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PWM

PWM的相关文献在1986年到2023年内共计8230篇,主要集中在电工技术、自动化技术、计算机技术、无线电电子学、电信技术 等领域,其中期刊论文3977篇、会议论文74篇、专利文献4179篇;相关期刊1078种,包括机械与电子、电源技术、微电机等; 相关会议60种,包括2010年全国直线电机现代驱动及系统学术年会、第14届微特电机及控制学术年会、2008年中国电工技术学会电力电子学会第十一届学术年会等;PWM的相关文献由14568位作者贡献,包括张波、不公告发明人、施艳艳等。

PWM—发文量

期刊论文>

论文:3977 占比:48.32%

会议论文>

论文:74 占比:0.90%

专利文献>

论文:4179 占比:50.78%

总计:8230篇

PWM—发文趋势图

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    • 李文春; 王剑; 高振康; 毕新胜; 董万城
    • 摘要: 采棉机自动对行作业是新疆棉花自动化采收的重要环节。为实现采棉机收获作业时精准的对行采收,降低驾驶员工作强度,提高棉花的采净率,设计了采棉机自动对行系统,给出了设计准则与设计理念。该系统以单片机控制为核心,应用Keil软件编写系统的C语言控制程序。角度信息采集使用数模转化器采集(ADC采集),电磁阀驱动采用脉冲宽度调制电压(PWM)来驱动比例电磁阀。结合液压转向技术实现对行,为今后采棉机自动对行系统的开发提供了方法,符合现有棉花采收自动化的发展国情。
    • 易美佳; 李逍遥; 金叶; 魏强
    • 摘要: LED的驱动电源性能会直接影响LED的使用性能和寿命,优化驱动电源性能是提高LED普及率的关键因素之一。本文基于LT3964芯片设计了LED驱动电源电路,利用LTspice软件对电路进行仿真测试,仿真结果显示该电路为恒流驱动方式,31~36 V电压输入下工作效率不低于94.73%。利用Altium Designer绘制PCB板并制作驱动电路实物,利用脉冲宽度调制(PWM)实现了100 W RGBW灯珠阵列的调光调色。实测中,在34V电压输入下电路实际工作效率为95.37%,与仿真结果相近。
    • 洪怡雯; 陈伯文; 戴东峰; 吴金炳
    • 摘要: 为了提高DC⁃DC电源系统的性能,解决传统的线性直流稳压电源系统功率转换效率低、调压功率损耗大、输出响应速度慢等问题,文中采用同步整流技术和跨导的TypeⅢ型补偿网络设计,建立同步整流BUCK型DC⁃DC稳压开关电源线路。以UP1540电源控制器和NMOS同步整流场效应管(NTMFS4C10)为主要元器件,利用PWM斩波来控制同步整流场效应管导通、截止,通过电感和电容进行电路能量交换和滤波,再通过TypeⅢ环路补偿型来实现电路的安全性和输出电压的稳定性。实验结果表明,同步整流BUCK型DC⁃DC稳压开关电源具有良好的功率转换效率、更小的调压功率损耗和更快的输出响应速度,达到了预期设计目标。说明采用同步整流技术和跨导的TypeⅢ型补偿网络设计来优化BUCK型DC⁃DC稳压开关电源,可提高电路的功率转换效率和稳定性。
    • 霍春光; 张嘉怡; 刘影
    • 摘要: 针对当前循迹小车的精准度较低、反应时间较长、环境适用性差等特点,文中设计了一种复杂环境下的自适应调速精准循迹小车系统。该系统采用MSP430F149为控制核心,以直流减速电机为动力,提出利用最大角度排布、分时扫描多组红外传感器的方法并加入遮光装置来实现复杂环境下的精准循迹;可以通过按键调节行驶初速度,并将该速度参数利用液晶屏直观显示出来,数据可断电保存;在行驶过程中,系统可根据转弯角度自适应地调整车速;该系统还设计了停止线停止功能,通过语音来识别小车的启动和停止。测试结果表明,该系统巡检稳定,抗干扰能力较强,全局控制性能良好,可广泛应用于实际生产中。
    • 邓三星; 杨蒙蒙; 张凯; 刘越奇; 刘通
    • 摘要: 文中设计了一种小型双足竞步机器人。机器人机械结构部分两足呈对称结构,可双足交叉直立行走。控制部分使用STM32F103RCT6单片机芯片作为控制器主控芯片,控制器具有低压报警功能和上位机软件编程功能,能快速调试机器人动作。机器人的双腿分别由3个双轴舵机串联而成,通过舵机控制机器人的重心来实现立正、向前走、向后走、向前翻跟斗、向后翻跟斗、向左转、向右转等动作。在不使用各种传感器的情况下,该双足步行机器人可实现直线行走,在不使用弹性连接件的情况下,可自由运动。
    • 屈召贵; 杨睿; 孙学斌; 饶蓉
    • 摘要: 电磁曲射炮控制系统是一种典型的多变量、非线性的欠驱动控制系统,其利用洛伦兹力将弹丸钢珠从炮管发射出后能够准确击中靶标。系统利用激光测距传感器测定靶标方位与距离,通过单片机计算出炮管的水平和俯仰角度。再通过PWM算法控制舵机运动方位。采用增量式PID算法,比例环节快速响应,积分环节实现无静差,微分环节减小超调量,加快动态响应。通过实验验证,系统能实现4 m,60°范围内的精确打耙,命中率为99%,具有精确的击中靶标能力。
    • 黄宗建
    • 摘要: 采用霍尔传感器、IPM功率开关模块和PWM驱动模块,设计了直线开关磁阻式(Linear Switched Reluctance Motor,LSRM)电机驱动系统,实现了其在低压电动农用拖拉机的应用。实验结果表明:系统可以实现平稳升速,实际转速超调量比较小,运行期间非常稳定,可满足控制人员将LSRM应用在电动拖拉机场合的需求。
    • 许志伟; 许智萌; 肖家鸿; 高航
    • 摘要: 输出电流是电力电子变压器的一项重要参数,输出电流过大时,可能会导致电力电子变压器发热严重,甚至烧坏;输出电流过小或者不稳定、畸变都会在一定程度上增大电力电子变压器损耗,从而加速内部元器件老化,利用率降低.为了研究电力电子变压器输出电流的控制策略,本文对AC-DC-AC型电力电子变压器,在MATLAB/SIMULINK中进行相应控制策略仿真,包括PWM控制、并联运行、SVPWM控制及电流跟踪滞环比较方式.仿真结果表明:通过运用不同的控制策略,可以使电力电子变压器输出电流呈现不同的输出特性,在一定程度上优化输出特性.
    • 刘建龙; 郝正航
    • 摘要: 永磁直驱风电系统背靠背变流器的详细模型中含有多个电力电子器件,采用脉冲宽度调制技术会增加仿真系统的数学计算量。针对该问题,文中提出了一种均值模型去简化系统,使得风电系统能够快速且稳定地运行。对于变流器均值模型,在结构上利用受控电源代替变流器;在原理上忽略其高次谐波,仅保留基波成分。从系统控制的角度,去除PWM调制过程以改进系统的控制策略。最后,在MATLAB/Simulink中搭建永磁直驱风电系统仿真模型,对比了均值模型与详细模型的系统响应。仿真结果表明,均值模型不仅能满足系统精度要求,还能加快系统仿真速度,提升系统稳定性,证明了控制策略的合理性。
    • 刘斯特; 何新霞
    • 摘要: 针对处理油气场站有毒气体泄漏事故的应急机器人,设计一种基于DSP和AR9331模块的机械臂无线控制系统;该系统用6个舵机配合金属支架搭建机械臂硬件结构,以TMS320F28335 DSP为核心处理器,利用其ePWM模块驱动舵机,同时通过AR9331 WiFi模块和DSP的SCI模块实现DSP与上位机之间的无线通信,由此完成了该无线控制系统的全部搭建;实验过程中,在上位机端通过无线通信模块向DSP发送各种控制指令,对各个舵机进行协调控制,从而控制机械臂进行清理障碍物、启闭阀门等应急处理操作,验证了该无线控制系统的可行性;实验结果表明该机械臂无线控制系统控制精度高、调节速度快、可靠性高;机械臂能够在0.5 s内接收并完成指令,舵机角度误差在1°以内,满足应急机器人的操作需求。
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