密封间隙
密封间隙的相关文献在1989年到2022年内共计256篇,主要集中在机械、仪表工业、能源与动力工程、一般工业技术
等领域,其中期刊论文117篇、会议论文9篇、专利文献283851篇;相关期刊91种,包括排灌机械工程学报、设备管理与维修、煤炭科学技术等;
相关会议9种,包括2016中国航空学会流体传动与控制学术会议、中国航空学会飞机防火系统专业委员会第二届飞机防火系统学术研讨会、中国内燃机学会第七届学术年会等;密封间隙的相关文献由586位作者贡献,包括李德才、宋鹏云、陈诺等。
密封间隙—发文量
专利文献>
论文:283851篇
占比:99.96%
总计:283977篇
密封间隙
-研究学者
- 李德才
- 宋鹏云
- 陈诺
- 亚当·科尼克
- 克劳斯·霍克
- 君特·格劳
- 周启文
- 奥利弗·多布
- 孙丹
- 孟金来
- 张璇
- 彭旭东
- 江锦波
- 沃尔特·舒马赫尔
- 王德昌
- 维尔纳·诺伊施瓦达
- 聂松林
- 许恒杰
- 费边·克普
- 危学兵
- 吴远征
- 喻峻
- 孙冬冬
- 庞晓军
- 张培林
- 李大海
- 李文涛
- 王彬
- 王梦莹
- 王耀洲
- 王陆一
- 石伟伟
- 赖玉龙
- 郜晗
- 陈妙妙
- 陈汇龙
- 韦红旗
- A.切彻里尼
- D·R·约翰斯
- L.因诺岑蒂
- L.梅
- M.U.维洛里亚
- M.博尔格蒂
- M.富米基尼
- M.平昭蒂
- M.比吉
- O·M·克伯
- R.马武里
- 丁峰峰
- 乔尔·M·休斯顿
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孟令宇;
王伟;
周如林;
赵玉贝;
乔子石;
刘宇航
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摘要:
纯水密封摩擦力大、泄漏量大、寿命短,无法为矿井液压系统稳定工作提供可靠有效的保障,从而导致开采过程中出现安全隐患。针对上述问题,利用有限元分析软件ANSYS建立复合密封件二维轴对称模型,在其他条件相同的情况下,分析不同径向间隙、不同压力载荷对密封静态和动态性能的影响,得到密封接触应力变化时对密封性能的影响规律,通过对不同径向间隙进行参数化设计,找到满足工作条件的最优径向间隙。仿真分析表明:径向间隙为0.25 mm时,复合密封件在1.5倍公称压力下的接触应力为49.854 MPa,密封效果最好;径向密封间隙为0.375 mm时,接触应力过小会导致泄漏现象产生;径向间隙为0.125 mm时,虽然密封性能进一步提升,但是接触应力的增大导致密封件磨损加速。实验表明:0.25 mm径向间隙液压缸密封寿命可达到20000次,较0.125 mm径向间隙液压缸密封寿命长约1/3。
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赵知烨
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摘要:
欧阳海水电站3#机组增效扩容改造后72h试运行中出现上导瓦温过高,不利于机组安全稳定运行.为确保设备的安全运行,技术人员根据上导轴承的结构特点,对可能造成瓦温升高的各种原因进行分析排除,最终通过有效方式解决了瓦温过高的问题.
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杜洪德;
骆科吉;
禹元;
王鹏飞;
林廷全;
严顺金
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摘要:
原煤水分较大,球磨机磨内隔仓板通孔率偏低,研磨体的研磨能力偏弱,煤粉产量较低,选粉机与排风机转速较高,系统粉磨电耗偏高.为了提产和降低煤粉水分、煤粉细度,对煤磨隔仓板、研磨体和动态选粉机转子密封间隙进行优化调整.优化后隔仓板通孔率从11.2%提高到17.5%,研磨体填充率从24.1%提高到25.9%,动态选粉机转子密封间隙从15 mm降低到5 mm,选粉机转速降低83 r/min,排风机转速降低150 r/min,煤粉80μm细度从10%降低到5%,煤粉台产提高3 t/h,煤粉水分降低1.3%,系统粉磨电耗降低5 kWh/t,优化效果明显.
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於秋萍;
孙见君;
马晨波
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摘要:
基于逾渗理论,求解了密封界面不同网格层数下的逾渗阈值;分析了两粗糙表面的接触状态;根据W-M函数及其变式,通过MATLAB软件模拟,获得了不同表面形貌下接触式机械密封界面的孔隙率和密封间隙高度比.研究结果表明,两表面的形貌参数相同或相近时,侧接触特征明显,两表面的形貌参数相差越大,越接近于粗糙面与平面的接触;基于密封界面侧接触的初始孔隙率数值表达式与MATLAB模拟结果一致,验证了侧接触的正确性.本文研究为揭示机械密封界面泄漏机理和完善接触力学分析提供了新思路.
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赵喜伟;
王志永;
寇荣
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摘要:
目前一些车型存在着车门关闭力大的问题,所以我们需要针对这一问题进行具体的分析研究,可以围绕着关闭力标准确定进行分析,对于车门关闭速度和车门静态关闭力等内容进行数据的收集整理,总结其中的一些影响因素。该文从实车案例入手,通过一种对车门关闭力的简单测量方法,找出影响车门关闭力的主次因素,从而提出一套改善车门关闭力的技术方案,并得出一些改善车门关闭力的设计和质量控制要点。
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韩栋;
王智勇;
王俊斌;
冀江涛;
徐明显
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摘要:
针对飞机起落架精密液压滑阀存在的液压油泄漏问题,提出了基于单向液固耦合的飞机液压滑阀密封性能分析方法.该方法通过分析液压油与阀体结构耦合关系,建立了液压滑阀液固耦合分析模型,计算了液压滑阀结构在不同液压油压力作用及不同密封间隙结构下的液固耦合结构变形.通过对液压滑阀微小缝隙流场的仿真分析,获得了在不同压力、不同结构及考虑液固耦合影响因素时的液压滑阀系统密封特性及变化规律.计算结果表明,液固耦合影响因素对滑阀密封性能有较大影响,在进行液压滑阀密封性能分析时不可或缺,为飞机起落架液压滑阀结构设计及性能分析提供了有效的方法和依据.
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王志;
李吉凯;
苏金友;
赵丹;
杨志明;
张凤玲
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摘要:
航空发动机高空台动静架连接通常采用篦齿型非接触密封结构.由于动静架连接处内管道与外界环境存在压差,导致高空仓气体泄漏,严重影响发动机试验推力测试精度.根据传统篦齿密封原理,设计基于聚四氟乙烯材料的高空台动静架连接新型密封结构,并利用CFX仿真平台研究了聚四氟乙烯材料密封圈截面形状、密封圈与静架间隙、进出口压力比以及密封圈数量等对密封结构泄漏量的影响.研究表明,当控制其他结构参数不变而减小密封圈与静架间隙时,密封结构泄漏量显著降低,且梯形截面密封圈比D形截面密封圈密封效果更优;当控制其他结构参数不变而降低密封结构进出口压力比时,密封结构泄漏量降幅较大;当控制其他结构参数不变而改变密封圈数量时,密封结构泄漏量变化较小.研究对航空发动机高空台动静架连接密封结构设计及高空台试验推力测试精度提高具有重要意义.
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王志;
李吉凯;
苏金友;
赵丹;
杨志明;
张凤玲
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摘要:
航空发动机高空台动静架连接通常采用篦齿型非接触密封结构。由于动静架连接处内管道与外界环境存在压差,导致高空仓气体泄漏,严重影响发动机试验推力测试精度。根据传统篦齿密封原理,设计基于聚四氟乙烯材料的高空台动静架连接新型密封结构,并利用CFX仿真平台研究了聚四氟乙烯材料密封圈截面形状、密封圈与静架间隙、进出口压力比以及密封圈数量等对密封结构泄漏量的影响。研究表明,当控制其他结构参数不变而减小密封圈与静架间隙时,密封结构泄漏量显著降低,且梯形截面密封圈比D形截面密封圈密封效果更优;当控制其他结构参数不变而降低密封结构进出口压力比时,密封结构泄漏量降幅较大;当控制其他结构参数不变而改变密封圈数量时,密封结构泄漏量变化较小。研究对航空发动机高空台动静架连接密封结构设计及高空台试验推力测试精度提高具有重要意义。
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李德才;
徐立杰;
王强;
炊海春
- 《第四届中国功能材料及其应用学术会议》
| 2001年
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摘要:
磁性液体旋转轴密封已经发展到了成熟的阶段,而往复轴磁性液体密封,无论在理论上还是在应用中都有许多问题需要解决,其中密封间隙内磁性液体运动机理的研究对于分析影响密封寿命的因素,建立耐压公式、设计往复轴密封的新结构有着十分重要的意义.本文从研究往复轴以不同的速度和位移运动时密封间隙内磁性液体的流动规律和往复轴上磁性液体膜厚度分布规律入手,对密封间隙内磁性液体的运动机理进行了深入研究.
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刘珂;
刘莹;
刘向锋
- 《2006全国摩擦学学术会议》
| 2006年
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摘要:
针对一种用于高速高压、超低温等极端工况下的新型双螺旋槽端面密封装置,在等密封闭合力的假设下,对动环槽形几何结构参数,如槽深、槽数、槽台宽度比及螺旋角对密封性能(密封间隙、泄漏量及液膜刚度)的影响进行了理论研究.综合考虑较小密封泄漏量和较大的液膜刚度,计算结果表明取较小的槽深(考虑实际工作过程中启停过程带来的磨损,不宜小于15μm),槽数10~15个,槽台宽比0.25~1.0,螺旋角α≤20°较适宜。
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