感应电机
感应电机的相关文献在1977年到2023年内共计2539篇,主要集中在电工技术、自动化技术、计算机技术、无线电电子学、电信技术
等领域,其中期刊论文1329篇、会议论文150篇、专利文献439852篇;相关期刊396种,包括大电机技术、电工技术学报、电机与控制学报等;
相关会议113种,包括2016年全国设备监测诊断与维护学术会议、第十五届全国设备故障诊断学术会议、第十七届全国设备监测与诊断学术会议、2016年全国设备诊断工程会议、中国电工技术学会电力电子学会第十四届学术年会、中国电源学会第二十届学术年会等;感应电机的相关文献由4163位作者贡献,包括徐殿国、徐伟、张兴华等。
感应电机—发文量
专利文献>
论文:439852篇
占比:99.66%
总计:441331篇
感应电机
-研究学者
- 徐殿国
- 徐伟
- 张兴华
- 于泳
- 尹忠刚
- 黄进
- 纪志成
- 钟彦儒
- 刘国海
- 刘毅
- 戴先中
- 王勃
- 鲍晓华
- 刘洋
- 李耀华
- 胡冬
- 孙力
- 王耀南
- 侯新国
- 夏立
- 沈艳霞
- 肖建
- 谢颖
- 赵金
- 史黎明
- 王涛
- 王飞
- 刘少克
- 吴凤江
- 李杰
- 杨家强
- 王明渝
- 蒋林
- 邹剑桥
- 刘和平
- 刘静
- 张浩
- 李叶松
- 陈嘉豪
- 魏海峰
- 黄守道
- 刘军锋
- 刘述喜
- 吴正国
- 宋文祥
- 张兴
- 李伟力
- 林飞
- 王新
- 万淑芸
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李耀华;
陈桂鑫;
王孝宇;
刘子焜;
刘东梅;
任超
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摘要:
为了降低感应电机传统模型预测控制(MPC)因电压矢量作用时间固定引起的转矩和磁链脉动,采用转矩无差拍(DB)控制优化电压矢量作用时间,并从精简电压矢量个数和消除权重系数对传统转矩DB控制进行优化。通过数字仿真和单片机试验对感应电机传统MPC、转矩无差拍模型预测控制(DB-MPC)和提出的优化策略的控制性能和实时性进行对比。仿真结果表明:传统MPC可通过扩充电压矢量来降低转矩脉动。DB-MPC可显著减小转矩脉动、磁链脉动和定子电流谐波含量(THD),可通过扩充电压矢量来减少磁链脉动和电流THD。优化控制策略减少备选电压矢量,无需权重系数,控制性能与DB-MPC基本相当。基于STM32F103单片机的计算耗时试验表明增加备选电压矢量显著增加计算耗时。相同备选电压矢量下,传统MPC与DB-MPC计算耗时基本相当。在相同控制性能下,优化控制策略可显著减少计算耗时,提高实时性。
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李仕豪;
狄冲;
鲍晓华;
孙跃
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摘要:
针对低速大转矩电主轴电机转矩脉动偏高的工程实际问题,对电机不同槽配合的性能进行分析综合对比,精确选择出各方面性能较优的电机方案。针对感应电机有限元仿真瞬态场收敛速度慢、在多方案对比时求解周期长的问题,提出时谐场和瞬态场联合仿真的思路,实现电机的快速优化设计。对一台12极7.5 kW的电主轴感应电机在每极每相槽数为3、2.5、2三种不同槽配合的组合下进行二维电磁有限元分析计算,对比其在额定工况下的铁耗、绕组铜耗、转子铝耗、效率、功率因数和转矩脉动等电磁性能。结果表明了转子导条数目的增加,能够使电机电磁性能保持较高水平,特别是能够维持较低的转矩脉动水平。最后对定子槽数90和转子槽数106的槽配合方案进行了样机制作,试验验证了样机的性能,并验证了时谐场和瞬态场联合仿真的准确性。
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顾明;
邢勐;
葛贤军
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摘要:
针对感应电机驱动系统采用有限集模型预测控制时权重系数整定复杂的问题,设计一种感应电机驱动系统的无权重分配优化有限集模型预测控制方案。新方案采用顺序级联预测控制形式,即对系统中的每个控制目标使用单独的成本函数优选开关状态,可在无权重系数设置的同时完成转矩和磁链预测控制。相对于传统方案,新有限集模型预测控制方案逻辑简单、易于实施,可规避与权重系数设置有关的所有问题。利用感应电机驱动系统测试平台开展了实验,实验结果验证了新方案可实现快速动态,控制性能较好。
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李耀华;
陈桂鑫;
王孝宇;
刘子焜;
刘东梅;
任超
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摘要:
建立了感应电机模型预测转矩控制(MPTC)系统、模型预测转矩无差拍控制系统(MPTC-DB)和转矩无差拍模型预测控制(DB-MPTC)系统仿真模型,并对三种控制策略进行仿真对比。仿真结果表明:与MPTC相比,MPTC-DB可减小转矩脉动均方根误差(RMSE)26.92%;与MPTC-DB相比,DB-MPTC可减小转矩脉动(RMSE)66.93%,减小磁链脉动(RMSE)43.37%,控制性能最优。
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陈鹏麒
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摘要:
带式输送机系统是散货码头的重要组成部分,而感应电机作为最重要的驱动组成,其运行效率不高,导致了电力能源的浪费。本文从感应电机转子磁场定向角度出发,建立了一种考虑铁损的感应电机新模型,并提出了最大效率矢量控制策略。通过检测或估计电机的电流信号,使得电机运行于最优效率点,从而提高带式输送机系统的整体效率。最后仿真模拟了该控制方法对电机运行的影响,结果发现,考虑铁损的感应电机最大效率矢量控制策略能更加有效的降低损耗,提高运行效率。
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祁瑒娟;
于洋
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摘要:
为提高感应电机(IM)伺服驱动系统的控制性能,抑制电机参数变化、外部扰动和未建模动态等不确定性因素对系统的影响,提出一种基于径向基神经网络(RBFN)的智能动态滑模控制(IDSMC)方法。首先利用动态滑模控制(DSMC)方法削弱抖振,提高系统的跟踪精度。但由于DSMC中切换函数所需的不确定性边界值无法获知,因此将RBFN不确定性估计器与DSMC相结合,设计IDSMC方法进一步提高系统的鲁棒性。RBFN可通过自适应学习算法估计不确定性因素值并在线训练调整网络参数,以确保系统在不确定性因素存在时仍能高性能运行。最后,通过TMS320C31 DSP控制核心验证所提方法的有效性。实验结果表明,IDSMC不但可以保证系统精准的响应能力,还有较强的鲁棒性。
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李国银;
谷翠军;
杨吉;
李浪
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摘要:
提出了一种基于新息理论的自适应扩展卡尔曼滤波(IT-AEKF)感应电机转速估计方法,实现了优化的感应电机无速度传感器矢量控制。该转速估计方法使用新息序列对系统噪声协方差矩阵进行在线估计和自适应调节,实时地跟踪系统模型的变化,使系统模型与实际模型更加匹配。所提出的方法提高了系统模型对于实际系统以及外部环境变化的适应性,也满足对于低速的估计要求,进而提高系统的稳态精度和抗粗差性能,使系统遇到干扰时更快收敛。实验结果验证了算法的正确性和有效性。
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魏进;
何子钦
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摘要:
在混合模式制动应用中,需要对电动机/发电机和液压阀进行控制,以满足驾驶员的制动需求。控制这些制动元件是通过调节电动机/发电机产生的电流和调节流向车轮制动缸的液压来实现的。文章对再生制动和液压制动系统即感应电机、逆变器、镍氢电池、控制器、压力源、压力控制单元和制动卡钳进行建模和设计。15 kW、1500 r/min的感应电机配备一个减速齿轮,齿轮传动比为4,使用了能够产生40 bar液压的液压制动器。在电动机/发电机和液压电磁阀中,选择直接转矩控制和压力控制作为控制标准。在MATLAB/Simulink中开发了两个仿真模型来分析各个制动系统中控制策略的性能。结果表明:该控制系统在制动系统中引入转矩脉动和压力振荡,压力脉动的高频特性和车辆惯性的阻尼效应不影响车辆的制动性能,实验结果也证明了该模型的有效性。
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谢昊天;
汪凤翔;
柯栋梁;
唐莹;
Kennel Ralph
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摘要:
预测转矩控制作为一种新兴的控制策略,通过计算目标函数中的转矩与磁链误差,选取最优开关状态,近年来被广泛应用于交流调速电机系统。与传统的矢量控制相比,预测转矩控制具有动态响应快、开关频率低等优势。为统一目标函数中不同误差项的量纲,预测转矩控制需要设计系数用于调节转矩与磁链误差的权重。然而,依据经验设计的权重系数难以适应不同工况条件。针对以上问题,该文提出一种基于集成优化结构的无权重系数预测转矩控制策略。该控制策略同时优化转矩与磁链误差项,分别得到3个转矩最优与磁链最优的开关状态序列,通过集成优化算法求解最优开关状态。实验结果表明,基于集成优化的无权重系数预测转矩控制在多种工况下具备较好的稳态与动态性能。
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王璐;
范波;
邱玉林
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摘要:
如何有效应对感应电机复杂多变的非线性特性,是充分发挥电机本体性能并保持电机控制系统鲁棒性的关键。从能量的角度分析感应电机控制特性,提出了一种基于无源性迭代学习的感应电机转速控制方法,设计P型迭代学习控制器,利用其自学习能力来使控制性能渐趋期望,进一步提高系统鲁棒性。但由于系统转速阶跃给定造成系统控制量过大而引起超调。为了抑制系统超调的发生,对转速给定值进行了柔化处理,设计柔化方程,并加入微分项,形成PD型迭代学习控制器。仿真结果表明,系统转速曲线响应无超调,跟随性能良好。
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郑建平
- 《2019 Altair 技术大会》
| 2019年
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摘要:
Flux是专业的电、磁、热仿真分析软件,软件以有限元法为基础对产品进行电磁和热优化设计,具有可靠、易用、精确、高效的特点,能够提供精确的仿真结果,降低产品成本,缩短研发周期.常规电磁计算方法在交流感应电机设计计算中存在不足,为了保证计算精度,有必要使用有限元法对电动机的内部电磁场进行计算.Flux是目前应用最广泛、使用最方便的电磁有限元分析软件之一,其交流稳态场模块及斜槽模块具有针对感应电机分析的专用特征功能,其精度得到了广泛认可.本文以实际案例阐述了Flux软件用于感应电机仿真的基本步骤,并与试验进行对比,证明Flux软件完全满足精度要求.
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DU NA;
杜娜;
YIN ZHONG GANG;
尹忠刚;
SUN XIANG DONG;
孙向东;
ZHONG YAN RU;
钟彦儒
- 《中国电源学会第二十二届学术年会》
| 2017年
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摘要:
内模控制(internal model control,IMC)因其结构简单、易于实现己得到广泛应用,但是传统内模控制不能有效消除电机运行过程中存在的参数变化、负载扰动以及一些不确定干扰,从而影响了其在高性能变频调速系统中的应用.为了提高系统的抗扰动性能,本文提出了一种基于干扰观测器(DOB)的感应电机内模控制方法(IMC-DOB),基于感应电机的数学模型设计了干扰观测器,并对干扰观测器的结构进行了理论分析.实验结果表明,干扰观测器可以实时估计出系统的扰动值,所提方法在系统发生参数摄动和负载突变时,能够保持传统IMC快速响应动态性能的同时,并对干扰具有较好的鲁棒性.
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洪国栋;
夏加宽;
闫超
- 《第十四届沈阳科学学术年会暨中国·沈阳机器人大会》
| 2017年
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摘要:
由于PWM逆变器的瞬时输出三相电压是不对称的,就会在系统中产生共模电压,并且在电机转轴上感应出高幅值轴电压、并形成轴电流等负面效应,严重影响了系统的安全性和可靠性,缩短电机的使用寿命.因此,研究共模电压的形成机理、影响过程,对提升系统的安全性和可靠性有重要意义.本文以常用的电压源型SPWM变频器为例,首先会对逆变系统的工作原理和输出共模电压进行分析研究,了解共模电压的相关特性.然后结合PWM逆变器驱动感应电机系统的理论分析,利用Matlab/Simutink仿真软件,建立驱动系统仿真模型,仿真得到的共模电压数据证明了模型的正确性,利用FFT分析工具,分别研究了不同调制比,不同载波比对共模电压特性参数的的影响并得到结论.为进一步抑制共模电压提供有效的分析手段.
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吴志莹;
夏加宽;
王合斌
- 《第十四届沈阳科学学术年会暨中国·沈阳机器人大会》
| 2017年
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摘要:
相比于工频供电,采用变频器供电会在逆变过程中引起电流正弦波的畸变,从而产生大量的谐波分量,对电动机的平稳工作造成不利的影响.为抑制电流谐波,本文选用一种辅助谐振极软开关逆变器拓扑对7.5kw感应电动机进行控制驱动,并选用传统硬开关逆变器拓扑作为对照,对两种拓扑结构进行MATLAB模型仿真.通过频谱分析(FFT)在硬开关和软开关两种工作模式下得到的电流频谱表明,选用的软开关拓扑在一定程度上抑制了由变频器供电所引起的电流谐波.