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一种烧结钕铁硼永磁材料的烧结与回火方法

摘要

本发明提供了一种结钕铁硼永磁材料的烧结与回火方法,所述烧结与回火方法包括:在烧结炉中烧结钕铁硼永磁材料烧结过程结束后,充入保护气体,通过循环冷却风机进行快速冷却,并根据料舟堆放程度冷却料舟,冷却至烧结炉的炉体测试温度低于产品回火温度10~500℃,料舟中心温度高于产品回火温度0~100℃,料舟周边温度低于产品回火温度0~300℃,快冷时间为3-30分钟,停止快冷。本发明具有风机冷却时间短、加热到达回火温度时间短的特点,实现了节能、省时的效果。

著录项

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2015-11-25

    授权

    授权

  • 2013-11-13

    实质审查的生效 IPC(主分类):B22F3/10 申请日:20101020

    实质审查的生效

  • 2012-05-16

    公开

    公开

说明书

技术领域

本发明涉及一种烧结钕铁硼永磁材料烧结与回火方法。

背景技术

随着国际现代工业化的发展,能源问题、全球变暖问题日益突出, 节能减排成为各个国家企业发展中面临的迫切问题。我国的稀土资源 丰富,是稀土永磁烧结钕铁硼的生产大国。2008年全球的烧结钕铁 硼产量达6.6万吨,其中我们国家的产量占50%以上。在烧结钕铁硼 生产过程中,电力能源消耗主要在烧结、回火阶段。

现行的烧结、回火工艺主要是材料烧结后冷却至80℃以下,出 炉重新摆放或不出炉,再升温至回火温度进行回火工艺,上述工艺过 程冷却时间长,加热到达均温时间慢,浪费了时间和电力能源。

发明内容

本发明正是为了克服上述缺陷,充分地利用了烧结过程的热辐 射、传导原理,并结合烧结钕铁硼永磁材料的自身特性,在烧结钕铁 硼永磁材料的烧结、回火过程中,做到了冷却时间短,加热过程到达 均温时间短的特点,实现了节能、省时的效果。

根据本发明,提供了一种结钕铁硼永磁材料的烧结与回火方法, 所述烧结与回火方法包括:在烧结炉料舟中的烧结钕铁硼永磁材料烧 结过程结束后,充入保护气体,通过循环冷却风机对料舟中的烧结钕 铁硼永磁材料进行快速冷却,冷却至烧结炉的炉体测试温度低于设定 的产品回火温度10~500℃时,此时料舟中心温度高于产品回火温度 0~100℃,料舟周边温度低于产品回火温度0~300℃,快冷时间为3-30 分钟,停止快冷,开始加热,升温至回火温度,进入回火程序。

优选地,所述烧结炉为单室烧结炉。

优选地,所述保护气体包括氩气、氮气。

优选地,停止冷却后,料舟、产品和炉体温度迅速回温,回温至 设定的产品回火温度±200℃内。

由于本发明在冷却过程中,料舟中心温度高于周边温度的梯度 (即,料舟由中心向周边温度逐渐降低),在炉体加热过程中,料舟 周边温度高于料舟中心温度的梯度(即,料舟由周边向中心温度逐渐 升高,热量由料舟周边向料舟中心传递),因此可以实现快速到达回 火温度的效果,实现料舟内外到温均匀、快速,克服了传统烧结炉加 热过程中,因梯度效应导致的料舟中心物料到温慢,为达到物料均温 而保温时间长的难题。本发明具有风机冷却时间短、加热到达回火温 度时间短的特点,实现了节能、省时的效果。

具体实施方式

为了能够进一步了解本发明的结构、特征及其他目的,现结合所 附较佳实施例详细说明如下,所说明的较佳实施例仅用于说明本发明 的技术方案,并非限定本发明。

实施例1

应用国产RVS-300G型单室真空烧结炉,装炉量300公斤/炉。 烧结程序结束后,充入氩气,起动循环冷却风机,冷却至烧结炉的炉 体测试温度低于设定的产品回火温度500℃;料舟中心温度高于产品 回火温度0℃,料舟周边温度低于产品回火温度300℃,快冷时间为 30分钟,停止冷却。加热,升温至产品回火温度,回火结束后,冷 却至室温,出炉。用AMT-4磁化特性自动测量仪进行性能测试,产 品性能测试结果:合格。实现了在烧结、回火阶段节能约240千瓦时, 省时3小时的效果。

实施例2

应用国产RVS-300G型单室真空烧结炉,装炉量300公斤/炉。 烧结程序结束后,充入氮气,起动循环冷却风机,冷却至烧结炉的炉 体测试温度低于设定的产品回火温度10℃;料舟中心温度高于产品 回火温度100℃,料舟周边温度低于产品回火温度0℃,快冷时间为 3分钟,停止冷却。加热,升温至产品回火温度,回火结束后,冷却 至室温,出炉。用AMT-4磁化特性自动测量仪进行性能测试,产品 性能测试结果:合格。实现了在烧结、回火阶段节能约380千瓦时, 省时5小时的效果。

实施例3

应用国产RVS-300G型单室真空烧结炉,装炉量300公斤/炉。 烧结程序结束后,分别充入氮气,起动循环冷却风机,冷却至烧结炉 的炉体测试温度低于设定的产品回火温度300℃;料舟中心温度高于 产品回火温度30℃,料舟周边温度低于产品回火温度200℃,快冷时 间为18分钟,停止冷却。加热,升温至产品回火温度,回火结束后, 冷却至室温,出炉。用AMT-4磁化特性自动测量仪进行性能测试, 产品性能测试结果:合格。实现了在烧结、回火阶段节能约300千瓦 时,节能约占烧结、回火阶段耗能的15%,省时4小时的效果。

实施例4

应用国产RVS-300G型单室真空烧结炉,装炉量300公斤/炉。 烧结程序结束后,分别充入氩气,起动循环冷却风机,冷却至烧结炉 的炉体测试温度低于设定的产品回火温度300℃;料舟中心温度高于 产品回火温度30℃,料舟周边温度低于产品回火温度200℃,快冷时 间为18分钟,停止冷却。加热,升温至产品回火温度,回火结束后, 冷却至室温,出炉。用AMT-4磁化特性自动测量仪进行性能测试, 产品性能测试结果:合格。实现了在烧结、回火阶段节能约300千瓦 时,节能约占烧结、回火阶段耗能的15%,省时4小时的效果。

需要声明的是,上述发明内容及具体实施方式意在证明本发明所 提供技术方案的实际应用,不应解释为对本发明保护范围的限定。本 领域技术人员在本发明的精神和原理内,当可作各种修改、等同替换、 或改进。本发明的保护范围以所附权利要求书为准。

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