弹簧钢丝
弹簧钢丝的相关文献在1981年到2023年内共计586篇,主要集中在金属学与金属工艺、机械、仪表工业、公路运输
等领域,其中期刊论文143篇、会议论文22篇、专利文献102776篇;相关期刊52种,包括农业开发与装备、新技术新工艺、上海金属等;
相关会议15种,包括第十六届全国弹簧学术会、第十四届全国弹簧失效分析讨论会暨第十一届海峡两岸弹簧专业研讨会、2015金属制品行业技术信息交流会、2011金属制品行业技术信息交流会等;弹簧钢丝的相关文献由645位作者贡献,包括金永宝、黄玮颉、邢献强等。
弹簧钢丝—发文量
专利文献>
论文:102776篇
占比:99.84%
总计:102941篇
弹簧钢丝
-研究学者
- 金永宝
- 黄玮颉
- 邢献强
- 陈志强
- 杨振涛
- 俞七斤
- 戚可金
- 朱文浩
- 徐效谦
- 牟彬
- 胡元庆
- 苏垣霖
- 韩如早
- 肖健
- 肖博文
- 吴昌
- 曹坤荣
- 潘立霞
- 谢光亮
- 周德华
- 廖峰
- 蓝振良
- 徐亚军
- 徐军
- 徐建坤
- 斯芳杰
- 曹立松
- 曹骏
- 焦利卡
- 王军
- 王明
- 邵文
- 郝国华
- 陈平安
- 高国成
- 刘涛
- 姚峰
- 姚建
- 张力
- 徐照盛
- 杨志忠
- 段建华
- 邹发进
- 陈凤金
- 何香
- 单连鹏
- 周小挺
- 姜玲
- 徐继贵
- 汪宏斌
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武红彬
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摘要:
依据Fracmat测试提出的关于卷绕成型稳定性影响因素的结论,从弹簧钢丝卷绕过程中钢丝的运动和受力的角度对弹簧钢丝成型稳定性失效进行了阐述;指出了行业内目前通用技术参数在评价钢丝卷绕成型稳定性中的不足,根据生产经验提出了关于弹簧钢丝卷绕稳定性的失效模式,给出了新失效模式下对钢丝的主要控制要求如下:抗拉强度散差、镀层附着力、氧化皮、镀层均匀性、弹簧钢丝圈径和矢量、直线度等,为弹簧和弹簧钢丝生产企业提供参考。
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何姗;
张晓瑞
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摘要:
60Si2CrVAT弹簧钢丝从?13.00 mm拉拔至?10.25 mm时常常断裂。为此对断裂的钢丝进行了金相检验、硬度测定和断口分析。结果表明:钢丝拉拔断裂与其显微组织、硬度和非金属夹杂物含量无关,是由于拉拔过程中没有进行中间退火,而且拉拔总畸变量较大,产生明显的加工硬化所致。
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宋美义
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摘要:
宝钢股份通过引进装备,解决钢质纯净度偏低、盘条表面脱碳、裂纹缺陷等问题。从原料纯净度、夹杂物控制、超声波探伤、钢坯磁粉探伤、砂轮剥皮去除表面缺陷等进行全流程控制,提高产品质量。弹簧钢盘条市场份额、市场占有率持续提高。2021年弹簧钢盘条销售量突破11万t,是2015销售量的1.63倍,占国内中高端弹簧钢盘条市场份额50%以上。为企业带来可观的经济效益,同时成为支撑企业持续发展的核心动力。
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宋美义;
王敦富
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摘要:
国产弹簧钢盘条纯净度的提高,为实现气门弹簧钢丝国产化奠定了原料基础。中钢制品院引进关键设备,改进生产工艺流程,在弹簧钢丝表面质量改进方面取得了重大进步。盘条剥皮去除表面缺陷,通过旋转式和贯穿式双向监控,有效检出遗漏缺陷,对钢丝缺陷位置精准标识,有效预防弹簧失效风险。生产的Φ4.5 mm SWOSC-V弹簧钢丝,制成弹簧后经2300万次疲劳寿命和弹簧负荷损失率检测,均符合要求,可满足汽油机气门弹簧的使用要求。
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李玉华;
邓伟;
彭学艺
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摘要:
介绍90级帘线钢盘条的研发现状,主要生产设备和工艺,产品主要指标和实际达到的技术质量水平,并和国内外先进厂家进行对比。结果表明:南钢90级帘线钢碳质量分数控制在0.90%~0.95%,不同炉次间的差异控制在±0.02%,中心碳偏析指数控制在1.03以内,夹杂物最大尺寸控制在10μm,氧化皮厚度控制在9~15μm,经某钢帘线企业评估,帘线钢盘条综合平均评分912分(满分1000分),除成功应用于极高强子午轮胎钢帘线以外,还广泛应用于弹簧和针用钢丝等领域。
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李晓鹏;
陈学友
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摘要:
使用55CrSi弹簧钢丝制作的螺旋弹簧,对其端部钻孔时装夹、定位困难,使用常规夹具容易使其发生塑性变形而影响后续使用,同时弹簧钢丝硬度值较高,钻削时效率低下,刀具磨损严重.针对上述问题,设计了钻孔工装,将弹簧端部装夹在工装的圆弧形槽中进行钻削,避免了装夹导致的塑性变形,高硬度钻模套的使用,起到了定位作用,保证了加工精度,并通过对其端部进行局部热处理,达到软化的目的,在实际生产中提高了生产效率,降低了生产成本.
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张宗前;
何志凯
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摘要:
摩配用65Mn弹簧要求钢丝具有较高的疲劳性能.以Φ1.50 mm钢丝为例,半成品采用直径4.40 mm,热处理工艺:钢丝加热温度940 ~950°C,铅液温度(520 +5)°C,走线速度9~ 10 m/min.热处理后半成品钢丝晶粒度5~6级.半成品钢丝酸洗槽温度45~55°C,酸洗时间7~10 min,生产后成品钢丝平均抗拉强度1 946 MPa,平均扭转值37次,满足客户要求.
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廖建;
周斌斌;
段建华
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摘要:
通过总结弹簧钢丝疲劳断裂的实例及弹簧疲劳断裂的主要形式,分析了造成碳素弹簧钢丝疲劳断裂的主要原因,从表面脱碳、钢丝表面损伤、夹杂物、钢丝残余应力4个方面进行研究,分别提出针对性的措施,并通过试验进行验证.四大因素的确定和改善措施的制定使生产实际中钢丝疲劳性能得于改善.
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刘晓肖;
王德成;
程鹏;
张鹏飞;
张树丽
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摘要:
为了解决弹簧成形送线精度不高的问题,对送线总成进行结构分析与受力分析,筛选出影响送线精度的因素,并设计正交试验对关键因素进行识别.依据正交试验识别结果,建立基于ABAQUS软件的弹簧成形送线精度仿真模型,以弹簧钢丝受到的垂向接触力与钢丝表面应力为指标对送线轮结构进行优化选择,同时对工艺参数进行调整.
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李永迪
- 《2017金属制品行业技术信息交流会》
| 2017年
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摘要:
针对油淬火-回火弹簧钢丝用盘条经表面处理后,磷化膜附着力不佳、颜色发黄、表面粗糙等质量问题,对生产设备和工艺参数进行改进.在最后一道酸槽中自动循环搅动装置,在冲洗槽短边增加一排出水管,形成四面环绕式喷射,并增大泵压.延长冲洗时间、提高磷化温度、提高酸比、水洗槽池中添加润滑剂并保证pH在8~9.改进后的工艺生产出的酸洗磷化盘条,其表面质量优良,符合工艺要求,满足后道工序的需要,有效解决了油淬火-回火弹簧钢丝用盘条表面处理后磷化膜表面的质量问题.
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李慎松;
牛振伟;
李东东
- 《2015金属制品行业技术信息交流会》
| 2015年
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摘要:
Φ2.0 mm的1Cr18Ni9Ti冷拉弹簧钢丝在绕簧时发生局部开裂.对弹簧钢丝的宏观形貌进行观察,并对断口进行扫描电镜观察和能谱分析,结果表明:弹簧钢丝局部区域剩余塑性不足,导致其在绕制弹簧过程中发生断裂.造成弹簧钢丝局部剩余塑性不足的原因是:钢丝冷拉总压缩率过大,超过允许拉拔极限.分别采用Φ6.5 mm和Φ8.5mm钢丝进行了拉拔验证,Φ6.5mm钢丝总压缩率为95.3%时出现缠绕脆断,Φ8.5 mm钢丝总压缩率为94.5%时出现缠绕脆断,选择合适的总压缩率是控制弹簧钢丝综合性能的重要因素.
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弓雪原
- 《2017金属制品行业技术信息交流会》
| 2017年
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摘要:
65Mn矩形钢丝在绕制弹簧时出现开裂.对试样进行化学成分、显微硬度检测及金相组织、扫描电镜分析,其化学成分符合标准要求;钢丝心部存在马氏体,且显微硬度明显高于基体;马氏体组织处存在明显的Mn元素偏析.检测结果表明:弹簧钢丝心部的马氏体是造成绕制弹簧开裂的主要原因,而盘条心部马氏体产生的主要原因是Mn元素的正偏析.
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张俊东
- 《2017金属制品行业技术信息交流会》
| 2017年
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摘要:
针对当前市场发展需求,通过选用超细晶粒度及超薄脱碳层的55SiCr,中15唧弹簧钢盘条,对中12.6mm钢丝高频淬火热处理工艺进行研究,最终获得了完全淬透的良好组织性能的钢丝,抗拉强度2010MPa,断面收缩率48%.通过夹送张力试验获得了控制最小线径偏差的方法,通过原料检试验控制了表面质量.该钢丝具有重量轻、良好的耐疲劳性能、抗震性能,已经在一汽大众及广州神龙等高档轿车中得到应用,而且得到好评.
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张俊东
- 《2017金属制品行业技术信息交流会》
| 2017年
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摘要:
针对当前市场发展需求,通过选用超细晶粒度及超薄脱碳层的55SiCr,中15唧弹簧钢盘条,对中12.6mm钢丝高频淬火热处理工艺进行研究,最终获得了完全淬透的良好组织性能的钢丝,抗拉强度2010MPa,断面收缩率48%.通过夹送张力试验获得了控制最小线径偏差的方法,通过原料检试验控制了表面质量.该钢丝具有重量轻、良好的耐疲劳性能、抗震性能,已经在一汽大众及广州神龙等高档轿车中得到应用,而且得到好评.
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张俊东
- 《2017金属制品行业技术信息交流会》
| 2017年
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摘要:
针对当前市场发展需求,通过选用超细晶粒度及超薄脱碳层的55SiCr,中15唧弹簧钢盘条,对中12.6mm钢丝高频淬火热处理工艺进行研究,最终获得了完全淬透的良好组织性能的钢丝,抗拉强度2010MPa,断面收缩率48%.通过夹送张力试验获得了控制最小线径偏差的方法,通过原料检试验控制了表面质量.该钢丝具有重量轻、良好的耐疲劳性能、抗震性能,已经在一汽大众及广州神龙等高档轿车中得到应用,而且得到好评.