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南桐选煤厂洗末煤脱硫工艺改造

摘要

介绍了南桐选煤厂洗末煤质量情况及其回收工艺.研究发现,洗末煤硫分主要来自矸石稀介和多功能旋流器底流。多功能旋流器底流组成一般是粗粒度低灰分物和细粒度高灰分、硫分物。也就是粒度越大煤泥的密度越低,粒度越小煤泥的密度越高,该物料若采用一般水介质旋流器、螺旋分选机或者TBS效果都不会很理想,是因为这些重选设备的分选更适用于低密度小粒度,高密度大粒度的物料分离,对于大粒度物料即便密度低也容易成为尾煤,对于小粒度物料即便密度高也容易从溢流出去。而对于摇床,其特点正好相反,适用于粒度大低密度和小粒径高密度物料的分离。再者摇床的分选原理属于弱紊态流膜选矿,对分选细粒度物料分选精度比较高。于是选用摇床为矸石稀介和多功能旋流器底流的脱硫设备。故对摇床进行横、纵坡度、喷水量、摇动频率及其精矿和尾矿分料点进行调节。实践证明,工艺改造后,洗末煤+中煤为最终的外销低热值电煤。改造前后,电煤硫分能降低0.3%~0.6%,灰分降低了6%-8%百分点。能为电厂每年减少98万元的燃料降硫成本。对电厂环保有显著的经济效益,除了电煤硫分和灰分降低之外。平均每月产生硫精砂250 t左右,硫精砂品位在25%~30%之间,硫精砂售往附近化工厂制取硫酸。平均每年至少减少了排入空气中的二氧化硫1500 t,有明显的社会效益。

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