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第五届全国电站锅炉专业年会

第五届全国电站锅炉专业年会

  • 召开年:2010
  • 召开地:贵阳
  • 出版时间: 2010-04-21

主办单位:;中国电力企业联合会;;

会议文集:第五届全国电站锅炉专业年会论文集

会议论文
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  • 摘要:介绍了依据回转式空气预热器漏风影响因素、改造内容和费用分析,实施空气预热器简易改造的情况和效果.根据闵行发电厂空气预热器改造的实绩,从改造技术、设备变动,改造费用和效果等多方面对回转式空气预热器简易改造和常规改造进行分析比较.鉴于锅炉厂早期设计制造的容克式空气预热器漏风率较大,与空气预热器三向密封装置采用单道密封,结构不合理有关,而实际空气预热器漏风率大于设计值较多与制造和安装质量较差,预留间隙过大及运行参数调整等因素有关。而空气预热器三向密封由单道密封改造为双道密封后,空气预热器漏风率大幅下降,送、吸风机电耗下降,经济效益明显,同时锅炉燃烧工况改善,风机风量裕度提高,锅炉运行的经济性安全性大幅提高。空气预热器密封改造必然导致转子分仓改变,传热元件重制或新制,对于已经使用了1—2个(4-8年)大修周期的传热元件,由于其剩余寿命短,与其他部件寿命的不匹配,在改造时再利用得不偿失。闵行发电厂12号炉空气预热器三向密封简易改造,虽然漏风率降低效果略差于常规改造,但设备改动少,费用低,改造工期短,值得在机组继续运行时间不长、空气预热器漏风严重对运行安全性经济性有严重影响的锅炉上推广应用。空气预热器三向密封简易改造,不影响空气预热器设备今后正常检修维护,也不影响其进一步改造。
  • 摘要:文章针对太仓港协鑫发电有限公司300MW锅炉空预器漏风大的问题,结合空预器运行工况分析了空预器漏风大的原因,实际运行中由于空预器中间层波纹板积灰严重导致漏风增大。波纹板堵灰使上下不通畅,引起预热器冷、热端温差变大,也可以使转子产生蘑菇状的变形更严重。另外,容克式空预器还包括自身携带漏风,这部分漏风一般是无法避免的。故提出对回转式空气预热器径、轴向密封进行改造,在原折边密封片外增加一道刷式密封片,刷式密封板高出折边密封板1~5mm(冷热端、轴向间隙根据情况定)。空预器投入运行后,空预器电流由原来的15A上升至16.5-17.5A之间,电流上升约2A。在相近工况下,与未改造前,一次风机、送风机和引风机电流下降约20A。在热端扇形板平均位置在-10mm时,也即LCS漏风控制系统正常投入工况下,空预器漏风率能控制在5.5%以下。在机组额定负荷工况下,空预器漏风率达基本达到设计要求。
  • 摘要:随着国家节能减排政策的强制执行,节约能源是每个电力企业的重要职责.广东河源电厂在锅炉排渣系统设计上,积极相应国家节能减排号召,经过多方论证,改变以前技术成熟应用广泛的湿排渣处理系统,使用炉底干渣处理方式.经过河源电厂一年多的运行,干渣系统设备运行良好,节水、节电资源显著.根据干渣机结构特点,在设备运行中还需要注意以下问题:保证干渣冷却和干渣机温度;一旦链条断裂,链条要成对更换。;注意链条与链板的连接附件具有方向性;链条张紧机构调整进退需要做好标注,操作仔细;要保证干渣机系统辅助设备好用;渣仓要定期清理灰渣挂壁问题;保证控制系统、电气系统设备稳定可靠;液压关断门下部栅格积渣影响排放问题等。
  • 摘要:内蒙古京泰发电有限责任公司一期2×300MW燃煤空冷机组工程,采用东方锅炉(集团)股份有限公司自主开发研制的单炉膛循环流化床锅炉,其除渣系统主要设备有冷渣器、链斗输渣机、斗提机、渣仓等组成.针对同类型机组运行中除渣系统存在的问题,在设计和安装上进行了优化。冷渣器在检修过程中,首先要做的措施就是隔绝入口落渣管。落渣管的防磨和耐热问题是CFB锅炉排渣的关键环节,故采用耐高温在1600°C的OCr25Ni20耐磨耐热钢。并在炉膛排渣口至冷渣机入口的排渣管表面采用外侧空套护管,设计成法兰连接,当排渣管堵塞时可随时拆装。空套护管设计负压吸风管路,接至二次风机入口,保持负压在-1000Pa左右即可。冷渣机出口至链斗输渣机的排渣管段和斗提机出口至渣库的排渣管全部采用摩擦系数低不锈钢材料取代普通材料。链斗输渣机和斗式提升机的链斗螺栓采用高强螺栓。以保证了CFB锅炉的安全稳定运行.
  • 摘要:文章介绍了布袋除尘器在漳山600MW燃煤锅炉上的应用,指出了该技术的优缺点和今后在设备选型及实际运行中的一些注意事项.反吹式布袋除尘器除尘效率不受煤质、灰量及灰的成分的影响,除尘效率为99.99%。根据滤料加工工艺的不同,布袋除尘器出口粉尘排放浓度可控制在5-30mg/Nm3之间。过滤方式为扁袋外滤,体积小,造价低,采用了对滤袋损伤最小的0.001--0.003MPa净化烟气分室定位反吹清灰技术。自从投入运行以来,布袋除尘器在调试和正常运行中出现了一系列的问题,如清灰机构故障频繁导致的差压高问题,除尘器阻力大造成的运行问题,低负荷下的低温腐蚀问题等。对此笔者建议:电除尘器能够满足排放要求的,不建议使用布袋除尘器;除尘器的选择应根据保证清灰效果,还是保证滤袋寿命来进行;选用脉冲除尘器建议选用低压旋转脉冲布袋除尘器;采用微压净烟气反吹技术,建议选用回转清灰机构;要遵循内部清灰机构机械部件愈少、愈简单愈好;建议滤袋长度小于6米,滤袋为整体结构;建议除尘器进口喇叭口距头排滤袋距离大于1.5米;建议滤袋过滤风速为0.75-0.8 m/min等。
  • 摘要:冷渣器是循环流环床锅炉重要的辅机设备.它的稳定可靠运行对于循环流化床锅炉的安全运行意义重大.大型循环流化床锅炉对于冷渣器的选型已相对固定:几乎无一例外都选择了滚筒式冷渣器.文章针对滚筒冷渣器在正常运行中暴露的安全隐患,如冷渣器进水旋转接头内的推力轴承磨损,冷渣器进渣管关断阀关闭不严,落渣管膨胀节跑灰,做了仔细的分析并提出了一些整改方案:即在其冷却水旋转接头处增加角位移保护;导向槽设计为不完全导向槽,从根本上解决了冷渣器进渣门关闭不严和密封不好的隐患;在冷渣器落渣管部加保温石棉同时外加套管,对冷渣器落灰管膨胀节跑灰起到了抑制作用,初步提出了多级灰密封的设想。
  • 摘要:本文以邹县发电厂#4锅炉为例,通过湿排渣与干排渣系统的对比,从干除渣机进风及锅炉热平衡原理入手,以试验数据为依据,全面分析了干排渣装置和湿排渣装置对锅炉热效率的影响以及节能方面取得的效果。研究认为,干排渣装置较湿排渣装置对锅炉热效率形成了正面影响,同时在节能方面取得的效果也非常明显,具有一定的应用及推广性。
  • 摘要:岱海电厂一期锅炉采用固态排渣、湿式除渣系统。白投运以来,存在水量不平衡问题,需补充大量工业水以维持系统正常运行,同时需外排工业废水,不仅耗费水资源,而且增大了化学废水处理压力。故提出增设渣水过滤沉淀冷却系统,即设计一个过滤冷却的水池,将渣水引入沉淀过滤并自然冷却,然后由回水泵将水再打回捞渣机循环使用。通过对岱海电厂一期渣水过滤冷却系统改造成果的分析探讨。从改善环境污染的角度,2台机组按年运行7000h、年均负荷率80%计,减少废水排放56000T。不仅减少了水资源的浪费;还减轻了闭式冷却水的使用量,对岱海湖水温的降低也有一定作用。从节水角度看,渣水可以循环利用,减少了补水量,每年可节约用水56000T。2台炉渣水过滤冷却系统全部投运后,每年可为企业节约各项费用支出80万元。综上所述,此项改造环境社会效益明显,同时也在一定程度上提高了厂用闭式冷却水系统的安全性,可以在同类型机组中推广使用。
  • 摘要:文章分析研究了#5炉电除尘的各种典型工况,收集了各种工况下的电压电流数据,并绘制出各种典型工况下的伏安特性曲线得到了能够反映电除尘实际运行工况的伏安特性曲线.运行、检修人员可以根据对伏安特性曲线的研究、学习、分析从而提高对电除尘设备的监控、调节和故障判断能力。从而更深入的理解电除尘的各项参数。
  • 摘要:通过干-湿排渣系统在600MW机组中实际应用,对两种除渣方式从安全性、经济性等方面做出了具体的对比分析。研究发现,干式排渣系统具有明显的优势,但作为一套新型的系统和特有的工艺,也有它的不足之处,如干渣机链板变形卡涩后造成超电流报警;头部托辊卡坏现象,支座崩裂,链板连接器断裂;出口电动给料机卡涩、轴键损坏等。结合现场情况,再加上技术改造、加强巡检、定检等手段,基本解决了上述出现的问题。总之,干式排渣系统从根本上改变了原有的除渣运行方式,符合节能环保政策,具有提高锅炉效率、节能降耗的显著优点,特别是对于西北、华北、东北等缺水和寒冷地区具有广泛的推广价值和应用前景。
  • 摘要:国内电力企业,特别是老电厂的电除尘器普遍存在性能指标达不到国家规范的情况,面临着很大的技改压力.目前老电厂改造电除尘器典型的方案有以下几种:改型:将电除尘更换为电-袋或袋式除尘器;更换电源:改为三相或中频电源;增加电场:优化内部结构,增加除尘面积;改造下灰部分防止二次扬尘:在灰斗内增设隔尘板、锁气器改型、应用负压仓泵等。这几种方案都是很有针对性的,但改造效果常不尽如人意。笔者认为,这需要根据电除尘的工作流程中的特点进行分析,应当抓住主要矛盾,而不是“有杀错无放过”地全面升级改造。也就是说,完善电除尘的“先天不足”和“固有缺陷”。针此笔者提出几点建议:即在局部增加机械捕尘装置,在上方空间内采取导向措施,控制气流的形态和速度,对粉尘进行预处理。
  • 摘要:神华河北国华沧东发电有限责任公司#3机组(660MW)电除尘系统采用高效静电除尘器,自投运以来,#3机组电除尘投入率达到100%,除尘效率平均达到99%以上。电除尘器在运行中耗电量一般约占火电厂机组发电用厂用电量的8%左右,耗电率高。因此对运行方式进行优化,即可以达到高效除尘的目的,也可以实现节能的目的。研究发现,在保证电除尘高效除尘的和脱硫系统安全、稳定运行的前提下,通过调整电除尘一、二、三、四整流变的供电方式即调整充电比,可达到节能降耗的目的.
  • 摘要:太原二电厂六期工程2×300MW机组,干除灰系统采用福建龙净环保的输送系统,经过一段时间运行后出现问题,尤其是煤质变差,灰份增大时更显出系统问题。从反映的问题来看,显然是系统存在缺陷,流速很高,偏离原设计工况,故对干除灰系统进行了完善化改造。通过分析发现,系统运行存在的问题主要是由于整个输送系统匹配的仓泵系统不适合电厂现有燃煤灰份的输送造成的。因此龙净环保公司根据改造的大唐长春第二热电厂l#、2#炉输送系统、大唐安徽洛河电厂1#一4#炉输送系统等项目配置的M泵仓泵系统的输送成功经验,按“料性法”技术设计,首先把系统现有的一、二电场的D泵系统改造成M泵系统。这样就解决了仓泵出料不可控的问题和进料时物料直接进入仓泵之间连接管道的问题,从而实现物料在可控的状态下输送。具体做法是取消D泵的流化锥,改装为M泵的流化盘,然后仓泵改造安装M泵DN175规格出料管。
  • 摘要:马鞍山当涂发电有限公司目前的正压浓相气力除灰系统存在较多问题,首先是系统耗用压缩空气量较多,导致全厂压缩空气供应相当紧张,6台58 Nm3/min空压机全部投入运行仍然满足不了气力除灰的需要,其次是系统输灰能力太低,不能及时输送电除尘下的粉煤灰,电除尘经常出现高料位引起除尘电源短路而跳闸等故障,大大降低了电除尘的除尘效果,再次是系统磨损严重,较多弯头和直管段磨穿,泄露大量灰尘污染环境,系统消缺时间相对延长,加剧了系统故障的发生。故对其进行改进,改造后单台系统除灰能力200t/h以上灰气比大于30kg/kg。输灰管道壁厚大于10mm,各输灰弯头采用耐磨设计,输灰管道末端速度小于15m/s,当一、二电场因故障退出运行时,系统仍然能够保证足够量的除灰性能,特别是因电除尘故障后产生的沉降灰能够良好的输送,系统可靠性良好,磨损量轻微。可以充分利用现有旧设备、阀门等附件。改造后出灰可以由库顶切换阀能够进入厂区现有三座灰库的任何一座。本改造方案每台炉投资约350万元,而从投产到现在,已经耗用备品备件近60万元,消耗了较多的维护工作,并且发生了两起电除尘高料位紧急放灰,发生了40多万元的检修费用。系统改进后连续稳定运行一年就可以收回成本。
  • 摘要:同煤塔山发电公司一期装机容量1200MW,单台机组容量600MW.#1、#2机组分别与2008年7月5和2008年10月5日完成168试运.在机组进入商业运行后,由于气力输灰系统存在着一些问题,对机组的安全经济运行造成了不小的影响。公司设备部锅炉专业运用点检动态管理方法,通过PDCA循环不断修订和完善来解决系统中存在的问题。具体路径如下:根据目前输灰系统运行状况,通过分析有重点的解决一些矛盾突出的问题,计划将现气力输灰系统需加大容量,提高系统出力,从各方面进行全面升级改造。此外还需加强对系统改造后运行参数的监视,做好设备检修维护记录,及时掌握设备的健康水平,调整优化运行参数,不断完善系统中存在的不足。加强反馈、讨论、总结活动,继续做好PDCA程序循环,从而使系统运行更稳定可靠。通过建立实时飞灰监测装置,及时掌握煤质、灰分情况,不断调整仓泵运行参数,从而提高输送灰气比和降低输送单位能耗。
  • 摘要:上都电厂1~4号600MW机组锅炉设计燃用锡林浩特褐煤,是我国第一批采用中速磨制粉系统、四角切圆燃烧方式燃用高水分褐煤(Mt大于30%)的600MW褐煤空冷亚临界机组.投运初期由于燃煤全水分Mt高达37%以上(设计煤为29.5%)、煤发热量Qnet,ar低于12.5MJ/kg(设计煤为14.72MJ/kg),制粉出力严重不足,机组最高负荷不足540MW(90%ECR),该负荷下汽水参数正常,炉内无严重的积灰、结渣现象.2009年7月以来随着六层煤的开发,五、六层煤按比例1:1混烧时,燃煤热值达到3100大卡/千克,煤量430吨/小时机组可带600MW负荷运行.在机组负荷率达90%以上运行一段时间后,四台锅炉屏再上出现大量结焦现象,四台锅炉末再部分管壁温度出现严重超温,严重威胁机组安全和长期稳定运行,为此如何解决锅炉折焰角积灰和再热器超温安全经济意义非常重大.文章通过对影响锅炉折焰角积灰和末再超温的各种因素进行分析,结合锅炉在运行中存在的一些问题,可以将折焰角积灰和末再超温的原因做如下解释:炉膛出口和末再入口烟温较高,燃煤灰熔点较低,吹灰器的布置和使用效果不佳。在目前的煤质和设备条件下,首先应提高目前的运行调整水平,建议从以下方面加以注意:标定表盘运行氧量,使锅炉实际运行氧量500-550MW氧量不低于4.5%,550MW以上负荷不低于4.0%;维持低位磨运行,建议磨出口温度在56°C左右运行,以降低一次风率,提高送风量和炉膛与风箱压力;在风箱压力提高的情况下,适当开大上层S、GH风门至50-80%,增加分级燃烧效果和“压火”效果;燃尽风摆角设定为+10°,控制末再入口烟温;调整每班“短吹+长吹+短吹”的吹灰模式,改为每班“长吹(全部)+短吹+长吹”等。
  • 摘要:本文根据理论知识结合现场实践经验,详细的介绍了"四管"泄漏的原因分析和"四管"泄漏的预防措施,。研究发现导致“四管”泄漏的原因主要有:高温蠕变、高(低)温腐蚀、烟气磨损、膨胀不畅、过热等。防爆漏措施很多。综合起来,抓好防爆检查、设备改进、防爆技术措施是锅炉“四管”防爆漏最基本、最重要、最有效的措施。并针对性的提出水冷壁、过热器再热器、省煤器的防磨防爆措施。另外在锅炉“四管”泄漏预防中应充分认识到人的重要性。最后笔者从技术管理方面介绍了预防"四管"泄漏的管理经验:机组安装阶段,应深入现场,充分了解锅炉四管的组装结构,为以后锅炉四管的防磨防爆检查工作打下良好的基础;充分掌握锅炉运行的特点,燃煤的质量;机组检修期间,锅炉四管的防磨防爆检查工作,既要做到全面细致,又要突出重点;一旦发生锅炉四管泄漏事故,应做到“事故原因不明确不放过,事故处理不彻底不放过,没采取切实可行的防范措施不放过”;加强机组运行的监督管理,严防超温、超压运行等。
  • 摘要:针对锅炉吹灰的优化问题,提出了一种智能化及可视化吹灰方式,即采用激光测距原理方法来确定炉膛内结焦的大小及部位,选择最近的吹灰枪对结焦部位进行有效吹扫,实现锅炉吹灰的最佳及最优化运行,同时通过对易结焦部位的统计与综合分析,判断锅炉炉膛内部易结焦部位的结焦成因,及时通过锅炉燃烧调整和采取其它措施,减轻或消除锅炉结焦现象,达到少吹灰甚至不吹灰的理想状况,最终提高锅炉的整体安全稳定经济运行的目标.
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