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基于模糊PID的轧机厚度自动控制系统的研究与应用

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原创性声明及关于学位论文使用授权说明

第一章绪论

第二章轧制工艺分析及厚度控制方法

第三章参数自整定模糊PID控制器的设计

第四章工业实现及运行效果

第五章结论与展望

参考文献

致谢

攻读学位期间发表论文及科研成果目录

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摘要

本文在深入分析轧制工艺过程的基础上将模糊控制技术应用于厚度控制系统中,阐述一种基于模糊PID的轧机厚度自动控制系统的方法。 在轧机厚度的控制中,模糊PID控制器由PID控制器和一个模糊自调整机构组成,模糊自调整机构根据输入信号(即偏差P)大小、方向以及变化趋势等特征,通过模糊推理作出相应决策,在线调整K<,p>、K<,I>和K<,D>三个参数,以满足e变化时,被控对象具有良好的动、静态特性。 采用CANBUS总线结构,组成分布式控制系统,并且进行了软件和硬件的设计。现场控制器由运行速度快的汇编语言完成,同时采用VC设计了操作手和工程师工作站的人机交互界面,实现了轧制过程基于模糊PID的厚度自动控制系统。 实际运行效果表明,经改造后的AGC系统具有良好的参数自整定性能,比原AGC系统在厚度控制的精度方面有了很大的提高,在一定程度上解决了以往系统调节过慢或容易超调等问题,能更好的满足现代金属轧制行业对自动厚度控制系统的要求。

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