸体的结构特点和技术要求进行工艺分析,利用计算机辅助设计软件对铸件的凝固过程进行模拟分析,根据分析结果进行铸造工艺设计,通过优化冒口和冷铁的尺寸、数量和摆放位置,从而实现了球墨铸铁气缸体的生产研制.该缸体经过性能检验与质量检验,取得了预期的效果,也为同类型气缸体的生产提供了可借鉴的经验.
-
-
卢宝胜
- 《第二十三届东北三省四市铸造年会暨2017年沈阳经济区铸造年会》
| 2017年
-
摘要:
本文系统地介绍了M50气缸体铸件的开发过程.按照铸件开发的程序要求,编制和完善相关的技术文件,为铸件的开发奠定基础.在开发过程中,应用了铸造模拟技术,优化铸造工艺方案和砂芯设计方案.先进的设计方案、完善的质量控制文件和严格的贯彻工艺,保证了铸件开发的顺利进行.
-
-
丁荣宝;
汤伯虎;
钱俊男
- 《中国内燃机学会第九届学术年会》
| 2016年
-
摘要:
中船动力有限公司低速机格兰孔的原加工工艺,主要是利用镗刀排加工,存在成本高、震动大、劳动强度大等不利因素.为了解决原加工工艺的不足,本文提出了一种新的加工工艺.即通过对数控程序编制及数控程序二次开发,来控制平旋盘的复杂走刀路径的先进加工方法,对低速机气缸体格兰孔的加工.研究结果表明:新的加工工艺方法切实可行,增强自动化制造水平,降低了劳动者工作强度,加工效率约提高52.7%.
-
-
黄第云;
沈捷;
黄永仲
- 《2018年世界内燃机大会》
| 2018年
-
摘要:
满足发动机油耗、排放、功率、可靠性不断提升的要求,船用柴油机新结构技术研发与应用是基础.本文以新一代大功率船用柴油机的核心部件气缸体、气缸盖和运动件系统新结构设计为重点进行研究攻关,通过试验测试,采用新型结构设计发动机的节能减排效果较好,排放达到IMO T3要求,新结构设计技术取得了重大突破.
-
-
-